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型煤试烧分析报告
型煤试烧分析报告
自本月12日生产以来,型煤进行试烧11天,根据对型席试烧情况的跟踪,结果及具体分析如下:
型煤和块煤成分对比分析:
型煤质量要求 型煤化验结果 固定C 75% 固定C 69.4% 挥发份 <8% 挥发份 7.09% 水份 <4% 水份 1.26% S含量 <1% S含量 0.73% 带粉率 ≤3% 灰分 22.25%
从上表可以看出,试烧的型煤除固定C低于要求的指标外,其他指标均在要求之内,但煤的固定C含量是影响混合煤气热值一个重要因素。本次试烧过程中,每间隔一个小时记录一次煤气热值,其平均热值约为1310 kcal,同烧块煤时的平均热值1480kcal还存在一定的差距。造成这种差距的最主要原因是型煤中固定C含量偏低。
型煤和块煤煤质对比分析:
煤种 含粉率(%) 硫含量(%) 型煤 <3 <1 块煤 15-20 4.5
通过上表对比可以看出,型煤的含粉率低,减少了筛煤的劳动强度也减少了煤的浪费。同时型煤中S含量较块煤低,减少了煤气中S对板面的腐蚀,提高了镀锌板的表面质量。使用型煤之后,镀锌板表观质量得到了很明显的改善:表面光泽度提高,均为光亮的大锌花且锌花大小较均匀。
型煤和块煤炉况对比分析:
煤种 废锅温度(℃) 压差(pa) 炉条机频率(HZ) 热值(Kcal) 块煤 180 600-900 4-5 1450 型煤 270 300-400 6-8 1320
通过上述参数的对比可以发现,烧型煤后,炉内压差较以前有所降低,主要是因为型煤比较疏松。型煤疏松有一定的好处,比如烧的比较透,炉渣的返C率只有5%左右。另外,炉渣比较疏松,即使结渣也不会结的太死,比较容易破碎,便于排渣。但是型煤疏松也存在一定的问题,主要体现在以下几个方面:
1. 热值波动大,对饱和蒸汽的温度较为敏感。稍微调节饱和蒸汽温度,煤气热值就会出现30-50kcal的波动,热值的波动会造成镀锌线的炉内气氛波动,影响镀锌工艺段的操作和产品的质量。
2. 温度上升过快,造成加煤的时间间隔不稳定。时快时慢,进而影响灰层厚度以及各种工艺参数调节。
型煤和块煤对镀锌生产影响的对比分析:
跑带速度下降,以1.95*850为例,烧块煤时可以跑到28-29m/min,而烧型煤后跑带速度只有23-24m/min。对镀锌产量有一定的影响。
2.烧型煤后镀锌板板面质量得到较大提高,表面光泽度大为改善,表面光泽度提高,均为光亮的大锌花且锌花大小较均匀。
型煤和块煤生产成本的对比分析
试烧型煤11天,平均每班用煤量11.57T,镀锌总产量4065T,平均班产184T,按目前型煤1350元/t价格计算,用型煤的生产成本为84元/t。
三月份用块煤生产26天,平均每班用煤量11.7T,,镀锌总产量10297T,平均班产198t,按目前块煤1480元/t价格计算,用块煤生产成本为87元/t。
从上述比较可以看出,若保持目前的状况,在同样产量的情况下,烧型煤比烧块煤节约成本3元/t
若固定C大于75%,型煤1530元/t,则热值能达到1450kcal;若保证同样板面质量,需采用硫<1%的块煤,其价格约1600元/t。若能保持相同班产,用固定C大于75%的型煤可比块煤节约1018元/天。
试烧结论
优点:
含硫量低,提高了产品质量,镀锌板板面光亮,出现光亮且较均匀的大锌花。
节约了成本,比烧块煤节约3元/吨。
含粉率低,减少了工人的劳动强度。
不足:
1.热值低,降低镀锌线跑带速度,影响镀锌的产量。
2.热值波动大,炉况不稳定,生产操作较复杂。
八、对型煤质量的改进建议:
提高型煤中固定C含量,要求大于75%。
型煤直径定为¢20-22mm,长度控制在50-100mm之间。
型煤的含水量为<4%。
保证型煤强度,避免强度不均的情况,以防止出现烧不透、结渣的现象发生。
型煤供货方必须提供详细的工艺操作规程,规范不同炉况的调节处理方法。
结论
1. 总体上讲,型煤试烧是成功的,也是可行的。
2. 产品质量有明显的提高,虽然存在一些问题,需要在以后使用的过程中进一步摸索型煤的更为规范的操作规程,提高操作水平。改善型煤质量,提高产品质量,节约生产成本。
板带厂
2011年5月25日
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