催化裂化事故判断与处理_课件教材教学课件.pptVIP

催化裂化事故判断与处理_课件教材教学课件.ppt

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
教学课件讲义PPT教学教案培训资料医学中小学上课资料

催化裂化事故判断与处理;概 述;事故处理原则;事故处理原则;事故处理原则;事故处理原则;1:事故经过: 2004年7月28日,0:03分全厂全面大停电,主风自保同时动作,(现场所有电器设备停运,循环水、除盐水中断,照明停,1.0MPa蒸汽压力缓慢下降,非净化风、净化风中断)。反应切进料。至1:40供电逐步恢复正常。 ; 2:经验教训 本次停电事故为近10年生产过程中出现的最紧迫的事故,在装置全部停电,公用系统瘫痪的情况下,快速有效的将装置切除进料。没有发生次生事故,为以后装置出现严重事故提供了宝贵的经验和教训。 (1)本次事故处理总体方向把握较好,几大步骤迅速完成,反应切断流化、切断进料、两器撤压。; (2)UPS开始供电,时间大约40分钟,这次在停车基本处理完后,除留一台显示器外其它均停用,使供电时间大大延长,共供电2小时40分钟。 (3)前期装置的事故处理预案编制一定要切实有效,才能在发生事故时按事故处理预案有条不紊的进行处理。 ;(4)净化风中断后,DN300,DN400放火炬阀失去动力必须现场手摇动作。 (5)因UPS随时有停电危险,将双动改至现场点动,全开。反应蒸汽均改为副线,并适当降低蒸汽量,最后除FIC101开大,其余蒸汽只过量即可。 ;(6)因害怕长时间停电,床温过低,所以提前关主风事故蒸汽,开始闷床,致使在开起机101后,无法顺利并入再生器,耽误大量时间。如有下次类似事故,应提早进行卸剂。 (7)当时主风无法并入再生器,采用的措施:①主风机切除后,投主风自保,给大事故蒸汽硬顶,然后关小蒸汽,自保复位,主风并入,同时蒸汽小范围来回开关。②大量卸剂,这次估计共卸出100吨以上。③通过大型卸料线向烧焦罐鼓风。④通过炉101看窗往外放催化剂 ; 事故经过: 2002年4月19日中午12:35电器操作人员在检查UPS工作情况时将UPS切换至备用UPS供电,因备用UPS供电故障导致DCS控制器失电,DCS黑屏。当班操作人员立即将启动主风自保,关闭提升管各进料阀门和各滑阀,检查各自保阀动作情况。分馏和稳定岗位操作员按照主风中断事故处理,并立即去现场盯住各主要液面,各产品改不合格线。因为正值中午电器车间技???员下班时间,直至20分钟后DCS才恢复供电。17点反应恢复进料。期间未发生此生事故。 ;经验教训: 这次DCS失电故障是所有的事故处理过程中最危险的一次。DCS备用电源是两路供电,正常情况下一路出现故障,另外一路还能保证正常供电。DCS失电后所有显示全无,现场控制阀失去信号输入,所有操作都是在摸索的状态下进行的。需要操作工到现场检查自保动作状态和各关键参数,稍有疏忽就会造成严重的次生事故。虽然这次事故没有造成严重的影响,应该说中间侥幸的成份非常大。 ;当天正值催化5班当班,班长处理果断、班组人员多、技术力量强,车间技术人员及时赶到现场都是保证事故处理的关键因素。在处理催化大停电、DCS故障等重大事故时,务必要保证人员充足。同时事故处理组织者要冷静,考虑要全面。各岗位操作员要抓住所属岗位的关键参数,重点监控。第三是要保证好现场的通讯联系,出现问题及时协调处理。第四是制定详细的事故预案,并加强技术练兵。 ;事故经过: 2004年11月5日19:30,油浆上返塔控制阀(FIC-205)副线阀泄漏。立即降低反应压力,并从油浆泵出口集合管处截流,降低油浆循环量。分馏塔压力由正常的155Kpa降至75Kpa。至 16日2:10分,因现场不具备带压堵漏条件,被迫停油浆循环,油浆系统从换热器后给汽扫进分馏塔,分馏塔压力降至50Kpa。同时油浆泵开单台通过出口拿油线外甩油浆。泄漏点无油气后先进行带压堵漏,随后进行补板。至8:50分,泄漏点补板处理完毕,才开始逐步恢复油浆循环,逐步提高进料。 ;经验总结: 此次事故的处理,是车间第一次在不切除进料的情况下停油浆循环,为以后油浆系统问题处理提供了宝贵的经验。 (1)当油浆循环停时,反应油气带的大量的热量无法取出,必然会导致分馏塔底温度超高。这时,首先要降低处理量, 减少分馏塔底的热负荷。 (2)同时将回炼油下返塔提大来代替油浆循环上返塔,用原料补分馏塔底降低分馏塔底的温度。2009-2010年处理油浆系统泄漏事故时,借用了回炼油过滤器排渣线返塔流程,采取了用二中补分馏塔底的方法来降低塔底温度。 ;经验总结: (3)油浆外甩不能长时间中断,以维持塔底油浆系统固体含量不会超高。 (4)因为泄漏部位无法切除,反应系统大幅度降量降压,从油浆泵拿油线外甩油浆。分馏给汽向塔内扫线,待泄漏点具备条件后进行带压堵漏。随后再进行补板或者包盒子处理。这时外甩油浆温度高,联系罐区应注意油浆罐脱水,防止突沸。 ;事故经过: 2003年4月17日因为三机组

文档评论(0)

yuzongxu123 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档