新型导、地线预绞丝缠绕工具的研制.pptVIP

新型导、地线预绞丝缠绕工具的研制.ppt

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新型导、地线预绞丝缠绕工具的研制

QC QC QC 小组名称: 大兴工区QC小组 课题名称: 提高预绞丝的缠绕质量 课题类型: 现场型 注册编号: SDKT010 活动时间: 2008.04.01—2009.02.20 注册日期: 2008.03.29 运用方法: 因果图、对策表、三维饼图等 小组简介 组员来自 班内精英 研究课题 来源于 生产实际 P A D C P 1 崔海龙 32 本科 工区主任 组长 全面负责 2 吴建军 32 本科 输电处副主任 组员 顾问 3 张万吉 42 大专 输电处材料主管 组员 顾问 4 蒋 涛 27 本科 工区副主任 组员 立项、拟定方案 5 王书渊 27 硕士研究生 运行工程师 组员 收集资料、组织讨论 6 董 涛 26 大专 运检工 组员 整理资料、编写方案 7 王彬彬 27 中专 运检工 组员 试验、检验 8 孙 贺 27 中专 运检工 组员 试验、检验 9 周建力 22 本科 见习期 组员 会议记录、资料汇总 姓 名 职务职称 组内职务 QC小组分工 文化程度 序号 年龄 小组简介 一、选 题 理 由 输电线路长期暴露在野外,当导线、地(OPGW)线受到雷击等外力作用时易发生断股现象。而在处理的方法上,在满足运规要求的前提下,绝大部分均采用预绞丝缠绕加固处理,预绞丝使用广泛。 由于一般在对断股导线、地线进行预绞丝缠绕时,均为抢修工作,要求作业时间短、工艺质量高,而目前在现场实际操作中,预绞丝缠绕缝隙较大,工艺质量偏低,往往制约抢修作业的顺利完成,尤其是在处理光缆断股时螺丝刀的使用还存在损伤光缆的隐患。 提高预绞丝的缠绕质量 检修人员用预绞丝修补地线 二、现状调查 对2008年工区几次采用预绞丝修补导、地线断股操作过程的分析 序号 线路名称 断股情况 处理情况 备注 1 通安二线 导线外层断3股 用时55分钟,缝隙较大 / 2 盘通线 导线外层断4股 用时50分钟,缝隙较大,端头不齐 / 3 昌门线 导线外层断2股 用时1小时10分钟,缝隙较大 / 4 安房一线 光缆外层铝合金线断13股 缠绕时用螺丝刀调整预绞丝分布密度,损伤设备 / 目 前 预 绞 丝 缠 绕 问 题 作业时间长,劳动强度大 缠绕缝隙大,工艺质量低 存在损伤设备的隐患 缠绕缝隙大,工艺质量低 存在损伤设备的隐患 三、设定目标 四、原因分析 预绞丝较长 操作时间长 徒手操作、方法单一、费力 技能水平低 预绞丝股数较多 螺丝刀存在损伤光缆的隐患 钳子敲击易损伤导线外层 预绞丝易发生变形 预绞丝缠绕质量低 五、要因确认 序号 原因名称 确定方法 要因论证 是否要因 参加人员 1 预绞丝较长 调查分析 为满足补修长度和强度要求,不可避免。 否 全员 2 预绞丝股数较多 调查分析 为提高缠绕的紧密度要求,不可避免。 否 全员 3 人员操作时间长 调查分析 通过培训和反复熟练操作,可以缩短时间。 否 全员 4 人员技能水平较低 调查分析 通过技能培训可以提高. 否 全员 5 操作方法单一,无工具,预绞丝易发生变形 现场调查 缠绕时徒手操作,无专用工具支持,力度掌握困难,只能使用辅助工具,可研空间较大。 是 全员 7 螺丝刀和钳子损伤设备 现场调查 螺丝刀顶端比较尖锐,钳子端部比较坚硬,需改良工具。 是 全员 六、 制定对策 改进预绞丝缠绕方法,研发适用工具。 新工具可有效避免预绞丝缠绕过程中固有的形状不发生变形,产生的缝隙以及端头不齐的缺陷。 保证新工具在使用过程中不能存在损伤设备的隐患。 新工具应灵活好用,携带方便。 根据以上思路,小组人员收集了多种导线参数,经过反复试验比对,确定了各部分比例,绘制了加工图: 七、对策实施-绘制草图 七、对策实施-加工实物 小组把其命名为 缠绕器 导线预绞丝缠绕实验 光缆预绞丝缠绕实验 七、对策实施-试验 新工具加工完毕后 ,在模拟导线上进行了操作试验,在缠绕过程中发现了如下问题: 因为缠绕器是一体的,如果在预绞丝缠绕的过程中想使用手柄同时敲打预绞丝,变得很困难。 七、对策实施-工具改进 七、对策实施-工具改进 依据导地线直径制作的缠绕器端部的弧度是固定的,而导地线直径存在较大差异,当弧度与导地线直径不匹配时,会影响预绞丝的缠绕质量。 七、对策实施-工具使用 改进缠绕器后预绞丝缠绕效果照片,其缠绕质量明显提升。 八、效果验证 目 标 实 现 了 ! 合格率比目前提高了66%,不仅提高了预绞丝缠绕质量,而且缩短了操作时间,减少作业人员劳动强度。 九、总结 通过QC小组活动,充分调动了小组成员的积极性和创造力。 通过QC小组活动,提高了小组成员的质量意识。 通过这次QC小组的活动,使现场预绞丝缠绕更方便,缠绕质量显著提升,而且节省了操作时间,

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