电除尘系统气化布改造.pptVIP

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  • 2018-01-21 发布于湖北
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电除尘系统气化布改造

* 减少输灰系统漏灰 保证电除尘系统安全经济运行 锅炉泵瓦QC小组 2005年12月 小组投票 确认结果 根据我们确定的主要原因,制订了相应的对策,并组织实施。 制定实施 实施对策 示意图 2005年检查表 效果论述 2004年5月-2005年11月 课题活动日期 12次 活动次数 现场型 小组类型 CDT-WSTP-12-10 注册编号 2004年3月26日 注册日期 2000年5月6日 成立日期 锅炉专业泵瓦QC小组 小组名称 制表人:王永会 制表:赵贵燕 组员 专责工 中专 男 王永会 6 组员 检修工 大专 女 赵贵燕 5 组员 专责工 高中 男 高彦国 4 组员 检修工 高中 男 李正强 3 组员 技术员 高中 男 齐海青 2 组长 班长 中技 男 赵卫东 1 组内职务 职称(职务) 文化程度 性别 姓名 序号 2003年我厂技术改造,将除灰形势由水膜除尘改造为电除尘加装正压输送系统,设备运行一年来由于输灰压力和输灰管路磨损问题,出现了不同程度的跑、冒、漏灰现象,对我厂的环境造成了很大的污染,并且大大增加了检修人员的维护量,造成了许多不良损失。 由于输灰系统的压力和管路磨损造成本班频繁更换管路和弯头等,漏灰给我厂的环境造成污染,我们QC小组决定查清原因,进行改造,使我厂除灰系统安全稳定运行。 4次 4次 更换#1、2仓泵平衡门 5次 4次 更换输灰进气管路及弯头 8次 8次 更换仓泵加压管弯头 4次 6次 更换平衡管及弯头 1次 1次 更换#1仓泵进料门及伸缩节 #7炉维护次数 #6炉维护次数 维护项目 2004年调查表 从上表可以看,出在2004年,更换管路及弯头平衡门等备品备件比较频繁,主要原因是输气管路中灰气比太高,灰气在管路中运行造成磨损。 设定目标如下: 降低不良损失。 减少输气管路灰的成分 减少设备漏灰,减少管道磨损,降低人力、物力、财力的损失。 原因分析图 输送系统漏灰及管路磨损 人 机 料 法 责任心不强 技术素质低 对新设备不熟悉 设备安装不合理 输灰压力过高 管路、弯头不是耐磨加厚材料 操作方法不统一 检修工艺单一 制表:赵贵燕 统计人:赵卫东 100% 9.54% 21 2 检修工艺单一 6 90.06% 4.76% 19 1 操作方法不统一 5 85.70% 19.04% 18 4 管路弯头不是耐磨加厚材料 4 66.66% 28.57% 14 6 输灰压力高 3 38.09% 28.57% 8 6 设备安装不合理 2 9.52% 9.52% 2 2 技术素质低对新设备不熟悉 1 累计百分数 百分数 累计频数 同意 主要因素 序号 我QC小组通过研究决定采用投票的方式确定输灰系统管路、弯头及阀门磨损严重的主要原因,投票结果如下表: 要因确认 从投票结果表可以看出造成输送系统管路、弯头及阀门磨损严重的主要因素有: (1)设备安装不合理,造成管路中灰气比太高,对管路、弯头及阀门磨损严重,致使输灰系统经常出现跑、冒、漏灰现象,造成环境污染。 (2)输灰用压缩空气压力高。我厂输灰用压缩空气压力一直保持在0.6MPa左右,这样灰在管路的流速会很高,加速磨损。 制定一套切实可行的检修工艺。 重新研究修订检修工艺 检修工艺单一 系统运行更加稳定 严格按照规程操作 操作不统一 法 延长管路、弯头使用寿命 使用加厚耐磨材料的备品备件。 管路、弯头不是耐磨加厚材料 料 输灰压力合理,降低管路磨损。 根据系统运行情况,调整输灰压力。 输灰压力过高 设备运行通畅、合理。 结合实际情况,对设备系统加以改造 设备安装不合理 机 应修必修,修必修好 责任落实到人,严格执行设备责任制。 责任心不强 提高检修技术水平 加强培训,外出学习交流。 技术素质低 对新设备不熟悉 人 目标 措施 现状 根据上述对策,我们进行了如下实际工作: (1)派有关人员去秦皇岛热电厂、石家庄热电厂、西柏坡发电厂进行实地考察学习,带回了不少好的经验和技术。 (2)在平衡管两端、仓泵上部进气和加压管道的法兰处加气化布,阻止飞灰进入输气管路,减少对以上管路及阀门的磨损。 (3)过去,由于输灰系统严密性差,只好采取提高输灰压缩空气压力至的措施,才能保证输灰通畅,但同时也加速了管道、阀门的磨损。加装气化布后,系统严密性增强,这时可以适当降低输灰压力,通过分析总结我厂输送系统运行情况,掌握了一些重要数据,确定输灰压力由0.60MPa调至0.35―0.40MPa。 (4)配合热工人员调整

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