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管线钢精炼过程钢水全氧含量控制实践-1162.ppt

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管线钢精炼过程钢水全氧含量控制实践-1162

管线钢精炼过程全氧含量控制实践 钢铁研究总院工艺所 杨利彬 马钢第四钢轧总厂 焦兴利,王泉 第八届钢铁年会宣讲论文 Total Oxygen Control in the Pipeline Steel Refining Process 主体内容 1. 马钢管线钢生产工艺介绍 2. 全氧控制工艺 3. 试验结果及讨论 4. 结论 马钢管线钢生产工艺 全氧控制工艺 精炼终渣成分控制选定在CaO- Al2O3-SiO2相图的 (12CaO·7 Al2O3)区域: CaO=55~60% SiO2=7~12% Al2O3=25~30% 根据LF精炼目标渣系及钢水氧含量加入精炼渣料及铝粒。 全氧控制工艺 吹氩站 为了使得加入渣料迅速熔化并进入目标渣系,出钢后在吹氩站进行大气量顶底复吹氩搅拌,促进钢渣反应平衡,对钢包顶渣进行改质,去除大颗粒夹杂。 LF精炼 LF通过控制渣中CaO/Al2O3比值和合理的吹氩搅拌强度,有助于加快钢水中的夹杂物的碰撞、长大和上浮去除。一方面把钢包顶渣的CaO/Al2O3比值控制在1.7~1.9,CaO/ SiO2 控制在大于4.5~6,(FeO+MnO)小于1.0%;另一方面通过调整LF精炼过程的吹氩量,把搅拌功率调到一个合适的范围内,既不卷渣,又有利于夹杂物聚集上浮。 RH处理 RH后进行喂线钙处理对夹杂物进行变性,喂线钙处理以后保证6min钢包底吹氩弱搅。 转炉出钢 主脱氧、加精炼渣 吹氩站 调整脱氧、预成渣 LF精炼 终脱氧、成渣 钢包渣钢传质冷态模拟研究 钢包冷态模拟实验装置示意图 仰视图 俯视图 结果与分析—炉渣氧化性 结果与分析--全氧含量 夹杂物控制效果 炉号 A B C D 粗 细 粗 细 粗 细 粗 细 1 0 0 0 0.5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1.0 3 0 0 0 1.0 0 0 0.5 1.0 4 0 0 0 0.5 0 0 0.5 0.5 5 0 0 0 0.5 0 0 0.5 1.0 6 0 0 0 0.5 0 0 0.5 0.5 7 0 0 0.5 0 0 0 0.5 1.0 8 0 0 0 0.5 0 0 0.5 1.0 综合 0 0 0.5 1.0 0 0 0.5 1.0 夹杂物数量 夹杂物水平 结论 (1)降低冶炼流程的氧含量对夹杂物的控制至关重要,主要工艺措施为:优化“吹氩站-LF-RH”精炼过程脱氧、造渣工艺及吹氩制度。 (2)采用控氧工艺后,精炼后炉渣(FeO+MnO)含量降到0.913%,钢水T[O]降到 0.0013%,钢水达到了较高的洁净度。 (3)采用控氧工艺后,有效控制了钢中夹杂物尺寸和数量。精炼后,大于5μm的夹杂物基本消除,小于5μm的夹杂物减少到286个/100视场。X80管线钢成材A、C类夹杂物为0级,B、D类夹杂控制在1.0级以内。 谢谢,敬请指正! 管线钢中的夹杂物类型、尺寸和数量对管线钢的冲击韧性和抗 HIC 性能有显著的影响. 冶炼流程各工位氧含量的控制是控制夹杂物数量、尺寸及形貌的直接有效的手段。为了进一步提升X80管线钢产品性能,马钢对精练工序进行了工艺攻关和优化,有效的控制了钢水全氧含量及夹杂物水平。 * 管线钢中的夹杂物类型、尺寸和数量对管线钢的冲击韧性和抗 HIC 性能有显著的影响. 冶炼流程各工位氧含量的控制是控制夹杂物数量、尺寸及形貌的直接有效的手段。为了进一步提升X80管线钢产品性能,马钢对精练工序进行了工艺攻关和优化,有效的控制了钢水全氧含量及夹杂物水平。 * 钢中全氧含量由溶解氧及夹杂氧组成,可以直观的表示钢水的夹杂物水平[4]。内生夹杂物来源于钢水的脱氧产物,降低转炉冶炼终点钢水的氧含量将有效减少夹杂物产生的数量,精炼阶段脱氧及精炼渣造渣工艺则直接决定了夹杂物去除程度。马钢对转炉及精炼工序进行了有针对性的工艺改进。 * 转炉出钢后期,根据LF精炼目标渣系及钢水氧含量加入精炼渣料及铝粒。在吹氩站进行脱氧调整,并完成精炼渣预成渣。在LF精炼工序完成终脱氧,并使精炼渣进入目标渣系. * 经过吹氩站,炉渣(FeO+MnO)含量平由26.38%降到3.48%,LF精炼后降为1.23%,RH处理后降至0.913%。 * 吹氩前钢中T[O]含量平均值0.0072%,吹氩后降到0.0055%,经过精炼处理后降到0.0025%,RH处理过程中钢中T[O]继续降低,RH终点时钢中T[O]含量平均为 0.0013%,钢水达到了较高的洁净度。 * 夹杂物数量变化趋势与全氧的变化趋势相同。经过吹氩站的顶底吹氩及LF精炼,大于5μm 的夹杂物Al2O3夹杂已经基本去除,小于5μm的夹杂物数量减少较快,减少到327个/100视场。经过RH氩气搅拌,小于5μm的夹杂物数量进一步减少到286个/100视

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