宣钢1800m3高炉煤气净化系统及TRT技术实践研究.pdf

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李贵阳魏志江 (河北省宣化钢铁集团有限责任公司 宣化075103) 1前言 程分区明确,环保设施齐全,先进适用可靠,长寿高产低耗”的原则,采用了Pw串罐无钟炉顶、双边矩形出铁 场、全软水联合密闭循环、三段铜冷却壁、法国技术国内制造的陶瓷杯、B本TDK碳砖、炉底炉缸温度自动 检测、单锥体环缝洗涤塔煤气清洗系统(PW进口设备)、同步建设TRT炉顶煤气余压发电、改进型内燃式热 风炉、浓相喷煤等一系列先进、成熟、可靠的炼铁技术与设备。本文就高炉煤气净化系统及TRT技术实践进 行阐述。 2粗煤气系统 Nm3/h,炉顶煤气温度~250℃,煤气灰量15~ 炉顶压力O.2--0.25MPa,煤气发生量最大约3.0×105 20kg/t铁。 粗煤气管道布置形式采用“单辫式”结构。四根煤气导出管及上升管管径均为f1800mm,合并后的两根 为承受上升管及部分下降管的重量,并避免炉体和煤气管道由于温差产生的应力对焊缝(导出管与炉壳 的焊缝)的破坏,在炉顶设置4个上升管底座承重及在导出管上设置91800mm组合波纹补偿器吸收温差变 形,并使上升管及部分下降管的重量由框架传给高炉基础,以确保炉顶安全生产。因为现场场地紧张,重力 除尘器横跨东出铁场,下降管总长70多米,后在下降管中部靠重力除尘器处增加了支撑。 为控制炉顶压力和休风时排放煤气,在煤气上升管顶部设2台液压驱动的两50煤气放散阀。当炉顶煤 气压力/o.25MPa时,报警并自动打开其中一台煤气放散阀泄压,确保煤气管道系统安全。 阀、螺旋清灰机(出灰能力100t/h)。从重力除尘器下排出的高炉灰由汽车运往烧结车间 3高炉煤气清洗及净化设施 3.1高炉煤气清洗及净化设施工艺流程 煤气清洗系统,塔上部为预清洗段,在此段煤气被喷人的洗涤水冷却和粗除尘;随后通过1根导流管进入塔 中部的环缝段,使煤气进一步冷却和精除尘,净化后煤气含尘量可降至5mg/Nm3以下,经除尘后的煤气在 通过塔中部的脱水层,使其煤气的含水量达到79/No以下。再经TRT发电机组发电,进入净煤气总管送 用户,剩余的煤气通过调压燃烧放散塔放散。 3.2环缝洗涤塔与蒸喷塔比较 (1)水耗量接近;(z)蒸喷塔文氏管喉口易磨损;(3)环缝洗涤塔除尘效率高;(4)环缝洗涤 联系人:魏志江,男,河北省宣化钢铁集团有限责任公司技术中心,副主任,教授级高级工程师,工程硕士,电子邮件:,*,ziyi @163.com,电话:0313—8677702,手机 ——416—— 塔可调炉顶压力;{5)环缝洗涤塔内含脱水系统,不用再设漩流板脱水器和减压阀组。 3.3煤气清洗系统 煤气清洗系统采用全部国产单锥环缝洗涤塔煤气清洗系统。 (1)主要参数: 表1宜钢1800m3高炉煤气主要参数 高炉容积一 1800 高炉座数 1座 高压时 常压时 高炉煤气发生量Nm3/11 平均 300000 最大340000 最大 300000 高炉炉顶压力MPB. 0.20~025 0035 正常 200~250 高炉炉顶煤气温度℃ 最低 100 短时最高 S50(350时炉顶打东玲却) 净煤气总管压力kPa 9±1 净

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