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svm1000改造方案
SVM1000型铺轨机组改进方案
SVM1000型铺轨机组由枕轨运输龙门吊、铺轨主机、推送装置、枕轨运输车及长轨牵引车组成,机组设计为铺设250—300米长轨铺设机;为保证500米长轨铺设施工,经实践总结,为增加施工效率、保证施工质量,建议将铺轨机组作如下改进:
龙门吊改进项目,共计五项,分列如下:
1、龙门吊增制一台
原因:与中铁三局、中铁一局的TCM60型及十七局、二十四局的CPG500型500米长轨铺设机施工对比。
国内开发的CPG500铺轨机结合了我公司SVM1000的前部履带设计及TCM60的铺轨构造及双龙门吊设计,平均铺设速度为9~11小时2公里。TCM60在三局施工中落枕速度9~10根/分与我部铺轨机相同,但中间不存在主机等待龙门吊运送轨枕时间,以2公里为施工单位计算可以节省8~9小时时间(10-12小时/2公里),我部铺2公里正常速度为18~19小时。
2、龙门吊控制电路改进
原因:原装龙门吊经浙赣、石太及海南工地施工过程中,曾改动的刹车制动控制系统、走行控制系统、发动机启动控制系统,原因为集成模块内部元件损伤、国内无专业厂家维修人员,而原厂定货周期长达3~4月,而且部分原件编号已有改变难以找到准确的产品信息,加之原件价格较昂贵、储备备件代价较高。
建议:选定龙门吊生产厂家(国内),在校正车体的同时,改进以上3处控制系统,建议方法如下:
(1)用国产集成块或应用广泛的集成板路代替原来原件,便于维修及使用、购置备品价格便宜。
(2)将整个控制电路改为国产化,与原车的油路等控制元件对接。
3、龙门吊液压系统改进及清理
(1)龙门吊液压系统需进行彻底清洗,更换老化的管道,更换滤芯,打开主路阀块进行清洗并更换不良者;
(2)增加走行系统回油入泵处的滤清器,防止,因杂质存在于油路中产生的卡阀、堵塞、憋管、损伤泵体、马达等不良现象。
4、改进龙门吊轨枕夹板
原因:轨枕现用的夹板虽可以达到当龙门吊夹取28根轨枕时固定两端的作用,使轨枕不前后移动而摔出,但不能防止28根轨枕间松动而导致导运轨枕时摆放不进长轨车轨枕架的问题,现场只能人工将轨枕靠紧,危险、费时严重影响轨枕倒运速度及质量。
改进方案:建议考虑增加横向液压油缸将轨枕顶紧,或用钢丝绳滑轮驱动夹钩。
5、龙门吊走行部分改进包含龙门吊制动闸瓦改进。
改进方案:将龙门吊走形部分改装为国产构造
(1)将链条传动改为齿轮传动、增加系统的稳定性。
(2)将走行马达同新购龙门吊改为一致型号、便于维修、购置及互换。
(3)将刹车闸瓦改进成混合闸瓦。
二、主机改进项目,共计九项,分列如下:
1、铺设钩、中间钩加高方案
原因:由于铺设钩落枕时经常刮碰石渣,石渣面稍有不平,就导致轨枕一端落地而一端被主机带劲导致轨枕成片倾斜,严重影响铺轨质量;而且铺轨前必须穿出1.2米宽的铺轨槽,费时费力。
建议改进方案:将铺设钩整体架子缩短,油缸行程变小5cm(建议尺寸,需实地验证)左右,中间钩同上(新加工两幅中间钩总成,将高度缩短5公分),既减少石渣对铺设的影响又减少的刮槽施工。
2、铺轨机落枕装置的改进
由于铺设钩及铺设区域油缸有16根之多共8类,维修时较为费力,油封、活塞杆种类较多,原厂油封价格较贵且生产周期为1~1.5个月、储备难度大。
建议改进方案:将可油缸经计算后改为统一规格的油缸,统一用同一型号的油封及油塞杆,当主机原有油缸损坏时,直接更换,逐步将主机铺设区油缸更换成统一油封的油缸。
3、收轨装置的改进
原因:由于铺设机三位收轨夹钳与后转向架间间距较短,仅有1.5米左右,上扣件较为费力、撬根、扳手等工具无空间使用,而且主机行进铺轨时容易压、挤上扣件工作人的手、脚等。
故建议:经计算,设计后装三位夹钳导头向反方向,从而增加空间保证安全。
难点:二位夹钳的安装位置可能也需调整,不然将影响三位夹钳改装。
4、铺轨机增加弹条扣件安装平板及增加驱动动力
原因:铺轨施工中,一次带料数量越多,铺轨数量及速度越快越多,故我部铺轨机稍有坡度就不能保证拖动2公里轨料,导致施工时间增加影响效率;我公司铺轨机扣件安装空间不足,导致施工效率低下、扣件安装工人作业危险。
建议改进方案:
(1)加大或增设后转向架的液压马达动力或数量,增加马达数量。
(2)在新增的扣件安装平板上增设电动或液压驱动马达增加动力。
(3) 增加扣件安装平板,平板上设龙门吊走道,使扣件安装人员可以直立的安装扣件并可以使用工具,增加了扣件安装的工作空间,提高效率确保安全。
5、校正垂直传送带、改进中间连杆
校正垂直传送带两端高低,装两马达间连杆加工成一端螺母紧固型,防止使用期间频繁脱落。
6、履带启升油缸加工护套
原因:加工主机走行履带主油缸护套可以保证当主油缸油封漏压时,主机不会快速低头造成危险,而且可以防止油缸外露部分受外物损伤。
7、主机铺
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