锅炉飞灰可燃物超标原因及防治对策.docVIP

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锅炉飞灰可燃物超标原因及防治对策

锅炉飞灰可燃物超标原因及防治对策 ? ? ? 〔摘 要〕 针对宜宾发电总厂豆坝电厂4号炉存在的锅炉飞灰可燃物超标问题,进行了燃烧工况热态试验和现场摸索。根据试验情况和经验总结,详细分析了飞灰可燃物超标的原因,提出解决飞灰可燃物超标问题的方案。此方案实施后,豆坝电厂4号锅炉飞灰可燃物由9~11%下降到了4~5%,提高了锅炉热效率1.7%左右,取得了很好经济效益,值得推广应用。 ? 〔关键词〕 锅炉 飞灰可燃物 超标 防治 ?   锅炉飞灰可燃物超标,不仅会增加燃煤消耗量,降低锅炉热效率,而且对锅炉的安全运行构成严重威胁,易带来过热器结焦和烟道二次燃烧、低温腐蚀和磨损等问题,使锅炉运行的安全性和经济性受到影响。为此需采取必要的措施,以保证飞灰可燃物正常。   下面以豆坝电厂4号炉为例分析飞灰可燃物超标原因,并提出解决对策。 ? 1. #4号炉设备概况及飞灰可燃物超标情况 豆坝电厂4号炉系哈尔滨锅炉厂70年代设计制造的HG-410/100-2型开式斜炉底双炉膛液态排渣煤粉炉。制粉系统为中间储仓式热风送粉,采用四角切圆燃烧方式。在炉膛四角布置直流式煤粉燃烧器,每角布置两层一次风,二层二次风、一层三次风、其布置顺序为(从下至上)二次风、一次风、二次风、一次风、二次风、三次风。四角燃烧器一次风出口气流对冲,二次风在炉膛中心形成直径500 mm的假想切圆,在标高4-7米四周水冷壁敷设卫燃带面积296平方米。炉膛深 5460mm、宽2×6800mm、高24000mm、四周采用光管式水冷壁。炉内上部沿烟气流向布置屏式过热器、对流过热器。竖井从上至下布置有省煤器及空气预热器。 ? 锅炉主要设计参数如表1 项  目 数  量 单  位 额定蒸发量 410 T/h 饱和蒸汽压力 11.28 MPa 过热蒸汽压力 9.8 Mpa 过热蒸汽温度 540 ℃ ? 燃煤特性如表2 名 称 单 位 设 计 校 核(1) 校 核(2) 碳 % 60.5 60.55 48.9 灰分 % 24 24.45 34.1 水分 % 4.5 6.5 9 挥发分 % 9-13 13.28 9 低位放热量 MJ/kg 23617 23035 18810 可磨性系数 ℃ 1.3 ? ? 灰变形温度 ℃ ? 1100-1220 1090-1140 灰软化温度 ℃ ? 1150-1300 1170-1200 灰融化温度 ℃ ? 1170-1390 1230-1300 ? 一、二、三次风的参数如表3 名 称 面 积m2 份 额% 风 速m/s 风 温℃ 一次风 1.3 14.4 25 245 二次风 3.4 55.8 60 380 三次风 0.48 29.8 60 120 ?   该厂4号炉在2001年1月出现了飞灰可燃物严重超标,原设计飞灰可燃物为3~4%,运行中飞灰可燃物达到9~11%,经过运行人员多方设法调整,仍然居高不下,没有明显效果。 ? 2 燃烧工况热态试验 ? 2.1 试验煤种工业分析   Mt=9.87%,Mad=36%,Vr=9.30%,Qnet.ar=18.497MJ/kg。 ? 2.2 炉膛温度测试   在80 MW负荷工况下,利用炉膛四周及燃烧器的看火孔和打焦孔,用远红外辐射高温仪进行测量。测得的4号炉炉膛温度为880~1330℃,平均温度在1220℃,其中1、3、4号角炉膛温度在同一水平,2号角温度明显偏低其它角近200℃。 ? 2.3 热态一次风管风速测试   在80 MW负荷工况下,利用防尘毕托管进行测量,结果如表4 甲炉膛 #1管 #2管 #3管 #4管 #5管 #6管 #7管 #8管 一次风速 (单位:M/sec) 32.2 31.4 35.9 34.3 31.1 29.1 28.5 33.0 乙炉膛 #1管 #2管 #3管 #4管 #5管 #6管 #7管 #8管 一次风速 (单位:M/sec) 30.3 33.1 34.3 36.0 30.3 30.3 29.1 30.5 ? 2.4 燃烧器出口温度测试   在80 MW负荷工况下,利用K型热电偶在燃烧器出口测得温度如表4。 甲炉膛燃烧器 #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 燃烧器出口温度℃ 780 840 720 730 780 770 786 793 乙炉膛燃烧器 #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 燃烧器出口温度℃ 790 850 725 750 790 800 840 780 ? 2.5根据热工温度仪表显示,在80 MW负荷工况下,热风温度是335℃。 2.6停炉后检查卫燃带有脱落,面积只有264平方米。 2.7停炉后检查燃烧器,甲炉膛4号角、乙炉膛3号角燃烧器均有不同程度的烧损和角度位移。 ? 3.4号炉飞

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