高炉炉缸堆积的预防及处理讲解课件.ppt

高炉炉缸堆积的预防及处理讲解课件.ppt

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* * 判定堆积初期,主要是: A 风口未出现连续烧坏; B 炉底温度未出现大幅度下降; C 顺行未严重恶化,高炉尚能维持 较高风量水平。 * * 处理的过程如下: 第一步:比较风口实际风速,是否在正常波动范围内。如相去不远,可不动风口。 如风速过低,而风量 水平接近正常水平,可缩小风口;如风量水平低于正常水平很多,应临时堵风口,以提高风速。风速是保持高炉正常生产的必要条件。 过低或过高的风速,都会破坏顺行,正常风速,是其他参数不能代替的。 * * 第二步,执行第一步后,如系不动风口,应立即采取布料调剂。按边缘、中心煤气分布的实际状况,做出全面地分析,准确决定煤气分布的真实支配因素,通过煤气分布(现在拥有煤气径向测定CO2分布的高炉很少)、十字测温(炉喉径向温度分布)、炉顶温度、炉喉温度、炉喉成像气流显示、各风口“生降”及炉身温度分布(热电偶测量结果、冷却壁水温差分布或冷却器水温差分布)等,综合判断,慎重得出处理决定,进行装料方式的改变。 * * 上部调剂,对扩大矿石批重,要十分慎重,中心堆积,决不能扩大批重;边缘堆积,在风量较低水平时,也不能扩大批重,因为大批重妨碍加风。 如系风口采取措施(第一步有动作),应观察2—3个班(16-24h)后,再做上部变动。 布料改变后,如顺行尚可,可观察2—3个班,如顺行严重恶化,应立即改回原状或适应当时状态应变。 上下部改变,一天无向好的方向发展,应采取其他措施,不能失去堆积初期的宝贵处理时间。 * * 梅山二号高炉,“集中(偏)堵风口(2—10)九个、缩小进风面积50%,由0.2865 m2缩至0.143m2。针对当时炉缸工作从北一西部位粘结比较严重、坏风口较集中情况,决定堵死该部位风口”[14]。太钢2高炉,“ 针对风口面积过大造成的鼓风动能不足,将2号高炉风口面积由0.101 m2缩小到0.097 ,以维持足够的鼓风动能,吹透中心”[13]。马钢新1号高炉,“上部疏松边缘,下部捅开堵死的风口,…通过改变溜槽角度,疏松边缘。 * * 具体调节是: 11月2日10:00 11月4日1:10 11月5日9:00 11月6日19:10 11月7日16:00 C87651 32221O9876 2332 → C987651 133221O9876 2332 → C987651 133211O9876 1432 → C987651 232211O9876 1432 → C987651 133211O9876 1432 11月8日0:20 →C987651 133221O9876 2332 →C87651 33311O9876 2332 * * 由于判明炉缸堆积为边缘堆积,故洗炉前和洗炉期间把堵死的风口捅开,11月1日把4#、26#风口捅开,11月6日把堵死的I2#风口捅开[2]。梅山二号高炉,矿石批重从15吨渐次扩大到23t,。(溜槽)角度由复风初期的290/280(矿/焦),逐次平移到330/330。煤气分布边沿和中心逐步提高、9月5日边沿和中心(CO2)分别为16.5%和4.9%4,接近正常的煤气分布[14]。 * * 3.3 减少慢风、停风及漏水 前已论述慢风导致炉缸堆积。慢风的原因,各不相同,主要是: A 高炉末期,设备失修,故障频繁。经常伴随冷却系统,大量漏水。 B 匆忙投产的新高炉,设备试车不充分,遗留设备缺陷较多。 * * C 高炉重大设备隐患,如:高炉有烧穿威胁、上料系统缺陷,拉料速度不足等;或生产系统缺陷,如铁水处理能力不够,或炼钢能力不足、炉料因天气或其他原因,供应不足等等,五花八门。 D 炉况失常,高炉不接受风量。如顺行很差,经常慢风;高炉结瘤,难以加风、各类操作因素,限制高炉全风。 E 炉料质量很差,不论是烧结矿或焦炭,一旦质量恶化,都会迫使高炉慢风。 不管那类缺陷,都应及时解决。一时解决不了的,应采取相应措施,预防炉缸堆积。 不能全风的高炉,应保持足够的风速,预防高炉炉芯带中心温度过低。漏水,必须坚决杜绝。加强风口监视,发现风口坏,立即减水,同时组织人员更换。漏水,会加重炉缸堆积。 * * 操作问题,应充分研究,果断处理。风量,是高炉生产的生命,是高炉生产的第一要素,失去风量,就失去了生产的主动权。维持全风,是高炉的头等大事。 * * 3.4 严重堆积,用锰矿洗炉 出现连续烧坏风口,或高炉风量剧烈减少,或炉底温度大幅下降,必须洗炉。首钢一高炉20世纪70年代,由于炉料恶劣,风口大量烧坏,严重时每月烧坏40多个。用锰矿洗炉,十分有效。下列数据,是当时处理堆积时的铁水成分: * * 炉缸堆积洗炉,一炉,1977年10月 日期 时 间 01:00 03:15 05:33 08:07 10

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