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耗高原因分析及保障措施-凤凰山公司
分 析
水泥磨电耗高的原因分析及保障措施
七月份综合平均电耗为41.64kwh/t,与六月份38.15kwh/t环比上升了3.39 kwh/t,和年度计划37kwh/t相比上升了4.64/t。
磨别
项目
项目 六月
kwh/t 七月
kwh/t 差值
kwh/t 年度计划kwh/t 差值kwh/t 1#磨 38.61 41.49 +2.88 37 4.49 2#磨 37.12 41.78 +4.66 37 4.78 综合平均 38.15 41.64 +3.39 37 4.64 一、电耗原因分析:
本月1#水泥磨工序电耗为41.49KWh/t,综合电耗为41.73KWh/t,;本月2#水泥磨工序电耗为41.78KWh/t,综合电耗为42.19KWh/t,本月两台磨机综合电耗为41.96KWh/t,较综合计划相比上升了3.96KWh/t。
1、1#磨机主要生产PO42.5水泥,台产为135.73t/h,与六月份环比下降了2.11t/h;2#磨主要生产PC32.5水泥为主,台产为135.36t/h,与六月份环比下降了14.08t/h,磨机台时产量未能达到指标要求;
2、辊压机问题存在较多,辊面磨损中间深20-30mm,宽230-360mm深坑;造成辊压机挤压效果偏低,电流波动较大,成品量偏少,未受到挤压直接进入打散机,导致打散机筛板易磨穿入磨粒度偏大,入磨细度平均在55%-63%左右(80μm筛),磨机循环负荷比较大,PO比表面积偏低;
3、7月份因阴雨天气较多,原材料无堆棚为露天堆放。生产过程中,入磨物料水分波动较大,当水分较大时,潮湿的物料将打散机筛板糊住一部分,无形中降低了筛孔大小,入磨物料细度会有所降低,辊压机和打散机系统循环量增加,辊压机仓位易涨仓、塌料,导致磨机电流波动较大,多次出现饱磨现象。
粉煤灰保供不足,生产PC32.5水泥炉渣掺入比较大,炉渣水份平均在17-22%左右且易磨性较差,入辊压机小仓水份达到5.4%左右导致下料口结皮严重,工艺通道出现堵料现象,至磨机不能够满负荷运行。
磨机运行故障率较高,7月份两台磨机故障达到10次,主要是辊压机故障较多,运转率仅为磨机运转率的78%,辊压机的运行制约磨机生产。
二、保障措施:
1、加强对进厂原材料的验收管理,把好首道质量关。严格按照原材料堆场管理办法,要求混合材早进早出、晚进晚出,同时利用晴好天气,对原材料进行凉晒,降低入磨物料水分。制定炉渣与熟料预配料方案,按照生产PO42.5水泥时的炉渣掺入比例,把炉渣搭配到熟料库出库皮带上,直接进入配料库内,通过熟料的温度较低炉渣的水分,保证物流系统的畅通。
2、定期对辊压机辊面进行堆焊,做到磨停必焊,保证辊压机辊面的完好。根据原材料粒度变换情况及时对辊压机原始辊缝、斜插板、侧挡板进行调整。在辊压机运行稳定的情况下,逐步提高辊压机的工作压力,提高辊压机的做功能力。通过每天工艺、机电专业点检加强辊压机运行情况跟踪,确保辊压机相对磨机运转率达到92%;
3、2#磨机台产较低、出磨细度在7.9左右,成品细度在1.8-2.4磨内物料流速过快,粉磨能力不足,一仓平均球径过大。计划检修对2#磨一仓倒仓,重新级配,应适当减少大球,增加小球以提高研磨能力 ,减少研磨体之间的空隙,使物料在磨内的流速减慢,延长物料在磨内的停留时间,以便得到充分的研磨。
4、组织对一台磨机集中进行整治,重点对制约生产的瓶颈问题进行研讨处理。①针对石灰石粒度较大问题,恢复原有的二水石膏破碎系统,对石灰石进行二次破碎,降低石灰石的粒度;②恢复辊压机中间仓上各下料点原始设计,保证入辊压机中间仓物料均匀;③对系统各输送管道内,打散机内部、辊压机稳流仓内结皮彻底进行清理。并责任到人,要求定期进行检查清理,保证输送系统的畅通;针对磨头收尘频繁堵料问题,对收尘器收尘用风进行调整,各收尘点管道进行技改,增大收尘卸灰斜槽的斜度,降低收尘负荷,保证收尘排灰畅通。
5、加强工艺管理,进一步提高磨机台时。①进一步加强对操作员的管理,加强操作规范的执行力度;对操作员实行淘汰制度;充分利用操作研讨统一操作思想,确保系统稳产高产;②加强研磨体级配研讨,及时组织补球,确保磨机台产稳定;③每月定期组织召开工艺研讨会,集思广益,确保及时解决工艺运行中存在的问题,保障磨
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