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  • 2018-04-21 发布于天津
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设备管理处

一、抽油机翻机事故案例 事故经过 2011年1月21日上午11:50时,辽河油田某采油厂员工巡检时发现一台抽油机(型号为CYJ5-1.8-18HPF)发生侧翻,机身连带基座翻倒在地,光杆严重弯曲变形。 一、抽油机翻机事故案例 事故的现场勘查 鉴定结果:抽油机的连杆销定位螺栓没有进入连杆销槽内,抽油机在运转过程中,连杆销在没有定位的情况下,从轴套内脱出,造成抽油机单臂运行撑地后,推动抽油机整体向左侧翻。 一、抽油机翻机事故案例 事故的原因分析 事故的直接原因 一、抽油机翻机事故案例 事故的原因分析 事故的深层原因 一、抽油机翻机事故案例 事故的性质和责任 事故的性质:根据事故调查分析,一致认定为责任事故。 事故的责任: 二、抽油机典型事故 抽油机作为采油生产的重要设备,数量多、分布广,工作环境恶劣,工况变化较大,成新度较低,管理难度较大。加之运动部件外露,使得事故隐患较多。 二、抽油机典型事故 抽油机伤亡事故 1998年10月,某员工在抽油机常规巡检时,因右手袖口挂到曲柄上用于固定平衡重(平衡重已拆除,螺栓未拆)的螺栓上,员工被曲柄上的螺杆带起后,头部撞击连杆,失去知觉后被曲柄带动共同旋转,造成该员工死亡。 二、抽油机典型事故 二、抽油机典型事故回顾 三、预防事故发生的几点认识 加强设备维修改造项目验收环节管理,确保完修设备装配到位、状况完好; 管理部门要加强日常监督检查力度,及时掌握现场管理现状,发现、堵塞管理漏洞; 基层单位要严格执行管理制度,认真做好设备运行巡检,及时发现并消除异常运行状况,有效预防设备事故发生。 * 抽油机事故经验分享 设备管理处 2012年6月 连杆销脱出导致抽油机侧翻 设备因素:在连杆和驴头加固维修后,进行抽油机安装时,连杆销的定位螺栓未安装到连杆销槽内,抽油机在运转一段时间后,连杆销滑动脱出,发生翻机事故。 环境因素:冬季抽油机转动部件积雪较厚,员工在巡检时,未能直观的观察到该部件的异常。 承包商管理不严,抽油机维修后安装作业质量不合格,且承包商未认真进行检查验收。 管理存在漏洞,一是施工完毕未按规定进行检查验收即开机运转,未能及时发现抽油机存在的安全隐患;二是没有对巡检质量进行有效的监督和抽查。 巡检员工没有尽到巡检职责,未能认真检查机身关键部位及运转状况,没有及时发现设备事故前兆。 部门责任人: 设备监管不到位,维修后的设备现场验收未按规定执行,存在管理方面漏洞 直接责任人: 抽油机巡检人 抽油机关键部位巡检不到位,未能及时发现设备隐患。 主要责任人: 班站的班组长 对班员巡检督促检查力度不够,管理上存在漏洞。 连接 部位 旋转 部位 带电 部位 高空 坠落 机械 伤害 触电 连杆、驴头裂纹断裂 曲柄销轴承退出 抽油机机械事故图例 曲柄销轴脱出 尾轴断脱 抽油机机械事故图例 *

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