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生产革新案例(三星经典内部绝密资料)
(1).活動事例一覽表 (2).TP管理活動的介紹: 題目1.-增加???投入量降低原料費 題目2.-段取速度5分鐘以內 題目3.-押型2號爐品名更換20分以內 題目4.- SN6803材不減少 題目5.-荷造包裝費用降低─??-為主體的費用降低 * 台灣保谷光學 TP管理的實施活動事例 自立自強創造一個有魅力的公司 公司名: 台灣保谷光學(股)公司 董事長兼總經理 福岡康雄 董事工場長 王基村 -TP??????獎勵賞受審資料- 《 目次 》 1.活動事例一覽表 2.活動事例 熔解 題目1.-增加???投入量降低原料費 1.選定的動機 從熔解原料費的構成要素別分析得知,其他??量並沒有很大,也得知原料費是由予熔物(????)和粉末(???)所構成。因粉末較便宜,如果能增加粉末的投入比率的話,則可降低投入的原料費。 節 流 之 計 2.推進期間及成員 期間:1999年3月~11月 成員:●張冏州 ○課內 廖維政 梁嘉原及輪班者 ○課外 呂紹鳴 林隆瑋 王基村 王維府 呂明情 3.改善的成果 計算式=予熔物NT$/㎏×(0.925-0.825) - 粉末NT$/㎏×(0.175-0.075)=成果 也就是予熔物少買的金額扣除粉末多買的金額=CD金額 YA! 原料費5%DOWN 4.改善的過程 將改善過程整理的話,可分成3個階段 ?第一階段:1999.3~6月 這一階段做了下列工作: ?探討粉末增加100%會有什麼影響呢? ?針對這些影響,我們應該做那些對策呢? ?挑選試行硝種和試行時機,基本上挑選較困難的硝種 FDS90 ?第二階段:1999.7月~9月 第一階段我們遭遇到了3大困難,所以展開第二階段的對策 ?第三階段:1999.10~ 5.感想 -1 積極的態度 和 大量的行動 就可以成功,將繼續的努力 -2 節流之效果,有時候是很大的,不可忽視 -3 謝謝昭島工場眾兄弟姊妹的幫忙 製一 題目2.-段取速度5分鐘以內 1.選定的動機 ?根據1998年1~12月的不稼動要素別時間分析,段取所花的時間為1399Hr=58天 ,占全體不稼動時間的66% ?市場趨勢-少量多樣,交貨期又快,每天更換品名的次數被要求增加,如果段 取速度不設法變更的話,無法應付 怎麼那麼浪費 (1)根據1998年1~12月自動切斷不稼動時間分析,以換刀時間佔全體不稼動時間的 66.21%為最高,清土時間為22.03%次之 (2)選定換刀時間短縮,清土時間短縮做為自動切斷稼動率A向上的施策展開 2.推進期間及成員 期間:1998.11~1999.9 成員:公司內部 課內 ●陳天祐 施慶樹 黃壬永 洪毓晨 張 傑 陳嘉男 課外 洪建華 呂紹鳴 公司外部 高鋒機械 李春淵 呂守平 3.改善的成果 4.改善的過程 從段取的Operation List我們知道,押板的固定工作浪費了相當多的時間13分, 所以非得減少押板的固定時間不可 -(1).現狀分析 -(2).改善案之檢討 我們請對策成員先行思考改善方法,利用自助或外力均可,然後在12月初召開了改善案之提案會議和評估會,共同提出下列之改善案 經過了評估之後,覺得很不滿意,再想吧!或是借重外力吧!工場長提出了建議。 -(3).外力之利用 12月中旬,我們請高鋒機械之社長來幫我們看看,他以機器專家的眼光,一看就提出了他的看法,他說: ? 押板的固定支柱太細了,容易晃動,應該加粗 ? 押板之定位應該用4點定位,一套就好 ? 每部機器的內部基準點要統一,不用每次調整 經過了他的提示,我們恍然大悟,隨即在3個原則下著手進行改善規劃和試驗的工作。 辛苦了1個多月,終於成功了! 押板與鑽石刀 調整時間長 人 押板 方法 機構 新人不熟 容易晃動 柱子太細 間隔太細 固定螺絲4個 固定與調整 同一個螺絲 RF要因分析 -(4).改善的過程 -(5).最終改善案 問題點: 1.圓柱太細,會前後左右晃動 2.需要調整之部分有A.B.C.D.四處, 所以較浪費時間 缺點: 1.鎖緊螺絲時,會移位造成重新校正 一次 2.調整押板與鑽石刀間隙不好調查 改善點: 1.固定柱 圓形?四角形 2.廢除A.B.上下調整螺絲 3.C.D.螺絲固
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