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  • 2018-05-26 发布于河南
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二次除鳞液压站故障分析

二次除鳞液压站故障分析 故障经过: 2011年7月4日4时18分调度室通知高压除鳞岗位二次除鳞无动作,运行车间丁班值班人曾庆江到二次除鳞液压站检查发现2#在用油泵回油管脱落,油箱液位已超过最低液面,当班人员组织给油箱加油并通知班长刘岳和郭海潮,加油完成后起2#泵,起泵过程中电机发生跳闸,盘车检查发现泵体卡死,随即倒1#油泵运行,变频器出现过流保护,电机不能运行。当班电工检查发现电机电缆短路、2#油泵电机烧损。运行车间主任刘平赶到现场后组织对1#泵电机接临时电源恢复设备使用, 5时50分二次除鳞液压站试车,油压正常恢复轧钢,此次故障造成1.5小时设备停机。 当日生产期间设备部、运行车间组织对2#油泵和电机进行更换,铺设电机电缆,下午利用待热时间完成设备试车,恢复正常使用。 原因分析: 此次故障发生由于运行车间丁班高压除鳞岗位值守人员曾庆江、范连合和李泊违反设备巡检制度,未按时对二次除鳞液压站设备进行巡检,致使2#油泵回油管脱落问题未能及时发现,虽然值班室计算机画面对油箱液面有完善的状态监控和报警功能,但油箱液面降低甚至出现低限报警时,值守人员也未发现油位异常,致使液压油严重外溢,油箱吸空,油泵在无润滑的情况下发生卡死,造成电机烧损、电缆发热绝缘破坏,是此次故障的主要原因。 当班电工在故障发生后,未能对故障做出准确判断和正确处理,以致发生较长的停机时间。 整改措施: 1、运行车间要加强

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