涩北气田割缝筛管压裂充填防砂工艺.pdfVIP

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第32卷第8期 开发工程 涩北气田割缝筛管压裂充填防砂工艺 吴学安1 张永斌1 罗钟鸣2 王海峰2 1.中国石油青海油田公司天然气开发公司 2.中国石油川庆钻探工程公司地质勘探开发研究院 吴学安等.涩北气田割缝筛瞥压裂充填防砂工艺.天然气工业,2012,32(8);71—73. 摘要柴达木盆地涩北气田地层胶结琉松、成岩性差、欠压实、易出砂,严重影响到气井的正常生产。多次试验结 果表明单一的防砂工艺技术巴不适用于该气田。为此,重点研究了割缝筛管压裂充填防砂工艺在该区的适用性,通过对 割缝缔管压裂充填防砂工艺参数、支撑剂、工作液的优选以及施工方法和工艺管柱的改进,使其防砂有效率得到极大提 升。工艺有效率在涩北一号、涩北二号和台南气田分别达到70%、100%、100%。生产实践结果表明,涩北气田随着单井 产水量的上升。气井出水、出砂甘趋严重,建议开展防砂堵水一体化、防砂携液一体化工艺的研究。 关■诩 柴达木盆地 涩北气田 疏松砂岩 割缝筛警压裂充填 防砂 工艺 试验 DOI:10.3787/j.issn.1000—0976.2012.08.015 柴达木盆地涩北气田储层为第四系疏松砂泥岩, 气藏埋深浅,气层多而薄且分布井段长,气水关系复 杂。储层泥质含量高、成岩性差、胶结疏松,平均孔隙 度为26.6%~32.3%,平均渗透率介于30~50mD。 气田生产过程中储层易出砂,地层砂粒度平均中值为 0.04~O.07 mm,泥质含量为40%,黏土含量为28%, 防砂技术难度较大。针对出砂的问题,涩北气田先后 试验了机械防砂、化学固砂、高压一次充填防砂、割缝 筛管压裂充填防砂以及复合纤维压裂等工艺,从试验 效果来看,割缝筛管压裂充填防砂效果最好,试验15 口井,工艺成功率达i00%,措施有效率为87%,成为 涩北气田主导防砂工艺之一[1q]。 1 割缝筛管压裂充填工艺及其改进技术 割缝筛管压裂充填防砂工艺技术是在井筒内对准 目的井段下入内外通径的割缝管防砂管柱,然后对目 图1端部脱砂工艺流程圈 的地层进行大砂量、高砂比压裂填砂,并采用端部脱砂 技术在地层深部、近井带、射孔孔道、筛套环空形成均 1.1施工参数的优选 匀、密实、稳定的高渗透滤砂屏障,改善近井带导流能 2006年平均加砂量为2.08m3/m,2009年平均加 力,从而达到既防砂又增产的目的,其工艺流程见图1。 砂量为2.85m3/m;平均砂比在26%以上,平均排量 随着涩北气田的进一步开发,要求各种防砂工艺具 为2.26m3/rain,最高排量为3.5m3/min;总平均加 有更高的适应性,因此,笔者在分析了2005年前工艺实砂量为2.87m3/m。施工规模较试验初期有了较大规 施情况后,在2006年对端部脱砂工艺作了部分改进。 模的提高,取得了好的防砂效果[‘。5]。 木市青海油田天然气开发公司。电话:(0937)8917291。E-mail;wuxaqh@petrochina.corn.cn 天然气工业 2012年8月 1.2支撑剂粒径组合重新进行了优选 ~O.9mm,0.9~1.25mm组合。较2006年前的粒径 如表1所示,2006年后支撑剂粒径选择为:0.45组合导流能力增加了50%。 裹1 支撑剂的导流能力及挡砂能力的测定裹 1.3防砂工作液性能改进 点,重新优化了工作液配方,降低了地层伤害,更低的 如表2所示,2006年后针对涩北气田储层的特黏度使得返排容易嘲。 衰2两种防砂工作液主要性能对比裹 1.4施工过程调整 ■ ’j

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