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2009年4炉小修工作的的总结
2009年4炉小修工作总结
本次#4机组C级检修是公司本年度第一轮C级小修,是#4机组防暑过夏前的一次设备全面检查、检修。#4炉第一轮小修工期12天,自2009年4月10日开工至4月22日结束。
按小修任务书要求全面完成所有标准项目、非标项目及消缺项目。小修中严格执行“两票三制”、“三措”、“危险点分析”制度,小修期间未发生任何人身伤害及设备损坏。
本班主要检修工作完成情况:
锅炉专业:
锅炉本体受热面检修:
(一)大、小屏过热器
检查更换大小屏定位装置,补焊磨损的管子。大屏取样第一屏、第四屏前屏出口第一个直角弯,出口第一根直管段。小屏取样第三屏、第十四屏出口第一个直角弯,出口第一根直管段。
(二)高、低温、包墙过热器
高温过热器管排检查无乱排、变形、烧损、磨损、过热等超标管子。部分定位装置脱落,进行恢复。
高温过热器取样从甲至乙第3、35、47根出口最后一根管子直段取样。
(三)省煤器
对省煤器管子、联箱、管座、宏观焊口等检查完好。
(四)水冷壁
水冷壁检查发现:
10米斜坡前墙甲至乙第76根,后墙甲至乙第49根管磨损超标,按要求进行换管处漏。
#2角后墙喷燃器周围水冷壁4处有磨损,斜坡5处有磨损,按要求打磨补焊后打磨光滑。
(五)高、低温再热器
经检查,高温再热器出口第一圈下部乙至甲第21、25、26、27、36、38、47根,上部甲至乙第3、8、9、18、42、46根,共计13根测量超标,按要求换管处漏。
经检查,低温再热器,管子无乱排、变形、砸伤、过热胀粗等情况,卡子完好。
二、捞渣机、碎渣机检修
捞渣机:
导轮、链轮、轴检查完好,加足润滑脂。
检查捞渣机链条磨损情况,刮板磨损、变形情况。
检查捞渣机减速机双排链,检查三角皮带张紧适宜,减速机添足润滑脂。
清洗、检查捞渣机承力侧轴承完好,加足润滑脂回装。
捞渣机底部刮板过桥更换钢板。
清理箱体内积渣,消除箱体渗水。
捞渣机箱体内铸石板部分损坏,甲乙侧各更换40块。
对捞渣机关断门液压装置进行检查,转动灵活 ,无渗漏现象,关断门开关灵活。
现场清理后试运正常。
碎渣机:
对甲乙侧碎渣机承力侧及推力侧轴承清洗检查,未见异常,加润滑脂回装。
更换减速机润滑油至正常油位。紧固地脚螺栓。更换电机与减速机连接销。
破碎齿磨损严重,甲乙侧各补焊20块。
箱体内清除积渣。
对渣沟进行清理。
现场清理,试运转合格。
三、空预器检修:
空预器四米水平烟道、支撑杆加角钢四处,漏点六处,焊缝泄漏12处,均进行补焊处漏。
空预器26米上层二次烟道甲乙侧支撑杆加角钢13处。乙侧顶部加钢板1处。
空预器甲乙侧各管箱之间伸缩节补焊14处。加角铁18处,甲乙侧对部分漏风的管子进行加防磨套管,共计350根。
空预器各落灰斗、灰管畅通,各喷嘴检查畅通。
四.汽包检修
更换甲乙侧云母水位计云母片共20组,清理光源箱积灰,检查反光镜红绿玻璃。
检查甲乙侧汽包云母水位计汽水侧一、二次门。
五、炉本体小管座
1、汽包加热管弯头、管座进行打磨,测厚检查合格。
2、汽包加药管弯头、管座进行打磨,测厚检查合格。。
汽包连排管弯头进行打磨,测厚检查合格。
侧墙水冷壁上联箱导汽管管座打磨,测厚检查合格。
省煤器至汽包导汽管管座焊缝进行打磨,测厚检查合格。
六、燃烧器
检查各层风道、喷口。贴壁风导流条脱落恢复,#3角C层贴壁风喷口吹损进行补焊处漏。
由于#4角在机组运行中出现过漏粉现象,故对#4角喷燃器周围14米-26米范围内的保温拆除,并对#4角进行全面细致的检查,发现:喷燃器乙侧护板有好几处裂纹,割除后浇灌耐火水泥,恢复护板。前墙护板有几处裂纹、焊缝开裂,进行浇灌耐火水泥和补焊处漏。
26米风箱顶部及燃烬风顶部的孔洞进行浇铸,并补焊开裂的焊缝。
七、吹灰器
清理吹灰器各处积灰,检查减速机油位,擦拭减速机上油污。检查各吹灰器托轮、凹轮拉杆,#8枪凹轮拉杆卡涩,修后安装。检查提升阀开关灵活,格兰螺栓紧固。
八、检修中解决的问题:通过这次检修,对受热面和炉外的联箱管座进行了扩大的检查,消除了许多原来由于炉外管泄漏造成的事故隐患。
六、A、B磨煤机:
1、A、B磨煤机大小齿齿面检查、啮合间隙检查测量合格,顶轴油试验合格。
2、主轴承润滑油、减速机润滑油油质化验合格。
3、分离器内部及衬板检查,对 B磨煤机ODE端更换三个弹簧支架。对A、B磨煤机内部杂物进行了清理。
4、耳轴管与螺旋挡条间隙检查测量,检查耳轴管衬板磨损情况,耳轴密封室密封片、垫检查。发现B磨煤机ODE端密封垫磨损严重,进行更换。
5、喷淋油泵检查、清洗过滤器,系统消漏、喷淋试验合格。
6、小齿轮轴承检查、加油、小齿轮对轮蛇型键清洗加油。
7、B磨煤机两端螺旋输送器检查完好,A磨煤机DE端螺旋输送器磨损严重进行了更换。
8、磨煤机出粉短管壁厚度测试、焊补。
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