钢铁行业节能减排概述讲解材料.pptVIP

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  • 2018-04-09 发布于天津
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钢铁行业节能减排概述讲解材料.ppt

认知流程新潜力,优化过程结构,培育钢企新优势; 最近徐匡迪院士指出:目前钢铁行业面临供大于求,钢价大跌,成本高企的无利、微利困境。 又指出钢铁企业尚有30%的余热、余能未被回收利用。其中,焦化过程约有50千克/吨焦。 这意味着,在2011年4.2亿吨炼焦生产过程中,有2100万吨标煤的余热未被回收利用。说明流程潜力巨大。;提纲;一、钢铁企业经济形势严竣、开发新潜力、构筑新优势 中国钢铁产量增幅平稳下调;钢铁工业处于发展艰困期的特征;在趋同的市场环境中,价格、品种和质量是市场因素;效率、成本则是内在因素。企业失去核心竞争力,则会导致没有胜利的竞争,没有效益的空忙。 按照钢铁流程动态运行过程的本质审视钢铁流程的物质流潜力:铁素流的技术空间和市场空间已经非常有限;立足碳素流培育新竞争力的空间广阔。 经过30多年努力,中国钢铁工业劳动生产率由20t/人.年提高到600t/人.年,先进企业达到了1000t /人.年以上;综合成材率也由70~80%提高到了97%以上。 日益严峻的外部市场压力和内部成本压力,亟需深层次挖掘钢铁制造流程的能源转换功能。 能源动力成本约占总成本的30%以上。 ;二、认知钢企是流程工业,节能潜力在于结构优化;流程产业过程描述;流程产业管控模式转换(三流一态);(二)钢铁企业能源结构调整取得显著成效,流程潜力依然很大;余热余能等能源介质回收利用率不断提高: 2010年与2005年相比较: 焦炉煤气回收率:由95.48%提高至98.24%; 高炉煤气回收率:由90.74%提高至94.72%; 转炉煤气回收量:由47.5m3/t钢提高至81m3/t钢; 自发电比例:由27.44%提高至34%; 低温余热回收利用技术不断被开发应用:饱和蒸汽发电、高炉冲渣水采暖、焦化初冷器余热水采暖、焦炉烟气余热回收、高炉热风炉烟气余热回收、轧钢加热炉烟气余热回收等。;节能减排效果大幅提高: ;改革开放以来,中国钢铁工业生产规模和行业竞争力显著提高,钢铁生产的吨钢能耗历经单体能效、系统能效、网络集成能效等三大阶段,大幅下降。深层次结构调整成为节能新目标。;三、钢铁企业余热余能利用潜力;钢铁流程节能潜力依然很大: 从钢铁生产的高温物料流程来看:各种工业炉窑的热效率均低于70%。五个中高温平台保温设施不完善,大量热能散失;五个降温期中有三个降温过程中的热量绝大部分未回收,两个过程的热量进行了回收,其中焦炭的热量通过CDQ得到了有效回收,而烧结矿、球团矿热回收效率低;冶金渣的热量几乎未进行有效回收。整个流程中近70%的能源处于散失状态。;2、从焦化工艺看能源状况 蒸馏采用正压工艺,温度曲线如下:初冷预冷脱硫预热硫铵终冷洗苯加热温度曲线。总温度差大于100度,相当30吨蒸汽/小时;从焦炉能源平衡看能效 按年产焦炭120万吨/年计算。配煤水份下降4%(11%→7%),少产生废水6.5万吨/年,降低废水处理费用65万元/年;扣除煤调湿本身能耗,少消耗高炉煤气8000万m3/年,降低费用800万元/年,(煤调湿利用烟囱余热2200亿KJ/年};干熄焦回收焦炭余热发电1.08亿度/年,5400万元/年;上升管余热按50%回收,2170万元/年;总计每吨焦降低成本70.3元。 生产1吨焦炭消耗的热量相当于113kg标准煤,2009年我国共生产3.45亿吨焦炭,共消4746.6万吨标准煤热量,其中,废气从烟囱带走908.2万吨标准煤热量,荒煤气带走519.3万吨标准煤热量。;1、能源“量”的潜力 据对国内20家有代表性的钢铁企业余热余能资源回收利用情况的调查显示:2005年这些企业余热资源平均回收率为25.8%,其中产品显热回收率为50.04%,烟气回收率为14.92%,冷却水余热利用率为1.90%,各种渣的余热回收利用率仅为1.59%。基本上是高质能源低效回收、低效利用,经济效益差。 总体判断:“十一五”钢铁企业余热资源的利用率大约40%左右,仍有较大的节能空间和潜力。关键是低品质余热余能的匹配高效利用技术的开发。 如:2010年钢铁行业高炉煤气放散281亿m3、焦炉煤气放散6.52亿m3、转炉煤气放散36.28亿m3,折标准煤454.5万吨。若用来发电,可发电约80亿kWh,价值约40亿元。 而国外先进国家对余热余能资源(包括副产煤气)的回收率已达到90%以上,如日本新日铁达到了92%。 ;2、能源“质”的潜力 目前企业大多存在高质能低效回收,能源高质先用、高质低用、低质无处用。能源介质优化潜力巨大。 如某钢铁企业使用蒸汽状况:年生产及余热回收、消耗蒸汽500余万吨,折合55万吨标准煤,其平均日负荷410~520t/h,从蒸汽管网1.4MPa到用户通过减压降至0.5MPa,火用 损失1

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