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2008年锅监及金属监督总结
2008年度锅监及金属监督总结
一、相关监督检查指标统计:
机组 四管泄漏 炉外管道泄漏 机侧管道 #1机组 无 无 四抽至再热管道暖管弯头泄漏 #2机组 大包箱内过热器进口集箱 无 中压缸、高压缸疏水袋角焊缝泄漏
#3三抽疏水
#2机组金属检验
检验项目 射线探伤 超声探伤 磁粉探伤 渗透探伤 超声测厚 光谱复核 硬度 抽检数目 78焊口 8焊口 12焊口和鳍片焊缝300m2 20片叶片和2只焊口 342 15点 80点 不合格数 2 0 0 部分减簿 0 0 合格率 98.7% 100% 缺陷消除 100% 不超标 100% 100% #1机组金属检验
检验项目 射线探伤 超声探伤 磁粉探伤 渗透探伤 超声测厚 光谱复核 硬度 抽检数目 133焊口 23焊口 37只焊口 31只焊口 1193 13点 129点 不合格数 11 0 0 0 15 5 0 合格率 91.7% 100% 100% 100% 98.7% 61.5% 100% 2、技术监督工作
#2机组主要技术监督工作:
1、受热面检查及防磨防爆工作
省煤器:高温段部分护瓦卡子脱落、护瓦翻转,已整形;高温段防震板固定装置脱开,未作处理;低温段防震板与管排弯头相碰磨损;低温段部分护瓦卡子脱开,已焊接处理。
过热器:前包墙部分管夹脱开,已焊接;后屏部分圈管子出列,未发现冲刷磨损,已整形;末级过热器固定块与流体定位管的固定卡脱开需,大修处理;末级过热器下部流体定位管弯头和末过迎火侧第1根处,有被吹灰器吹损痕迹。对末级过热器出口背火侧第1根,从右至左数,距下弯头1.5m处,进行蠕胀测量,未发现异常。
再热器:低温再热器上层部分弯头出列,无冲刷磨损;低温再热器上层部分管夹变形,已修整;低温再热器上层垂直管排因安装不到位造成变形第24排的水平管上的第1根安装时碰凹一处,未超标,不做处理。阻流板与后包墙板的焊缝有8处脱焊,已焊接。低再所有吹灰器区域:低再管子有被吹灰器吹损痕迹(建议调整吹灰压力和吹灰频率)。对高温再热器迎火侧第1根,从右至左数,距下弯头1.5m处,进行胀粗测量,未发现异常。
水冷壁:水冷壁后墙垂帘管的旧管夹,已全部拆除。#1角燃尽风第5层底部水冷套弯头(前墙)换管处焊口检查完好。#3角EF层检查孔往下第21根管子(燃烧器水冷套)借口梳型板裂纹补焊处检查完好。前墙水冷壁中间集箱垂直管,炉左数第40根弯头,水平焊口补焊处经鉴定完好。水冷壁垂帘管吹灰器区域有被吹灰器吹损痕迹。(建议吹灰压力和吹灰频率)
本体外观检查,无异常;膨胀指示器检查,无异常。
2、割管检查情况
省煤器进口联箱处从左至右数第44排下数第1根约600mm水平直管割管检查。表面有少量积盐,无沉积垢。
水冷壁割管检查,炉后39M处,长度约600mm,无异常。
末级过热器出口从右至左数第45排迎火侧第1根割管检查,长度约900mm。无氧化层
高温再热器从右至左数第17排迎火侧第1根割管检查,长度约1300mm。管内有少量积盐和氧化层。
从割管的表面来看,未有过热、过烧现象,现已将管样送交电科院进行化学和金属分析。从割管内部情况和表面状态可初步判定#2机组化学给水系统良好、运行蒸汽温度、压力和升降幅度在规范要求范围内。
3、机侧监督项目及情况
(1)、#1、#2、#3高压加热器正常疏水和危急疏水截止阀前各抽拍片一只,共计六只,#3高危急疏水焊口不合格,挖去缺陷补焊。其余均合格。
(2)、#5、#6低压加热器正常疏水和危急截止阀前各抽拍焊口一只,共计四只,全部合格。
(3)、汽机侧主蒸汽疏水截止阀前抽拍焊口一只,合格。
(4)、汽机侧冷再和热再疏水截止阀前各抽拍焊口一只,共计两只,均合格。
(5)、门杆漏汽截止阀前抽拍焊口一只,合格。
(6)、除氧器疏放水截止阀前抽拍焊口一只,合格。
(7)、除氧器安全门角焊缝磁粉探伤四只,均合格。
(8)、#1、#2、#3高压加热器安全门角焊缝磁粉探伤各一只,共计三只,均合格。
(9)、#5、#6低压加热器安全门角焊缝磁粉探伤各一只,共计两只,均合格。
(10)、除氧器、辅汽疏水扩容器、高压侧凝汽器扩容器目视检查,无较大缺陷,仅除氧器内部分支架脱焊,现已由徐电补焊。
(11)、两台小汽机中间抽头焊口渗透探伤,均有裂纹,由徐电打磨补焊。
(12)、两台汽动给水泵孔板两只、法兰四只光谱复核材质,均符合设计材质。
(13)、小汽机中间抽头两侧管道光谱复核(6根)均符合设计材质。
(14)、#1高加水侧安全门进、出口管光谱复核材质,均符合设计材质。
(15)、#1、#2、#3高压加热器正常疏水和危急疏水弯头背弧面测厚,排汽管各抽一处。无明显冲蚀。
(16)、除氧器疏放水弯头背弧面测厚,无明显冲蚀。
(17)、进入高、低压疏水膨胀容器处各弯头测厚,共计28个弯
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