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钻孔灌注桩的驻管原因分析及防治措施
钻孔灌注桩的驻管原因分析及防治措施
赵树林
(天津华北地质勘查局第四地质大队,河北 秦皇岛 066013)
摘要:通过对驻管原因分析,阐述了初凝、底管连接头埋入砼中、石子咬合是驻管事故的三大要素,
(1)
或: (2)
式中:——超压力,kPa。对于桩孔而言,最小超压力为
——导管内砼柱高度,
——导管底端埋入砼的深度,
——砼重度,取
——孔内水柱高度,
——孔内水或泥浆重度,取
当桩身砼要灌注到孔口(护筒上口)时,(2)式中,,则漏斗最小提升高度:
式中:——漏斗最小提升高度,
———最小超压力,
当最小提升高度等于零,此时(1)式中,于是:
也就是说:当孔内最终需灌注的砼面在孔口以下5.36~6.25m附近时,漏斗不用提升,砼可从导管底口返出。
利用(1)式进行分析,随着砼灌注时间的延长,砼灌注高度增加,导管外泥浆浓度越来越大及泥浆柱减少,导管内外的高度差越来越小,同时,砼从导管口灌注落差变小,即超压力减小,灌注孔中砼的流动性越来越滞缓。
2.2导管偏斜与砼初凝
一般情况下,导管在孔内很难居中,常常偏离一侧而靠近钢筋笼。导管在孔内偏斜有以下几种情况(图2):
(1)导管逐节连接后自身弯曲。
(2)孔口夹板未垫平或导管未居中而靠近孔壁一侧。
(3)成孔不垂直或弯曲。
实际上,砼从导管底口返出在其内部的流动是个复杂的过程。除了外部的泥浆水压力外,其内部还受到自身的粘滞力和钢筋笼、孔壁及导管内外壁的摩阻力的限制。其中钢筋笼周围的砼在箍筋和螺旋筋的限制下,受到的阻力最大,而且钢筋笼与孔壁之间的狭窄缝隙中,砼充填后就停止了再流动。随着时间的延长,不流动的砼就逐渐形成了初凝区。当导管靠近钢筋笼一侧时,狭窄的空间增大了阻力,使砼不易流动,而另一侧较宽松则易流动。所以,砼的和易性及砼内部各点受阻的差异,使砼易找薄弱环节向上抬升,逐渐形成了初凝区与返砼流动区(图3)。
2.3导管连接头埋入砼中与石子咬合
驻管事故大都发生在导管偏离一侧、埋管长度超过导管连接头的情况下。通过孔内结构和初凝机理分析,在驻管过程中起关键作用的是——石子咬合。因为初凝砼强度很低,只能限制导管在孔内的水平移动,达不一到限制上拔力的强度,而限制上拔力的媒介是石子。也就是说:连接头上部与钢筋笼之间的初凝砼,通过石子咬合将上拔力传递给钢筋笼的箍筋和螺旋筋,由钢筋笼带动凝固多时的砼与孔壁摩擦而产生抵抗反力(图4),加上孔底真空产生的大气压力,将导管牢牢地固定在孔里。
发生驻管事故中常给人以刮笼的错觉,实际上并没有刮笼,症结就在初凝、底管连接头埋入砼中和石子咬合上,这就是发生驻管时为什么仍能正常灌注,导管可转动,却怎么也拔不动的原因所在。
2.4砼离析
除上述几种原因外,还有导管漏水、砼搅拌不均匀、石子过多等原因,其中导管漏水是最重要的原因。导管漏水造成砼离析,粗骨料与水泥浆分离,石子下沉集中,大大地降低了砼的和易性。由于砼的离析,石子集中咬合于导管,加剧了驻管事故的形成。
3 驻管处理方法
3.1护筒法
(1)事故桩概况
沈山高速K235+652桥桥台桩,钻孔直径1000mm,孔深22m。钢筋笼加劲箍在主筋外侧,通笼。导管内径300mm,法兰连接。灌注前孔内泥浆比重、孔底沉渣均符合要求。后半夜1点开盘,3点半左右驻管,驻管深度11.9m,灰面以下导管长度10m,已埋入了两个连接头。
驻管前孔口正常返浆,灰面从13.9m上升至11.9m开始拔管,结果拔不动,反复调整位置与转动导管并增加起重设备强力提升均未凑效,早5点钟后确认驻管事故成立。
(2)事故处理方案
根据该工程的重要性及桩孔结构,拟定下置护筒处理方案。加工直径小于孔径20mm,大于钢筋笼外径60mm的护筒,将护筒下置砼混浆面以下1.0~1.5m,使护筒内密封,搁置一段时间(视周边工程桩施工情况而定),让混浆充分凝固后,在事故桩周边打3眼降水井,深度18m左右,距事故桩2.5~3.0m,作用是降低水位,减小护筒外水压力,增加处理事故桩时的孔内安全性。
(3)处理过程
先降地下水,待持续3~4小时后,开始疏干护筒内积水,割断孔内导管与砼柱,往孔内送风,用风镐清除混渣至砼面,经监理、质检等有关部门确认,拍下资料照片后开始浇注。每浇注2~3m用振捣棒反复振捣15~20分钟,此至浇注到出设计标高300mm为止。整个处理过程用了4天时间,后期该桩经小应变检测为完整桩。
3.2插管再灌法
唐港高速K53+605老滦河大桥桥桩,钻孔直径1300mm,孔深30m。钢筋笼加劲箍在主筋外侧,通笼。导管内径250mm,双螺纹方扣连接。后半夜2点开盘,4点半左右驻管,驻管前孔口正常返浆,驻管深度8.0m,灰面以下导管长度8m。
该桩驻管位置较浅,当机立断下入导管再灌。值得一提的是,第二
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