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浅谈AGC协调控制优化技术在电厂的应用
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浅谈AGC协调控制优化技术在电厂的应用
(华能乌拉特发电厂 内蒙古巴彦淖尔市 014407)
摘要:火电机组AGC协调控制优化,是通过对机组热控自动控制系统的逻辑方案进行修改、优化及完善调试,最终将各模拟量控制系统投入自动,除了保证机组正常投入协调功能,还能够实现机组升负荷、降负荷、RB、不同变负荷率、不同负荷段、不同变化幅度等情况下机组的安全稳定经济运行。
关键词:AGC;协调;自动控制;应用
一、现今AGC协调优化的几种常见方式
一种是在机组原有的DCS控制逻辑上进行修改,通过优化或修改协调控制策略,调整PID参数,来实现负荷响应速率、准确度提升等性能,这里称为逻辑式优化。另一种是,把先进的控制策略封装在PLC或其它工业级的控制器内,通过与机组DCS通讯的方式,实现性能优化,称为外挂式优化。
两种优化方式本质上都是以优化机组协调逻辑为主,优化减温、风烟系统逻辑为辅,最终实现机组性能提升。因此,优化的效果还是要看逻辑的先进程度,对比而言,第一种优化方式在原有的逻辑上优化修改,对于电厂技术人员而言能直接的看到新的控制逻辑方案,便于修正和调整,但是修改逻辑涉及面较广,对原有逻辑存在依赖,尤其在动态修改和调试逻辑过程中,易影响机组安全运行。第二种方式是设计了PLC与DCS控制器通讯,所有逻辑都在PLC内完成,采集机组相关参数,最终输出指令跟机组对接。这逻辑独立的方案,避免了大幅修改逻辑,但是相应的存在了PLC和通讯故障隐患,而且PLC逻辑有专利加密,电厂人员看不到,不利于后期修正和调整。
二、协调优化的策略及机组存在的共性问题
1应用情况以本人所在电厂的实例为参考,相关的机组参数如下
华能乌拉特发电厂2times;300MW亚临界机组,配套哈尔滨汽轮机厂NZK300-16.7/537/537型,亚临界、中间再热、双缸双排汽、单轴、直接空冷冷凝式汽轮机。配套哈尔滨锅炉厂HG-1056/17.50-YM39型、自然循环单炉膛、单汽包、一次中间再热、平衡通风汽包炉。中速磨正压直吹式制粉系统,每台炉配置五台磨煤机。分散控制系统(DCS) 采用上海新华的XDPS系列。
2总的优化策略
亚临界参数大容量火电机组的自动控制必须在确定主汽压力曲线—实现滑压运行方式的情况下,解决好总风量与燃料量配比---控制氧量变化、减温水、给水与主汽流量配比---汽包水位稳定,磨煤机的风粉比---确保机组负荷响应速率、一次风与二次风的量值及刚度比---保证入炉煤的燃烧。只有在解决上述问题后,才能够实现机组升负荷、降负荷、RB、不同变化率、不同负荷段、不同变化幅度等情况下机组的安全稳定经济运行。
3优化前机组存在的问题
负荷变化速率较慢(3MW/Min);煤量变化对锅炉影响纯延迟时间较长(5Min左右),引起压力调节不稳定,负荷变化时波动大(0.6-0.9MPa);磨煤机干燥出力不够,磨入口热风门基本全开,冷风门基本全关,造成入口热风挡板不具备调节能力;缺乏煤质校正回路应对煤质变化;机组通常采用定压运行方式;变负荷过程中汽机调门开度过小(中低负荷段70—75%),节流损失较大;减温水主环前馈量不准确;磨煤机出口温度及一次风量不足等。
上述机组存在的问题跟我厂配套辅机选型有一定关系,排除硬件原因,逻辑上仍然存在许多优化的空间
三、具体优化内容
1锅炉主控优化
确定负荷—煤量函数,保证不同负荷工况下,煤量基准值的准确性;
重新构造变负荷前馈,根据变负荷速率、负荷跨度及压力变化趋势确定前馈量;重新构造锅炉主控,直接能量平衡控制方式,保证锅炉调节对主汽压力的实时响应;将锅炉主控改为变参数调节,增加微分环节;增加锅炉主控闭锁增减功能,避免水、煤、风回路出力不够或压力偏差大时锅炉主控出现积分饱和现象。
2汽机主控优化
增加主汽压力拉回回路;修改调节参数,优化调节品质;修改滑压曲线,提高机组效率;修改变压速率;增加阶惯性环节,以补偿锅炉热惯性。
3增加BTU(燃料热值校正)回路。
4优化汽包水位控制,引风机控制系统,送风控制系统,一次风机控制系统,制粉系统,主汽、再热汽温控制系统,一次调频回路,RB回路,其余单回路调节系统根据实际情况,修改调节参数,优化静态调节品质。
四、优化前后的效果
2015年初,我厂#4机组采用逻辑式优化,#5机组采用外挂式优化,以下是优化前后相关参数对比:
表1数据按照我厂优化
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