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GA332200型浆纱机的改造与实践研究.pdf

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第二届新型织造技术研讨会征文文集 GA332—200型浆纱机的改造与实践 王健康 (新疆维吾尔自治区和田地区棉纺织厂) 我厂于1994年购置了一台GA332型浆纱机,当时因故障频繁,浆纱质量不过关,满足不了织造要求, 一直未正常运转,随着市场对纯棉高密织物产品需求转旺,我们对该机进行了多项技术改造,为开发① 425.2/228.3 503.9/236.2 J18.2/J18.2511.8/275.6119.4单卡斜纹,②27.8/27.8 119.4③29.2/36.4 393.7/204.7119.4等织物创造了条件。 119.4④29.2/29.2 1原机设备存在的主要问题 (1)经轴退绕张力难以控制,断头多,缠纱严重。 (2)压纱装置故障频繁。 (3)湿分绞粘浆皮,断头多。 (4)浆槽温度难控制。 (5)烘房干燥率和排湿关系不稳定。 (6)烘筒装置缺陷。 (7)烘房内导纱辊易产生“浆斑”、“白皮”。 (8)后上蜡装置转速与蜡量不成正比 (9)伸缩筘故障频繁。 (10)织轴卷绕张力不稳定。 (11)压纱机构作用不良。 (12)车头离合器易卡死,故障率高。 (13)落轴机构繁锁,劳动强度大。 2 系统改造项目及技术方案 通过GA332型浆纱机各系统间性能差异对比分析,并针对系统中存在或暴露的各类问题,以及纯棉 高密织物对上浆环节特殊的技术要求,着重从以下几个方面进行系统改造,取得了良好的效果。 2.1经轴退绕改造,针对经轴退绕张力难控制.将轴架两侧滑动轴承和公共轴线与中心线垂直,加压适 中,增加了对4对张力夹,使每只轴的退绕张力得到很好控制,保持了整幅纱线张力一致。 2.2由于本机压浆辊压浆力为两极加压式,在压浆力控制油路中采用两只减压阀,当纱线速度低于10m/ min时,输出较低的压浆力,当纱线速度高于10m/min时,输出较高的压浆力,以车速的变化而产生差异, 并且油液压力跟不上,压浆辊自己突然抬起,造成压榨力不足,浆液难以渗入纱线内部,浆纱偏重于表面上 浆,上浆率大,手感租糙。车速高时可将多余浆液从纱线上压榨下来,有利于浆液对纱线的浸透,上浆率 低,且浆纱伸长率大,纱线烘房浆纱速度慢,纱线回潮率低,速度高回潮率也超标。因此,将该机由液压式 加压机构,改造为机上弹簧手动式加压机构。该机构操作简便,压榨力稳定,维修方便,对浆纱上浆率,回 潮率的均匀,浸透与被覆的掌握都起着重要的作用,并且克服了压力不够时形成的轻浆,使纱线分绞便利, 粘并“浆斑”减少,好轴率得到提高。 2.3湿分绞改造:湿分绞线速度比值由原设计的1:30调至1:45有助于提高浆膜的完整度,使纱线表 面形成一层完整的浆液膜,减少粘浆皮,断头等,并且将湿分绞装置改进加装保护托脚,保证了湿分绞的作 用。 2.4浆槽温度不但影响浆液粘度,而且对浆纱的上浆率,回潮率,浆纱强力等都有很大影响,是提高上浆 · ‘ 271 第二届新型织造技术研讨会征文文集 质量的重要环节。决定浆槽温度是鱼鳞管安装位置和两侧喷嘴的数量。该机是幅宽2000mm,浆槽容积‘ 240L,将鱼鳞管喷嘴阻塞一部分,浆槽温度上不去,不阻塞,蒸气直冲纱片边纱,使边纱断头增加,为克服 这一缺点,将与边纱相对应喷嘴阻塞,两侧喷嘴对称朝下方,与鱼鳞管中心水平面成15。~20。的角度,喷嘴 与鱼鳞管中心线成30。角度,距槽底部留10毫米空隙,喷射方向在同一平面内,使浆液在浆槽内产生循环, 均匀温度,并且在浆槽边沿加装了栅栏板,防止蒸汽开大时,浆液溅出,节约了浆料,防止了挡车工被烫伤, 确保了浆槽温度。 2.5烘房干燥效率和排湿稳定分析,原因是在热

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