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艾萨炉第一炉期-锅炉运行总结报告PPT
熔炼分厂锅炉技术组 2004年12月 艾萨第一炉期-锅炉运行总结报告 2002年5月——2004年9月 1、艾萨锅炉设计特点 2、主要工艺参数指标; 3、设备自动化程度; 4、生产过程中遇到的问题; 5、今后的发展; 1、艾萨锅炉的工业设计特点 为解决有色金属冶炼炉回收高温烟气、减缓腐蚀和磨损专门设计的余热锅炉; 由德国OSCHATZ公司在过去几十年的设计基础上改进设计; 膜式壁炉顶和过渡段是专门针对强氧化熔炼炉而设计; 弹簧振打锤经过几十万次的工业检测和YCC两年半的实践证明是比较成功的; 采用全膜式壁结构设计,密封性良好。(与其它冶炼厂具有较大的区别,目前只有美国迈阿密冶炼厂采用); 整台锅炉采用悬吊式支承结构保证锅炉四个方向的自由膨胀; 锅炉设计总图 921001-01 2、锅炉主要工艺参数指标 参数 单位 设计值 生产值 蒸发量 t/h 45-51 35-60 运行压力 Bar 42 40 给水压力 Bar 0.25 0.25 汽包水位 mm 0 0-100 3、设备自动化: 实现了DCS远程控制和监视所有设备、仪表、调节阀门等; 实现了生产汽轮机泵和备用电泵的自动切换; 实现了汽包水位、压力自动控制; 实现了除氧水箱水位、压力自动控制; 实现了振打PLC与锅炉DCS之间的通讯; 实现了艾萨炉与锅炉之间的联锁自动控制; 15楼侧墙拉杆 15楼侧墙夹具 锅炉结渣 结渣部位:主要是炉顶和上升烟道 分析原因:喷枪喷溅、烟气中烟尘率高、烟尘中杂质成分高(Pb、Zn等) 调整措施:1、调节振打频率和力度; 2、依靠定期停炉来冷却烟道温度自然脱落; 锅炉内结渣渣取样分析 锅炉顶部膨胀盖处结渣情况 炉顶变形 发现时间:2003年下半年 变形原因:1、炉顶与耐火砖之间的膨胀间隙不够,造成耐火材料将炉顶顶起; 2、开炉初期重物和保温烧嘴坠落对炉顶的压力、冲击力作用; 解决措施:1、尽量减少对炉顶的作用力; 2、在第二炉期中增大炉顶与耐火材料的膨胀间隙; 炉顶变形图片 锅炉漏水 水平烟道尾管先后在02年10月、03年2月、3月、04年1月、2月两处发生5次漏水; 前4次采取换管、割开扁钢的办法减少应力;最后一次采用切断水循环、堵板的办法; 水冷隔墙上升管焊缝在04年8月泄露 采用抱箍和高温密封胶填充快速堵漏 汽轮机漏汽 上下密封盖之间漏汽 轴密封漏汽 采取措施: 1、密封盖表面涂镀金属性材料; 2、更换炭精密封环; 锅炉出口烟气温度高 产生原因: 1、艾萨产量提高到115t/h,最大烟气量超过 70000Nm3/h; 2、烟尘中Pb、Zn含量高,粘结在锅炉管壁 上,不容易去除,换热效果差; 采取措施: 1、通过调整艾萨工艺控制烟气量; 2、调整振打、加强除灰效果,提高换热系数; 紧急停电 产生的危害: 柴油发电机没有及时启动,造成锅炉水泵停止,汽包缺水; 解决措施: 提高备用电源的安全性 安全阀泄漏 汽包上的两只有微量的泄露 炉顶、过渡段、防爆盖的安全阀已经人工压死 解决措施: 1、将安全阀送技术监督局检验 2、考虑是否取消部分安全阀的功能 * * 简单介绍艾萨锅炉的背景
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