网站大量收购独家精品文档,联系QQ:2885784924

基于HALCON的视觉运动控制系统设计.docVIP

  1. 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
基于HALCON的视觉运动控制系统设计   摘要:阐述一种视觉运动控制系统的设计。此系统通过相机采集图像,利用HALCON形状匹配功能对图像热点目标进行匹配和定位,实现伟天星WT-2302金丝球焊线机智能化。   关键词:焊线机;机器视觉;HALCON;运动控制   中图分类号:TP27 文献标识码:A 文章编号:1009-3044(2011)12-2900-02   The Design of Vision Movement Control System Based on Halcon   LONG Yi-zhong, WANG Feng-bin, ZHU Meng   (Xinyang Agricultural College, Xinyang 464000, China)   Abstract: This paper depicts a movement control system development based on machine vision, the system is designed to make the WT-2302 wire bonding machine Intelligent by a camera Acquiring images and HALCON implementing to find and to locate focus regions.   Key words: wire bonding machine; machine vision; halcon; movement control   图像处理技术是计算机应用的一个重要领域。机器视觉运动控制系统是视觉系统与运动控制系统的结合,能够大幅提高机器智能化水平,是现阶段工业设备的设计与改造中热点应用技术。机器视觉运动控制系统,是利用计算机技术、自动控制技术和图像采集处理技术,通过相机对目标的寻找和通过电机对执行机构进行的运动控制,以实现对预定运动目标的处理。有了机器视觉尤如在机器上装上“眼睛”,近年来在工业自动化领域广泛应用。   当前普遍使用的LED焊线机智能化程度不高、人力消耗大,而机器视觉技术日益成熟为设计新型焊线机带来了机遇。本文阐述利用高速、高精度机器视觉软件HALCON对伟天星WT-2302金丝球焊线机进行智能化改造。   1 系统硬件组成及其工作原理   整个系统包括两大部分:视觉定位部分和焊线部分。   计算机视觉运动控制系统完成目标定位,原伟天星焊线机执行焊线任务。   LED焊线机视觉运动控制系统包括:图像采集系统、目标运动控制系统、计算机控制系统等三大部分,系统组成如图1。图像采集系统主要包括光源、显微镜、获取目标图像的相机和将目标图像上传计算机的图像采集卡;目标运动控制系统包括三轴工作平台、控制平台的三个步进电机和电机控制卡;计算机控制系统包括图像采集卡及步进电机控制卡的驱动程序,对目标图像进行搜索、匹配、定位等进行的图像处理软件。   该系统的工作过程是:工业相机将采集到的图像传送给计算机,计算机利用图像处理软件对目标图像进行匹配、定位,将目标位置坐标转换成步进电机控制坐标,完成XYZ工作平台上LED芯片定位,由焊线机实现对LED芯片的焊线工作。   2 软件设计   软件设计主要是利用VB6.0和HALCON8.0完成图像的采集、处理和电机控制。其中电机控制程序可直接将厂家提供的驱动程序加载到VB中,并在自行设计的VB界面程序中调用其相应的参数即可。   图像的采集与处理主要包括图像的采集、目标图像模板的获取、目标图像与模板的匹配、匹配返回参数的处理等。   1)VB利用HALCON8.0的控件完成图像的采集与处理。程序流程图如图2所示。   2)程序主要代码及运行参数如下:   Call Framegrabber.(DirectShow, 1, 1, 0, 0, 0, 0, default, -1, default, -1#, default, default, default, -1, 1)。   设置图像捕捉的参数采集图像:X、Y分辨率,图像宽和高,起始行列,半或全图像选择段,每通道位数,颜色,设备参数,外部激发,相机类型,相机名称,端口。   Set ShapeImage = TImage.InspectShapeModel(ShapeROI, 1, 55)。   侦测形状模板:输入图像,输出图像,返回形状,寻找等级,阈值。   Set TmpID = TImage.CreateScaledShapeModel(0, Tuple.TupleRad(-25), Tuple.TupleRad(50), 0, 0.9, 1.25, 0, none,

文档评论(0)

heroliuguan + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

版权声明书
用户编号:8073070133000003

1亿VIP精品文档

相关文档