浅谈单筒旧烟囱湿法脱硫防腐改造经验.docVIP

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浅谈单筒旧烟囱湿法脱硫防腐改造经验

精品论文 参考文献 浅谈单筒旧烟囱湿法脱硫防腐改造经验 张慧峰 华电能源牡丹江第二发电厂   摘要 某电厂#7机组(1times;200MW)建于1997年,烟囱为180/5.1m单筒式,筒壁:钢筋混凝土结构;内衬:30~165m高度段,240mm厚的普通机制红砖,其余采用耐火砖;隔热层材料:45m以下为80mm厚的珍珠岩,以上为50mm厚的珍珠岩。按着国家环保政策要求, 2010年11月#7机组脱硫设施建成投入运行,同时在原有的砖内衬上粘贴30mm厚的国产发泡玻璃砖。2011年12月发现外筒壁有结冰、渗漏现象。2012年12月烟囱防腐改造完成,2013年检查,没有发现防腐层有裂缝、渗漏现象,使用情况好。通过本工程实例,为单通旧烟囱,在湿法脱硫烟气的作用下,防腐改造积累了经验。   关键词 单通旧烟囱 湿法脱硫 防腐改造 积累经验   1 烟囱现状   某电厂#7机组(1times;200MW)烟囱为单筒型式,高度180m,出口直径5.1m。钢筋混凝土外筒,筒体内侧沿高度每隔15m设置环形钢筋混凝土牛腿一道。烟道口标高为4.65~12.5m,烟道口尺寸3.85times;7.85m(高)。内衬采用:30~165m高度段为240mm厚的普通机制红砖;其余采用耐火砖。隔热层材料采用:45m以下为80mm厚的珍珠岩,以上为50mm厚的珍珠岩。   2010年11月机组脱硫设施建成投入运行,2010年11月,同时在原有的砖内衬上粘贴30mm厚的国产发泡玻璃砖防腐系统。   2011年12月发现有渗漏、结冰现象。2012年7月对烟囱进行可靠性检测鉴定,芯样检查结果表明,筒壁内侧混凝土普遍受到腐蚀,120m 高度以上位置腐蚀较为严重,缺陷部位内侧钢筋有锈蚀情况发生;内衬砖内表面普遍受到腐蚀,120m 高度以上内衬砖砂浆不饱满,部分砖体受损。内衬国产发泡玻璃砖防腐层大部分脱落、裂缝。   取样探查结果表明,筒壁存在一定的渗漏,筒壁内侧及内衬的腐蚀程度离散性较大,渗漏部位及附近腐蚀深度达 35.0mm,达到整个筒壁的厚度的 17%;   部分渗漏点渗漏严重,酸液渗漏处混凝土腐蚀并有白色盐析物质凝结,渗漏多发生在裂缝部位,沿裂缝长度区域渗漏。   2 腐蚀的原因   烟气温度的改变,脱硫前烟气温度(120℃~150℃),脱硫后烟气温度(50~58℃),烟气水份含量高,湿度大,含有的腐蚀性介质在烟气压力和湿度的双重作用下,烟气透过国产发泡玻璃砖防腐层、内衬、保温层,腐蚀到外筒壁。   烟气中酸液的温度在40—80℃时,对结构材料的腐蚀性特别强。以钢材为例,40—80℃时的腐蚀速度比在其它温度时高出约3~8倍。   烟气温度交错变化,机组启停或脱硫装置故障时(旁路运行),烟气的温度发生冷热急剧变化,   对内衬及防腐材料热膨胀会产生很大影响,易造成防腐层的开裂或脱落。   内衬防腐材料失效,国产发泡玻璃砖出现渗漏、局部脱落,起不到防腐、防水作用,砖内衬不防水。特   殊部位构造不合理,牛腿处无法满足防水要求。伸缩缝处不具备防水能力,加快了烟囱腐蚀。   3 防腐改造方案   目前国内旧烟囱改造大都采用钛复合板方案、贴砖方案和涂料类方案。要求高抗酸性、耐温性、耐冲刷、抗渗漏和防水性,增强面料在温度交变工况下胀缩不开裂。   通过调研了解到各种材料的适用性,对目前国内使用业绩比较好的材料、方案作了认真的分析、研究。考虑到可靠性、耐久性、工期、造价、业绩和工程的特点,编写可行性研究报告,对筛选方案进行综合性比较,经专家评审,最终选择 GAPCD杂化聚合材料防腐方案作为本次改造的方案。   1)方案实施   拆除并恢复损坏的内衬。   铲除原有烟囱内衬30mm厚的国产发泡玻璃系统。   测量外筒壁腐蚀处的标高、位置,拆除对应区域的内衬,对外筒内侧露点腐蚀处进行修补,恢复拆除的内衬。   清除砖基表面各类污染物;砖基采用喷砂清除基层表面各类污染物、附着物。喷砂之后基层表面不得残留任何污染物、油脂、脱层等疏松物。喷砂过程中喷枪移动速度均匀一致,避免部分区域喷砂严重,造成砖体表面凸凹不平,影响后期施工质量。   喷砂完毕,对整体内壁采用压缩空气进行彻底清灰处理。将烟囱内衬表面灰尘进行一次全面清扫。每一区域喷砂完毕,采用自制钢铲对基层表面胶泥附着物、凸出砖体残留物进行彻底铲除。砖基体表面不得残留任何高处基体附着物。   对于砖内衬表面局部起鼓、开裂、脱落、坍塌、内筒掉砖现象,须采用同类砖块进行修补;有破损部位,采用GAPCD杂化聚合涂料与石英粉料按比例(1:3-3.5)配制成的胶泥,修补平整。对于宽度小于2mm、长度不超过1m 的开裂裂缝,应在彻底清除裂缝周围300mm 范围内的腐蚀疏松层,并采用GAPCD 杂化结构聚合物专用修补胶泥修补平整之后,采用GAPC

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