提高生產力、降低不良率的專案報告.doc

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提高生產力、降低不良率的專案報告

呈:林總、王副總、劉副理、蔡專員 關於提高二車間生產效率、降低不良率的之專案報告 專案目的:提高生產效率、降低不良率 現狀分析: 目前二車間生產產值偏低(上月不足600萬臺幣)。存在員工士氣低落,生產效率低下﹔不良品多,重工返工多,扣款多﹔機器設備維護保養不善等諸多不良因素。 生產力,即投入與產出之比。提高生產效率,即是以盡可能低的投入,獲得最大的產出。如何提高生產力可按下面所示提高生產力手法體系圖來開展: 提高生產力手法體系圖 對策之擬定與實施: 根據二車間目前實際管理水平及人員素質狀況,我們從品質改善、能力提高、人的利用率及機的利用率四個層面進行展開,選擇以下9個項目做為提高二車間生產效率的突破點。 開展素質教育及技能培訓,分《二車間基層干部IE手法、QC手法及管理技朮培訓》以及《多能工技能培訓》 實施M-M分析(人機工程分析)來節省人力,在冷壓機和熱壓機實施1人2機作業。 進行工程布置改善(實施U型生產線布置),二車間一樓整體布置經整改后就是逆時針U字型布局。 通過目標管理(計資制度、獎工制度)以及小集團活動(QCC小組活動)來提高員工士氣 通過6S、目視管理來改善車間作業環境 推行TPM,進行設備的初期清掃、點檢 引入IE,實施標准研究,制作作業標准 對原材料供應商進行考核,建立甄選程序及具體做法,積極響應客訴。 加強制程管控,規范生產流程。首檢的強化,與巡檢之加強 實施結果與確認: 素質教育與技能培訓: 二車間基層干部IE手法、QC手法及管理技朮培訓從7月4開始至10月中旬為止(原計划9月12日結束,后經劉副理要求又增加幾節課時培訓)。到目前共培訓課時12節,另還余《工作改善的技巧與方法》、《運用QC—STORY解決品質問題》、《品質意識培訓》、《現場改善技巧培訓》四節課時。10月底進行結業考試,到時考試結果將呈報上級審閱! 結論:正在實施中。 多能工技能培訓:高周波車間對現有員工進行了技能統計,具體資料資料一(附后)。從資料中可知目前高周波員工多能工比例為30.5%,比率偏低,遠遠滿足不了生產需求及省人化之要求。為提高員工技能,高周波現階段制定以下多能工培訓計划。具體作法見下表所示: 高周波員工多能工技能培訓計划表 培訓時間 培訓內容 受訓人員 培訓教師 備注 第一階段: 9月20日至10月20日 X7633、三廠手挽袋、瑪浩等產品之高周波現場操作 熱壓、裁斷所有作業人員 陳自紅、杜淑華 已實施 第二階段: 待生產閑時 高周波現場培訓: 培訓內容:熱壓機、裁斷機操作原理、上下模調試及實務操作 高周波所有作業人員 劉純輝、刑兵 待安排 第三階段: 待生產閑時 高周波現場培訓: 培訓內容:機器操作、上下模、水平調模、熱切、空壓、轉印等理論加實務操作 印刷所有作業人員 陳自紅、杜淑華 待安排 第四階段: 9月25日至10月25日 自檢及品質意識培訓: 培訓內容:如何判定所加工產品之良劣、及如何提高品質和自檢意識 高周波所有作業人員 李小洪 待安排 以此類推,冷壓車間也對所有作業人員進行技能統計及制定多能工培訓計划,對提高全員素質及儲備后備干部提供保障,冷壓車間多能工技能培訓計划如下表所示: 冷壓車間員工多能工技能培訓計划表 培訓時間 培訓內容 受訓人員 培訓教師 備注 第一階段: 10月4日至10月30日 冷壓機、熱壓機操作培訓: 培訓內容:冷壓機、熱壓機操作原理、烤箱調試、上下模調試與實務操作 冷壓車間所有品檢人員、裁斷人員、裁料人員 田喜、謝奎剛 待安排 第二階段: 11月份生產閑時 裁斷現場培訓: 培訓內容:裁斷機操作原理、刀模深淺度調試及實務操作 冷壓所有作業人員 雷福明、楊科肆 待安排 結論:正在實施和計划中 開展M-M人機工程分析。目前已對冷壓、高周波及熱壓機做了二十幾款產品的人機工程分析表,分析結果已呈王副總審閱。故計划對冷壓機、熱壓機實施1人2機作業。預計實施效果如下: 冷壓組現有操作人員30人左右,按一人操作二臺機,可節約15人。按每人月平均工資800RMB計算,一個月可節省人工=15*800=12000RMB,每年可節省=12000*12=144000RMB。用柱狀圖將節約成果表示如下: 熱壓組八月份訂單所需熱壓總工時經統計需:1043.5H,實施1人2機后,可節人工工時:521.8H。按 每小時人工成本=574元/22天/8小時=3.26元,可節省人工成本=521.8*3.26=1701元。 因屬首次實施1人2人作業,故對冷壓作業人員,在實施1人2機操作時,每天補貼RMB:______元﹔ 熱壓機作業人員,在實施1人2機操作時,每天補貼RMB:______元。 結論:待實施和商討。 進行車間整體規化,實施制程布局最優化,經整改后,冷車車間整體物流呈逆時針U字型布局。整改前的布局

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