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T1101呼泄泄漏的隐患治理1
石脑油罐压力安全阀泄漏的隐患治理
张廷才
摘要:石脑油罐压力安全阀泄漏,严重威胁生产与施工的安全进行,通过拆检,弄清了安全阀泄漏的原因,采取了相应措施,彻底解决了这一重大安全隐患。
关键词:压力安全阀 泄漏 隐患 治理
1 概述
预脱硫石脑油罐T1101是加氢裂化车间(原合成氨装置)的一个主要设备,由法国进口,容积741.54M3,正常情况下,内装600M3的原料石脑油。
T1101的安全附件由一个充N2保护装置、一个起跳整定值为0.0175MP的压力安全阀和一个整定值为-0.005MP真空安全阀组成,图1为T1101示意图。
SIA---呼阀;
SIB---安全泄压控制阀;
S2---真空安全阀;
A1---石脑油入口;
B---石脑油出口;
A2---氮气气体;
D---排水口;
图1:石脑油罐示意图
2 存在问题
1999年1月,发现T1101压力安全阀泄漏,大量的石脑油气体由安全阀漏出,由于石脑油是易燃易爆易挥发的物质,给装置安全生产带来极大威胁。但由于其结构独特,原法方资料遗失,虽然多次进行处理,但这个问题一直没有得到解决。
2000年3月,合成氨装置原料路线改造施工全面铺开,在距T1101大约10~15米的西侧区域有大量的施工动火。而且,由于我们厂所处地理位置关系,时常吹东风或东南风,常把T1101压力安全阀漏出的可燃气体吹向动火区,极易引起着火,甚至引发T1101爆炸。为保证生产和施工的安全进行,治理压力安全阀泄漏迫在眉睫。
T1101安全阀结构及工作原理
去年3月,对整个安全阀进行了拆检。通过这次拆检,弄清了安全阀结构及其工作原理。
3.1 压力安全阀结构
压力安全阀由10″呼阀和4″安全泄压控制阀组成,呼阀与控制阀之间由一段可自由升缩的波纹管密闭连接,使A、B室形成密封的联通腔体。呼阀由膜片S0、密封座、排放口D组成;控制阀由阀杆、膜片S1、、S2、密封面S3及主弹簧、小弹簧和泄压口E组成。膜片S0和阀杆分别有一个大小φ2的补气孔。结构如图2所示。
3.2 压力安全阀工作原理
当T1101压力升至安全阀起跳压力0.0175MP时,阀杆在力F=P2×A1-P1×(A2-A3)(A1、A2、A3为S1、S2、S3膜片的面积,P1为A、B室压力,P2为T1101罐内压力)作用下,克服弹簧力F1+F2(F1为主弹簧压力,F2为小弹簧压力)的作用,向上移动,压开密封面S3环口,A、B腔内气压自卸压口E外泄,由于2个φ2的补气孔补充的气量小于卸压口E排气量,压力P1降低,使得膜片S0受到向上的大小为(P2-P1)×A0(A0为膜片S0面积)力,S0膜片向上隆起,打开排放口,大量气体向外排出,罐内气压P2降低,当P1、P2降至一定压力,F<F1+F2时,依靠弹簧力的作用,阀杆向下移动,密封环面S3复位,罐内气体通过2 个Ф2的通道进入A、B室,使室内气压P1=P2,S0膜片复位。
4 T1101压力安全阀泄漏的原因
在拆检过程中,发现膜片S0完好,膜片S2与阀座螺栓连接的环面外缘有3个1~2mm的小孔,主弹簧腐蚀严重,小弹簧完好。
结合上述工作原理,不难找出压力安全阀泄漏的原因。由于S2膜片老化穿孔漏气,卸去了A、B室压力,导致P2>P1,引起S0膜片打开,呼阀排气。
经金相分析,小弹簧材质相当于1Gr18Ni9Ti,主弹簧材质是普通碳素弹簧钢(含C%≈0.61、Mn%≈0.9、 Cr%≈0.15),相当于我国GB1222—84中65Mn。设计时,主弹簧没有选用1Gr18Ni9Ti,主要是基于主弹簧特殊的使用环境,因C室是独立的腔体,内部是空气,没有石脑油介质,不易腐蚀。
这次拆检,发现主弹簧腐蚀严重,是由于S2膜片老化破损,含硫石脑油油气进入C腔,引起弹簧腐蚀。由主弹簧腐蚀情况看来,S2膜片漏石脑油已有好长时间。以前之所以没造成S0膜片打开,主要是由于S2泄漏很小,其泄漏量远小于两个Ф2的补气孔补充的气量。
5 安全阀的检修
这次抢修,由于没有S2膜片备件,在紧急情况下,制作如右图所示的膜片,2mm厚的凸形部分,弹性较好、较软,能够使阀杆上下自由移动;3mm厚的部分,较硬、弹簧较差,但耐用性好,紧贴在阀座隔板上,形成隔离腔。
在检修过程中,将主弹簧更换成材质为1Gr18Ni9Ti、规格为YⅡ型Ф5、有效长度为238mm、总圈数n=18的弹簧,然后单独将安全阀的控制部分调试至0.017PM时起跳。复位后通过充N2装置将T1101压力充至0.0175MP,检查S0膜片能正常开启,然后把安全阀投入正常运行。
结论:
通过更换S2膜片、主弹簧,彻底解决了压力安全阀泄漏这一重大
安全隐患,保证了生产和施工的安全进行。
参考文献:
1、《合成氨生
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