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汽缸套粗加工用夹具的改进
汽缸套粗加工用夹具的改进
汽缸套粗加工用夹具的改进
李和平
井冈山学院
汽缸套是柴油机的关键零部件之一,其耐磨性
和硬度要求较高.由于汽缸套毛坯是由硼铸铁材料
采用离心铸造工艺生产的,两端形成的冷硬层的硬
度较高,加工难度较大.在进行粗车外圆切两端面
时,由于采用以毛坯内孔表面定位,经常出现卡爪破
碎,夹紧偏斜的现象,严重时还会造成打刀.为了解
决这个问题,经过反复检查分析,我们改变了加工时
的原工艺定位夹紧位置,并对夹具体和卡爪的结构
进行了改进设计,实际使用效果较好,生产效率也明
显提高.
l汽缸套夹具的工作原理
汽缸套粗车外圆切两端自动定心夹具(夹具结
构见图1)安装在C7632液压多刀半自动车床上,夹
具体2通过自身的止口与机床主轴法兰盘外圆定位
连接,用内六角螺钉10将其紧固在主轴上;当被加
工的汽缸套毛坯装到夹具上后,操纵气动换向阀,双
活塞回转汽缸的两个活塞同时带动前斜楔9向左,
后斜楔4向右作轴向移动.靠斜楔的斜面推动长方
形前卡爪7和后卡爪3同时径向伸出,将汽缸套毛
坯夹紧.由于前,后卡爪每一截面都有三个卡爪,并
且在夹具装配时,各卡爪伸出的径向长度都被调整
到同一圆周直径上,所以每次夹紧都能起到自动定
心的作用.当松开汽缸套毛坯时,双活塞回转汽缸
带动前,后斜楔互相向相反方向作轴向移动,前,后
1.右推杆2.央具体3.后卡爪4.后斜楔5.右拉杆
6.拉簧7.前卡爪8.螺母9.前斜楔10.内元角螺钉
图1
收稿日期:2006年1月
工具技术
卡爪靠拉簧6收缩回位松开,即可取下汽缸套毛坯.
2传统夹具的结构分析
在使用传统的汽缸套粗车外圆切两端夹具时,
经常出现卡爪破碎和夹紧时汽缸套毛坯偏斜夹持不
正的问题,所以正常加工时就经常发生打刀现象.
汽缸套毛坯外圆加工后,外圆尺寸不稳定,特别是定
位尺寸超差,使下道工序的定位基准控制不稳定,造
成工序尺寸保证不了工艺要求.虽然该工序为粗加
工,但是由于某厂汽缸套生产线都采用液压多刀半
自动车床,实际生产中发现粗加工时的尺寸误差都
复映到了精加工工序中,使汽缸套最终成品质量受
到一定的影响.为了解决粗加工时出现的这些问
题,经过对现场跟踪考核和对夹具的结构分析,发现
传统的汽缸套夹具存在以下问题:
夹具体的轴颈(D=~80nm1)偏小,6110A汽缸
套毛坯内孔使用的定位尺寸为西10o:},这样使得夹
具的刚性变差,造成多把车刀同时加工时出现颤动,
打刀,影响粗加工车汽缸套外圆的直径尺寸;
6l10A汽缸套毛坯长为240nml,而夹具体上
用于装前,后卡爪的两个截面槽的距离(L=140nm1)
过短,造成夹具体前,后卡爪之间的距离过短,使得
汽缸套毛坯夹紧时产生偏斜,粗加工车外圆时出现
偏车现象,给下道工序加工带来了困难;
前,后卡爪结构设计不合理(见图2).原来
每个卡爪上设计了二个凹槽形成三个凸台来支承汽
缸套毛坯内孔,由于卡爪宽度尺寸20t7的限制,使
三个凸台刚性大大降低,在加工过程中经常出现凸
台脱落破碎,卡爪无法使用的现象.
根据以上分析,显然改进夹具设计已经成为解
决问题的关键.
图2
————
一I
一一=一一
l
—
0—一一
l5If
30f0
2006年第40卷№l1
3夹具结构的改进
弄清问题以后,我们针对传统夹具中存在的缺
陷进行了相应的改进没计:
由于6110A汽缸套毛坯内孔直径为D1=
中10o:imm,为了增加夹具体的刚性,将夹具体的轴
颈直径由原来的~b80mm增大为D=95mm(即按照
一
般经验,夹具体的直径为D=D一5mm).通过改
进设计,使夹具体的刚性大幅度提高,降低了损耗.
在增加夹具体的直径D的同时,对前,后卡
爪之间的距离也做了相应的改进设计:由于6110A
汽缸套毛坯长度为L.=240ram,所以将前,后卡爪之
间距离由原来的L=140mm增加到L=190ram,使
前,后卡爪两个夹紧点之间的距离尽量增大,从而避
免了汽缸套毛坯夹紧时产生歪斜,保证了外圆直径
的加工尺寸;
由于前,后卡爪原设计有三个凸台,造成自身
刚性较差.由于是粗加工,而且是多刀同时加工,所
以卡爪受力较大.为此,将卡爪上的三个凸台改成
二个凸台(如图3所示),使卡爪的刚性大大提高,提
高了卡爪的使用寿命,满足了夹具的使用要求.
4使用效果
图2
7
85
通过改进设计的6110A汽缸套粗车外圆切两端
夹具经过两年多生产现场的使用,收到较好的效果.
陔夹具具有定位精度高,结构合理,操作方便等显着
优点.目前某厂四条汽缸套生产线全部采用了改进
后的汽缸套粗车外圆切两端夹具,夹具易损件前,
后卡爪的消耗大大降低,粗加工工序的加工质量显
着提高,汽缸套废品率明显降低,刀具消耗也大为
减少,经济效益t分显着.
作者:李和平,副教授,井冈山学院工学院,3430
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