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加工中心主轴故障69例4.pdf

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加工中心主轴故障69例4

1.4 加工中心主轴故障69 例 四 例117 主轴定向发生偏移 故障机床:某改装过的加工中心 故障现象:主轴在定向后,如果受到一点点外力,主轴就会产生偏移。有时机床的自动换刀 过程突然中断,在检查中也发现主轴的定向发生了偏移。 检查分析:对于数控加工中心,主轴的定向通常采用三种方式,即编码器、磁传感器、机械 定向。如果使用编码器或磁传器,在定向时除了调整元件的位置之外,还可以对机床的参数 进行调整。这台机床的定向就是使用编码器。 1)关断机床电源,重新送电开机,机床又能正常工作。故障时隐时现,又没有任何报警信 息,难以首手查找。 2 )仔细检查与主轴有关联的电气部分,未发现任何异常情况。对主轴的定向参数进行检查 和调整,不能解决问题。 3 )怀疑主轴有关联的电气部分,未发现任何异常情况。对主轴的定向参数进行检查和调整, 不能解决问题。 故障处理:重新连接好断路的导线,出现主轴定位角度不准确的故障,反复检查没有找出故 障原因。冷静地分析,认为这台机床的光电编码器安装在主轴箱的底部,如果密封不好,会 使润滑油浸入。拆下后检查得以证实。将油渍清洗干净后,故障不再出现。 例118 主轴定向时转速偏低 机床型号:DHK40 型加工中心 故障现象:当主轴定向时,一直以很低的速度旋转 检查分析:根据检修经验,这显然是机床没有接收到光电脉冲编码器发生的“零标志”信号, 即“一转”信号。 1)检查编码器的5V 直流电源,已达到4.8V 。虽然低一点,但还在正常范围,不会影响编 码器的工作。 2 )检查编码器的连接电缆,发现它没有固定好,但是还在完好状态,没有断路、短路和接 触不良的现象。 3 )打开机床侧面的防护盖板,拆下主轴脉冲编码器,发现其底部有一层粉末。将编码器全 部拆开后,发现圆光栅上的条纹已经全部磨光,理所当然发不出信号。 故障处理:更换新编码器后,主轴恢复正常的转束,故障得以排除。注意,此时还要修改主 轴准停时的“停止位置偏移量”参数,使定向位置与原来相同。 例119 主轴定向停止时拉动 机床型号:XH713 型加工中心 数控系统:FANUC 0M 故障现象:在自动换刀过程中,操作员听到异常响声 检查分析: 1)经检查,发现在更换刀具时,主轴定位不准。 2 )在手动方式下,单独使用 M19 指令操作,发现主轴在正、反两个方向执行定向停指令 时,电动机都转动无力,转动速度低于指令值,同时主轴伴有明显的抖动现象,这说明 定向停止伺服控制存在着故障。 3 )用手盘动主轴,感觉主轴旋转正常,不存在异常的机械阻力。 4 )更换主轴编码器、调整主轴定向停的各项参数,都不能排除故障。与另一台机床互换主 轴伺服控制板事,故障不再出现。拆开控制板检查,没有发现明显的故障。 故障处理:将主辆伺服控制板发往北京FANUC 公司,进行售后维修。 例120 主轴定们时不停地振荡 故障机床:立式加工中心 数控系统:SINUMERIK 810M 故障现象:主轴在定位时,连续不断地振荡,经终不能完成定位。 检查分析:这台机床刚刚进行过维修,更换了主轴编码器,观察发现,机床在执行主轴定位 时,减速动作正确无误。怀疑故障与主轴位置反馈极性有关。如果编码器的输出信号线接错, 就会出现正反馈,产生振荡和不能定位的故障现象。 故障处理: 1)对编码器的输出信号Ua1/Ua2 、* Ua1/*Ua2 进行交换,以改变主轴编码器的极性。 2 )当主轴的定位由CNC 控制时,也可以通过修改SINUMERIK 810M 系统的参数来实现定 位。主轴位置反馈极性参数是MD5200bit10 。 在本例中,修改MD5200bit10 参数后,故障得以排除。 另有一台加工中心,主轴在旋转时出现振荡现象。检查主轴电动机、主轴箱均正常。测 量主轴驱动装置的工作电压时,发现±20V直流电压的纹波竟然达到4VPP 。怀疑是滤波 电容容量下降,更换直流电源板中的100 μF和1000 μF 的滤波电容后,振荡现象得以消 除。 例121 主轴处于失控状态 故障机床:进口加工中心 故障现象:机床和主轴伺服驱动器通电后,还没有键入M 、S 辅助功能代码,主轴便旋转起 来。旋转方向是M04 逆时针方向,转速是50r/min 。此时再键入M03 或M04 及S ××转速 代码,均不能执行且处于状态失控状态。 检查分析:这台机床的数控系统中含有PLC 接口,故障可以从梯形图着手查找。 1)从梯形图可知,

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