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* 利用煤泥发电,是一项新型的燃烧技术,该技术在国内目前处于发展及完善过程中。电厂选用2台无锡锅炉厂生产的35t/h中温中压循环流化床煤泥锅炉,燃料以煤泥为主、矸石为辅。电厂年燃用煤泥10万t,这既解决了洗煤厂煤泥地销困难、污染环境等问题,又使能源得到了充分利用,每年可节约标煤5.7万t,节约燃料费310万元。 静电除尘器为三电场,流通面积为48m2,收尘效率为99.5%。通过静电除尘器收尘后,烟囱出口烟气的含尘量为148mg/Nm3,远小于500mg/Nm3的国家排放标准。 经过方案反复论证,我们采用了电除尘器灰斗下安装加湿机和散装机直接除灰方式,取消了常规的沉灰池及灰库,使整个系统十分简捷,实用可靠。该系统与传统水力除灰系统相比减少投资约500万元,减少运行费用130万元;与气力除灰系统相比节约投资450万元,减少运行费用180万元。 本系统处于国家领先水平。 我们在设计的基础上又进行了改造,安装了放灰喷淋装置,防止加湿不充分时造成粉尘污染,并购进专用灰罐车两辆,水泥罐车一辆,把煤粉灰运至矿井,有效的防止了运输途中灰尘的环境污染 。 煤棚采用封闭式建筑模式,防尘效果好,有效的治理了灰尘的污染。 在施工过程中,我们将干煤棚控制室去掉,在机炉控制室增加上位机两台和过程控制站一台,现场信号进入过程控制站与上位机相连,实现计算机集中控制。同时增加皮带打滑、皮带跑偏、堆煤、拉绳、设备跳闸报警等各种保护。 目前整个输煤运行系统操作由锅炉运行人员进行操作,无须再设输煤运行操作人员,比国内同类电厂减少40人。 该技术在电厂输煤系统的应用为国内首创。 从洗煤厂来的矸石及中煤,由于其水分较大,破碎机的堵塞问题一直是低热值燃料电厂的老大难问题。针对这个问题,我们与中煤南京设计研究院共同调研和研究,提出了循环破碎的新工艺。即将原筛分→破碎流程,改为破碎→筛分→斗提返料→破碎循环流程。改为循环破碎流程后,破碎机的筛孔直径由原来的13mm增大至50mm,彻底解决了破碎机的堵塞问题,提高了输煤系统的可靠性。同时可将入炉燃料粒度控制在6mm以下,这既降低了送风机的电耗,又减轻了锅炉的磨损。 改系统为国内首创。 无动力喷雾玻璃钢冷却塔无填料也无电力风机,具有降温效果好、冷效稳定、节能、低噪声、结构简单、重量轻、运行可靠、操作维修方便、维修量小等优点。塔内的喷雾推进雾化装置,利用低压液力驱动,在喷雾流的反作用推动下,喷头及风叶同时旋转,产生离心力,使水流离心增压,其结果使喷头和风叶快速旋转,从而获得了形态理想的雾流和足够大的气体比(1.0-1.4)。风与雾进行热交换,带走热量,从而取得预期的冷却效果。 采用无动力玻璃钢冷却塔与自然通风冷却塔相比投资减少255万元,年减少运行费用32万元;与机力通风冷却塔相比年减少电耗135万度。通过运行的实践证明,冷却塔循环水的进出温差在8-10℃,完全满足了循环水工艺的要求。 该技术在电厂循环水冷却系统的应用为国内首创。 *

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