关于退火炉炉辊受热膨胀后卡阻问题的解决思路及管理方法启示建议.docVIP

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  • 2018-01-25 发布于河北
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关于退火炉炉辊受热膨胀后卡阻问题的解决思路及管理方法启示建议.doc

关于退火炉炉辊受热膨胀后卡阻问题的解决思路及管理方法启示建议

关于退火炉炉辊受热膨胀后卡阻问题的解决思路及管理方法启示建议 镀锌退火炉炉内托辊,经历了长期反映受热膨胀后,无自由端延伸条件所发生的卡阻堵转现象,造成钢带表面划伤、至使产品表面质量的提升在此环节上无法得以根除。 从实践出发,了解客观事实现状及客体理论论证、分析、判断、裁定的解决问题方法论、作出以下结论: 设计现状 现退火炉炉内托辊的轴承选型和辊系设计均满足热工炉窑零部件在受热膨胀后的自由延伸条件。 轴承位的热梯度实测值分别在加热段上78~98℃范围。根据轴承钢的温相变特性,小于150℃时该钢种在晶格相变上不产生变化,故而,无需考虑材质相变的可能。 轴承选型为带内套式,外切圆球面调心结构,油封为ZZ型,外辅圆上有规律的定位式油路孔两个Φ1mm,轴承座侧面有注油孔四处,分别给轴承和球面垫润滑。 轴承座为氮气密封式原理,将防止炉内氢气外泄而设计的。 客观状态 操作侧自由延伸端的轴承内套两颗内六角平头稳钉大部分处于锁紧状态,(1~4#线)造成了辊系受热膨胀后延伸空间受限,久之必然发生堵转和辊弯现象。 轴承座没发现按周期性注入润滑脂的痕迹。 氮气主(支)管路上无压力表装置,无法判断氮气供给的工艺参数 轴承座的长条式可调孔有垂直装配形式,有在物件动态下产生动能导致轴承座向下移动超量,致使外切圆调心结构超出了偏转角补偿范围,导致堵转 5、有内六角平头稳钉未按要求深度滑动式装配在键槽内,形成轴承与

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