有杆抽油系统工况分析PPT.pptVIP

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有杆抽油系统工况分析PPT

有杆抽油系统工况分析;目 录;一、油井工况分析的意义和根本目标; 1、确保正常生产井能够持续高效生产; 2、及时发现异常井并制定相应的治理措施加以治理,使之转为正常、高效生产。 3、对潜力井及时制定科学合理的调整和挖潜措施,充分发挥每口油井的生产能力。;二、油井工况分析的基本步骤与要求;(二)工况控制图的分析及应用;2、抽油机井工况图制作依据;2、抽油机井工况图制作依据; 3)工矿分界线制作依据 图中7个区域之间有8条界线,各线的意义如下: a线是供液能力界线,泵入口压力低于该值会出现供液不足; b线是最低自喷压力线, 泵入口压力高于该值,油井会连抽带喷; c线是合理泵效线,泵效低于该值,泵的工况不正常; d线是漏失线, 泵效低于该值,则存在管柱漏失; e线为不同压力下理论泵效下限值; f线为不同压力下理论泵效上限值; g??h线为进一步评价油井工况所做的曲线, g线为在e线基础上泵效增加上限与下限之间泵效差值的1/3所得到的曲线, h线为在g线基础上泵效增加上限与下限之间泵效差值的1/3所得到的曲线。; 特征:沉没度偏小,沉没压力小于2.0Mpa,泵效低于35%,地层能量差,流压低,功图显示供液不足或气体严重影响。 原因分析:抽汲量大于地层供给量,地层条件差(低渗透或注水跟不上)或抽汲参数偏大引起的 。   治理措施:可通过地层补孔、注采调配、酸化、防砂等措施增加地层能量;如果抽油机有加载空间,可加深泵挂;如果没有加载空间,也可通过调小地面参数或间开来改善工况。; 特征:在相应入口压力下其泵效较低,压力在2.0-5.5Mpa之间,泵效不足40%,压力大于5.5Mpa时泵效不足55%,表现为供液较充足,但泵效达不到相应水平,产液量较正常时下降,动液面上升,示功图显示泵或管漏。 原因分析:由于排液管柱存在漏失,排液量小于地层供液量,井液积存与井筒,使得动液面较高,相应入口压力下其泵效则较低。   治理措施:检泵作业优化工况落到合格区,针对存在的偏磨、出砂等因素导致的漏失,可通过应用挡砂、治沙、防偏磨工艺有效改善工况。; 特征:沉没度较大,入口压力大于5.5Mpa,泵效大于55%,表现为供液能力好,泵效也较高,部分井可达到抽带喷,泵效超过100%。 原因分析:虽然排液管柱工作正常,泵效较高,但地层能量充足,供液情况好,供大于排。   治理措施:如地面参数有较大余量,设备有足够的加载能力,可上调地面参数,加大冲程和冲次;或采取改大泵加大提液能力;如果设备没有足够的加载余量,可考虑更换大机上调参数或待作业时上提泵挂,降低沉没度。; 特征:相应入口压力下泵效偏高,流压泵效不协调。 原因分析: 理论分析是不应出现的,主要是液量或动液面资料不准导致的。   治理措施:进一步核实液量、液面资料,如液面是否有泡沫段的影响。; 特征:在相应入口压力下泵效较高,表现为泵效与流压协调,参数合理 ,泵况好, 根据泵效高低细分为合格、优良、优秀区。   该区域是油井工况改善的目标区域,这部分井应加强单井目标管理,维持合理工况,确保油井正常生产。 ; 某井使用的抽油机型号为CYJ12-4.2-73HB,生产参数为56mm泵,冲程4.2m,冲次5次/分,泵深1100m,动液面245m,套压0.5MPa,日产液量63.4吨/日,含水93.5 %,原油密度0.925g/cm3 ,测试抽油机最大载荷81.5KN, 有两口水井为其双向注水,井组注采比1.25,请评价该井所处的工况区域,并针对问题提出下步建议。;井例:;4、抽油井动态控制图的现场应用;4、抽油井动态控制图的现场应用;5、泵况分析; 对于随时间变化关系来说,如果流压上升(沉没度 增加),泵效和产液量下降,则同样意味着可能是泵 况变差,应把泵况诊断清楚。 ;(3)断脱漏失区中功图正常充满程度良好的井; 抽油机井结蜡表现在生产测试数据上就是上冲程载荷增大,下冲程载荷减小。由于上冲程载荷增加,上电流亦增加,而下冲程载荷变小,举升平衡块作功须增加,下电流也增加。抽油泵结蜡,会使泵阀关闭不严引起漏失,产液量和泵效降低,而流压相应升高。由于热洗后结蜡将被解除或缓解,因此通过对几个热洗周期之内的上述生产数据的变化规律分析,可了解到结蜡的状况,从而确定合理的热洗周期或其他清防蜡方式的应用与调整。 ;6、油井供液潜力分析;7、含水分析;(三)抽油机井生产工况分析;1、示功图分析口诀——落实泵况;2、液量变化分析;筛管堵塞造成油井供液不足的油井,要进一步落实液面和油井沉没度,以确定是底部筛管或尾管堵塞,先安排洗井再考虑维护作业; 是气体影响的油井,要落实套压,合理释放套压和下调冲次

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