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常见故障的诊断与维修案例数控车床
常见故障的诊断与维修案例—数控车床
例1:
【故障现象】
CKA6150 机床在使用中,出现转动中的整个刀架转动突然停止,并出现报警,再次开
启转动刀位,刀架断路器跳闸。
【分析与诊断】
从上述故障现象分析,应该属于刀架的电气故障。而刀架电气故障一般发生在刀架的
霍尔元件、电动机和相关的线路上。经检测4 个霍尔元件都正常,电动机转动也正常,判
断故障可能在PLC 到刀架的传输导线上。检查发现电气柜到通往刀架的电缆线外皮磨破,
电动机线与地短路,断路器跳闸的原因找到,故障点也找到。
【故障排除及维修】
相应的电缆线接好,绝缘包好,刀架恢复正常。
例2:
【故障现象】
机床Z 轴方向加工尺寸不稳定。
【分析与诊断】
该机床使用了两年多,近几个月发现Z 轴方向定位精度不好,尤其是停止后再开机,
往往就出现误差。这类故障大多与机床传动链有关,有可能伺服电机到丝杠的齿形带磨
损,也有可能刀丝杠两端轴承磨损导致丝杠窜动,还有可能机床压板松动,或者架重复定
位不好。镜检查,这些原因都不成立,进一步分析,停机后重新启动,需要回零操作。出
现误差应该和回零开关有一定的关系,检查回零开关发现有个紧固螺钉松动。
【故障排除及维修】
拧紧开关上的紧固螺钉,故障就排除了。
例3:
【故障现象】
机床出现414 报警,整机不能动。
【分析与诊断】
机床配置的系统是FAUNC O-TD 系统,α系列的伺服电机及电动机。首先从查询414
报警含义开始。CNC 机床开机会进行自检,哪个单元出现故障,就会出现对应的报警号,
414 报警的含义是X 轴伺服驱动器有异常。
【故障排除及维修】
根据这条信息,我们检查了驱动器 伺服电机和与链接的电缆线。先从连接开始,打开
电缆与伺服电机插头,发现插座有烧焦的痕迹,说明是插座短路所致,立即更换此插座,
所有线按原样接好试车,机床恢复正常了。
例4:
【故障现象】
机床切削半径为300mm 的圆弧时,圆弧表面粗糙度很高,有明显的刀痕。
【分析与诊断】
机床是CKA6150 FANUC CO-TD 系统.伺服是α系列交流伺服电动机,加工半径为
300mm,圆弧是一个大的圆弧,在圆弧插补时Z 轴移动得快.而x 轴移动得很慢,这就要求
X 轴对细微的指令也要有良好的连续变化,即有较高的灵敏度。但仔细观察X 轴电动机旋
转时,发现电动机转动不是很平稳的,而是像步进电动机在抖动旋转,这种旋转肯定影响
加工精度。
【故障排除及维修】
调整速度环增益,可能对灵敏度有影响,将速度环增益参数从100 调整到300,x 轴伺
服电动机低速旋转变得平稳,没有抖动现象了。再切削工件,表面粗糙度正常了,故障被
排除。
例5:
【故障现象】
机床一开机就发出刺耳的噪声,并伴随着震动。
【分析与诊断】
首先确定噪声源,噪声来自床头箱部位,应该包括齿轮 电动机 带轮以及传动带等部
位的噪声。经检查噪声主要来自出床头箱主电机的刹车制动器,主电机为什么会发差刺耳
的噪声?先看看主电机的结构。主轴电机采用普通双速电动机,为了能快快速刹车,主轴
采用刹车制动器。刹车制动器安装在电机轴端上,当加工循环结束后,制动器与刹车盘吸
合实现快速刹车制动。当刹车结束后,制动器松开,主轴又恢复运转。
【故障排除及维修】
找到故障点后拆开主电机刹车装置,发现中间有个铜套,因长期摩擦已磨损十分严
重。重新更换一个新德后,恢复正常。原来由于铜套松动,电动机主轴产生偏心而引起的
机床震动问题也消失了。
例6:
【故障现象】
机床重新开机回参考点后,有时定位不对,例如Z 向坐标差6mm,再回一次可能又正
常了。
【分析与诊断】
机床是CKA6150,配系统FANUC O-TD 系统.使用半年,两个月前偶然出现一次,以后
频率提高,开机要回5、6 次参考点才能到正确位置,机床加工精度很好,没有问题。
FANUC 系统回参考点的动作是先高速靠近,然后减速。 当回参考占挡块与回参考点减速行
程开关脱开时,伺服电动机以恒定的速度继续旋转,以寻找伺服电动机内编码器的零标志
线,找到后再移动参数中设定的参考点补偿值、再停止,这样回参考点的动作才算完成。
像这样的故障,一般都是因为行程开关性能下降或挡块移位造成的。当减速行程开关明总
开时正好在伺服电动机编码器零标志线的左右,有时开关在零标志线的左边脱开,有时又
在右边脱开,这样回参考点的位置就会差整
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