水电站励磁系统调试的经验浅淡.docVIP

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水电站励磁系统调试的经验浅淡

水电站励磁系统调试的经验浅淡 胡海燕 摘要:本文基于作者多年开发调试可控硅励磁工作经历,针对现代微机型励磁系统整理总结出以下调试经验,对励磁调试人员及电站运行和检修人员具有一定的参考价值。 关键词: 可控硅励磁 设备调试 经验总结   长委陆水自动化设备厂是我国最早生产励磁系统的厂家之一,作为水利部定点励磁厂家,其励磁系统技术成熟稳定,运行可靠,生产有多种型号的励磁系统,从早期的分立元件到集成电路最后到微机型励磁系统,一步一步走向高新技术方面发展,拥有大量的客户群。现就我厂典型型号SWL-Ⅱ型双微机励磁装置,讲讲励磁系统在厂内和现场调试方面的感受和注意事项。 一、厂内静态调试: 由于该型号为成熟产品,因此厂内调试时不用作型式试验。首先柜体绝缘检查,此项试验即是要注意功率桥部分有没有对壳形成绝缘不够的情况,首先要对柜体整个功率桥部分进行绝缘试验和耐压试验,绝缘试验用2500伏摇表作初步检查,然后作耐压试验,电压选为2500伏以上进行耐压试验,在耐压试验不通过时,就要用排除法检查,即将功率桥上的一根一根的拆,如果拆掉哪一根线即可通过试验,证明此线形成了对壳绝缘不够。 做完此项试验后即是对柜体进行上电试验,接线之前量取电源端子的电阻值,以免出现短路现象。待检查完毕后,把所有电源都投上,即厂用电源,直流电源都投上后检查,由于是两套电源给调节器电源并联送电所以要一个一个检查,首先按下交流电源开关,检查插件后端子电源,注意一定要插上插件后,因为空载和带上负载后调节器电源电压是不同的,再按下直流电源开关同样是把插件插上后检查。 在做操作回路试验时多操作几次灭磁开关,很多时候由于试验次数不够,没发现存在的机械故障,导致现场开关出现机械故障。 关于PT断线保护装置试验时一定要注意不能只关注各种指示灯正确,也要注意开关量信号是否送到继电器,现场出现过此等现象,信号虽指示正确,但由于继电器没动作导致CPU没收到信号而误动作。 做大电流试验时注意用示波器观察整流输出波形,因为有时可控硅如果质量不稳定,那么即使小负荷时波形正确,但在大负荷时却因电流突增而处于关闭状态。 二、现场调试: 在现场调试时,首先对整个柜体各个接线处的螺丝进行紧固,因为经过路途的颠簸,有些部分会震松动,然后再作静态调试及检查,静态调试完毕后一定要做倒送电试验,即断开发电机出口并检查灭磁开关在断开位置(或者拆掉转子一头即可),严格按正确相序,由系统倒送电给整流变压器,然后合上阳极开关,用灯泡作负荷连接在整流桥的输出端,此时注意液晶屏显示是否与机械表一致,调节增磁按钮直至VGD大于VF后,如果励磁电压能平滑上升到励磁变压器低压侧电压的1.35倍左右即可证明功率整流部分完好,有些电站安装人员不愿做这项试验,称这没必要,其实这很有必要,因为从线路倒送电过来,不光能检查励磁变的接法,而且还能检查所有一次回路的接线是否正确及接触良好,如各PT回路的电压及相序问题,云南亚目河水电站在系统倒送电后半小时PT开关柜内突然起烟,后检查发现原来是PT回路接错线,导致烧毁电压互感器。幸好是发电前试验,不然如果建压后再出现此现象,不但影响工程进度而且业主方还会以为是我方过压造成此次事故。如果业主方实在没有条件做倒送电试验,只有在发电机转起后,量取机端残压,如果三相电压基本平衡,再用示波器和相序表检查PT和励磁变低压侧的相位是否为30度,四川百花滩电站投运前由于倒送电试验无法满足,于是通过示波器和相序表检查好相位后,一次起励建压成功。 如果上述试验无法通过,就要找原因,通过示波器即可看出是不同步导致无法控制电压输出,还是有可控硅没导通导致输出电压不够。如果现场没有示波器,可用电压检测法来检查,即用万用表的交流电压档来量可控硅的阴阳极,如果某一个可控硅的阴阳极电压明显高于其它几个可控硅,即可证明此可控硅没导通。如果是不同步导致整流控制失败,因为本装置是从PT取的同步信号,即励磁变压器与机端PT的相位一致,即相差30度,所以第一步就是用相位表检查二者的相位之差,如果不是30度,而是210度,那么就要检查励磁变压器是不是为△/Y-1点钟接法,这里有一个事例即可说明,四川油罐口电站就是如此情况,在倒送电试验时,把调节器电源一打开,励磁电压即升至最大最后发现励磁低压侧同名端头尾反相,即本来应该是一点钟,最后由副边头尾接反,结果变成七点钟,反了180度,故上电后励磁电压就达到最高,更正头尾后一切正常。 还有一种可能在倒送电所有试验做完后建压还是失败,那么就要检查是否因为发电机本身的出口相序不对引起的,如果现场有电焊机,可用直流电焊机给发电机转子提供励磁,注意电焊机接入处最好从励磁柜功率桥下的分流器的上端接入,因为这样可以检查我们柜体的励磁电流显示是否正确,同时也要注意极性不要搞

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