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快速修复选粉机撒料盘技术PPT
缩短O-sepa 选粉机的修复时间
**QC小组
第一章
第二章
第三章
第四章
第五章
第六章
第七章
第八章
第九章
第十章
QC小组名称
课题类型
创新型
小组成立时间
2016.3.2
活动频次
15次
小组注册号
活动时间
小组接受QC教育
出勤率
100%
小组成员
性别
文化程度
职务
组内分工
QC知识程度
男
本科
副总经理
方案指导
男
本科
技术品质部部长
方案指导
男
本科
工艺主管
方案实施 成果制作
男
本科
生产主管
方案实施
男
本科
中控班长
方案实施
O-Sepa选粉机在工作过程中,含尘气体的气流速度过大,所造成的磨损必然就大,虽然O-Sepa选粉机有很多地方都有防磨材料,但长时间的磨损也会导致耐磨材料失效,加之,产品在生产环节中防磨部分存在缺陷,所以,O-Sepa选粉机相关部件磨损严重是必然的,包括撒料盘,密封环(槽),壳体,外笼导流叶片。
选题理由
现状调查:密封槽磨损
单击此处可编辑内容
密封槽磨损,丧失了密封作用,成品细度跑粗,严重影响产质量。
此处可直接采用铁板进行临时修复。
现状调查:撒料盘磨损
选粉机撒料盘凸棱及外缘磨损严重,达不到应有的打散效果,影响选粉效率。
由于撒料盘在内笼转子上,如若处理不当,则会造成选粉机不平衡,震动大。
日期
品种
入磨细度
出磨细度
回粉细度
成品细度
选粉效率
循环负荷
2016.4.3
42.5
29.8
14.1
20.8
1.0
39%
195%
2016.4.8
42.5
36
15.6
19.6
1.5
26%
352%
2016.4.11
42.5
28
13
17
1.5
29%
288%
2016.4.19
42.5
31.8
17.1
21
1
23%
413%
2016.4.25
42.5
27.1
14.3
18.7
0.8
28%
306%
2016.5.7
42.5
36
16
25
0.5
43%
172%
2016.5.14
42.5
37.7
17.5
24.8
1.3
37%
222%
2016.5.18
42.5
33.5
16.5
19.6
1.2
20%
494%
2016.5.22
42.5
35.2
21.6
26.2
1.5
23%
437%
选粉效率表
现状调查:选粉效率
然而更换备件周期过长,主要是撒料盘
□备件购买和更换人工成本高。
□更换撒料盘至少需要3天时间。
□更换至少需要5名维修工人。
□如若场地受限还需要使用吊车。
针对这个问题,QC小组决定找到一种能够快速修复O-sepa选粉机的方法,以应对
无法长时间停机更换备件,导致选粉机长期低效工作,生产能耗上升的问题。
因此,QC小组的课题为
“缩短O-sepa选粉机的修复时间”
阶段
项目
4月
5月
6月
7月
8月
9月
推进人
P
选择课题
周程香
设定目标
邓虓捷
提出并选择方案
孙宗云
制定对策
邓虓捷
D
对策实施
郭飞
C
效果检查
廖田生
A
QC总结
邓虓捷
计划 实际
通过分析O-sepa选粉机工作原理,利用短期的临停避峰时间,快速修复O-sepa选粉机撒料盘,
达到预期的选粉效率,提高台产,降低生产成本。
24小时内完成修复!
1天
3天
修复时间从3天降低至1天以内
针对“缩短O-sepa选粉机的修复时间”这一课题,应从何处入手解决,小组运用“头脑风暴法”
会议形式,我们总结了两个方案:
方案一、撒料盘外缘使用耐磨复合板垫高,凸棱加焊耐磨复合板;
方案二、在撒料盘外缘用耐磨钢加焊一圈,凸棱加焊耐磨钢;
我们通过评估图进行了对比,比较如下:
序号
对策方案
可行性分析
评估
综合得分
是否采用
周程香
廖田生
邓虓捷
郭飞
孙宗云
1
方案一
难易度
△
○
△
○
△
56
不采用
经济性
△
△
△
○
△
修复时间
◎
◎
○
◎
○
预计效果
△
○
△
○
△
2
方案二
难易度
◎
○
◎
○
◎
93
采用
经济性
◎
◎
◎
◎
◎
修复时间
◎
◎
◎
○
△
预计效果
○
◎
◎
◎
△
方案一采取耐磨复合板能够使用更长时间,但难以确保焊接后选粉机的
平衡性,公司内又没有等离子切割机,一块一块焊接所需时间长,工作量大,
,经过最终打分的评估结果:
综合得分满分为100分,得分超过60分作为可采用方案。
因此方案二为可用方案,不采用方案一。
方案
对策
目标
措施
地点
负责人
完成日期
1
初步设计
分析结构
制作图纸
办公室
孙宗云
2016.6
2
焊接方式
焊接牢固
将耐磨钢整体焊接在撒料盘外缘,凸棱上均匀等距离焊接
选粉机现场
邓虓捷
2016.7
3
数据统计
收集
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