品质部2011年第12周质量周报1.ppt

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3、现场数据(一) 3、现场数据(二) 4、现场巡检不合格数据 5、出货批次抽检合格率 5.0.1出货批次抽检不良描述(一) 定义:爆炸分析 由于爆炸电池已炸毁,无法精确分析其根本原因,针对此,只能采用大面积防错法,从各方面分析 检验设备参数不严 入壳套破 卷芯有短路隐患 对微短路筛选不严 5、 6、 7、 8、 绝缘内阻仪50V设置照片或老工艺照片 套破电池照片 C位无贴胶照片 后续低电压数据与检测车间最后一步电压设置比较 小组组建:建议改善小组成立 【目的】 针对外部爆炸电池问题,建议成立改善小组,分析、改善问题,保持改善效果,给客户提供安全的产品。 【建议小组架构】 组长:滕主管 分析成员: 胡工 余主管 评估成员: 张主管 尹主管 胡工 执行成员: 张主管 尹主管 监督成员: 余主管 胡工 职责: 组长:负责对分析成员的分析结果进行评估, 负责对改善小组的最终效果进行评估, 负责改善行动的计划工作。 分析成员:针对问题进行分析, 针对原因和现场提出改善建议。 评估成员:评估分析成员提出的改善措施的 可行性和有效性。 执行成员:负责执行经评估后合理有效的改善措施。 监督成员:负责对改善措施的执行过程的 监督,对改善措施的结果追踪 并评估其落实程度和有效性。 定义:改进措施 由于爆炸电池已炸毁,无法精确分析其根本原因,针对此,只能采用大面积防错法,从各方面分析 极片破损 作业环境粉尘 来料隔膜穿透强度差 隔圈为平面隔圈 1、 2、 3、 4、 更换材料体系:购买穿透力强的隔膜先试用; 更换隔圈为立体隔圈; 严格执行破损和打皱极片标准,过则报废,不允许下转,并增设全检工位 购买鞋柜,要求各级人员在指定生产区域穿工鞋,尽量减少外部粉尘的进入; 装置吸尘器,对装配作业环境吸尘; 定义:改进措施 由于爆炸电池已炸毁,无法精确分析其根本原因,针对此,只能采用大面积防错法,从各方面分析 检验设备参数不严 入壳套破 卷芯有短路隐患 对微短路筛选不严 5、 6、 7、 8、 设置绝缘内阻仪短路检验电压由50V调到100V,将短路电池控制在内部 卷芯两边贴侧位保护胶 C位贴胶及尾部贴胶 高温老化增设电压分档工位,筛选压降大的电池 3月8日外审审核不合格改善进展 短路率周推移图 2.25-3.4 二次短路率为3.08%; 超出目标值1.0% 3.5-3.12 二次短路率为3.63%; 超出目标值1.0% 且呈上升趋势; 3.21-3.26 二次短路率为5.99%; 超出目标值1.0% 比第9周增长2.36%!; 短路率 2.26-3.5 短路率为0.71%; 超出目标值1.0% 3.7-3.11 3.21-3.26 短路率为0.80%; 超出目标值1.0% 且呈上升趋势; 短路率为1.57%; 超出目标值1.0% 是第9周的将近2倍!; 装配车间二次短路率 激光焊车间短路率 下周起,品质周报将对现场巡检不合格现象纳入统计; 出货批次抽检合格率 (抽检合格批数/出货抽检批数*100%) 5.1、客户退货率 2.00% 客户退货率(周客退数/周出货总数*100%) 5.2、KPI退货明细 5、KPI目标分解——客户退货层化(退货原因) 5.3、外部爆炸率 1.0ppm 备注:外部爆炸数指的是2010-2011年出货的电池,非2010-2011年出货产品不在统计范围之内 外部爆炸率ppm(年爆炸数/年出货总数*100万) 上周品质总结 由于部分数据遗失,本报表数据可能有遗误; 本月绝对收成率严重偏低,为69.92%; 现场改善仍需大家努力; 本周品质学习和工作计划 新进部门不足1月人员有4人,先培训电池基础知识和制程控制; 督促相关责任部门进行现场改善,配合技术制定公司手册; *Company Logo 会而必议,议而有序,议而必决,决而有理, 决而必行,行而有力,行而必果,果而有效。 品质部 2011年3月份各周质量周报 (3/7-4/1) 一、KPI目标分解 3 来料批次合格率 1-1 90.00% 来料批次不合格明细 1-1 3月份各供应商供应不合格率 因暂无图纸待判品未纳入不 合格率统计内; 3月21日,于涂布车间发现联 合来料铜箔里圈有打皱、凹 凸等不良现象; 1-2 收成率(按清批统计)—数据汇总 86.00% 收成率清批数据统计(数据来源

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