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发电机定子线棒部分堵塞原因分析和处理

发电机定子线棒部分堵塞原因分析和处理    摘要:本文讲述了一起大型发电机定子线棒部分堵塞的原因和处理过程,并指出氧化物的生成和集聚,其根源是定冷水水质存在问题,处理的方法就是化学清洗和改善水质。   关键词:汽轮发电机;定冷水;部分堵塞;化学清洗   0 引言   现阶段国产600MW及以上的发电机,一般都采用水氢氢的冷却方式,就是发电机定子线棒采用除盐水内冷,定子铁芯和转子采用氢气冷却。发电机定子线棒内通水孔只有几个毫米的宽度,容易发生线棒被异物堵塞。分析发电机定子冷却水系统的材质:发电机线棒是电解铜、汇水管是不锈钢,外部管道、滤网、阀门和水泵也都是不锈钢,垫片是聚四氟乙烯,其他物质主要是离子交换器的树脂,氢气、氮气、氧气和少量的二氧化碳。正常运行情况下,导致发电机定子线棒堵塞的杂质主要有树脂、氧化铜和氧化铁。      1 定子线圈层间温差高报警   JW电厂3号发电机,是上海制造的QFSN-600-2型600MW水氢氢汽轮发电机组,出品号为:60SH027,制造日期2005年5月,2007年2月投入商业运行。2010年12月3号发电机C级检修并网后,定子10槽内上下层线圈间温度偏高,并且有逐步上升趋势,10号槽层间温度与其他41个槽层间温度的温差逐渐拉大。2011年1月,3号发电机在600MW负荷时,10号槽层间温度与其他41个槽层间温度的温差超过10℃的报警值,最高达到12℃,机组发出“定子线圈层间温差高”报警;定子进出口压差已达325kPa,比厂家推荐的报警值248kPa已高出31%;机组限负荷在520MW以下运行。   查看3号发电机定冷水的历史记录,我们发      现在定冷水流量保持相对稳定的情况下,定冷水泵出口压力在逐年上升。如表1所示。在过去的几年里,每逢机组大小修,我们都对3号发电机定冷水系统进行正反冲洗,冲洗后定冷水泵出口压力有所下降,但总体上升趋势不变。   3号发电机定冷水流量及压力   日期 流量   (T/H) 定冷水泵出口压力(kPa) 备注      表1:3号发电机定冷水流量与压力对应表   在2010年10月,3号发电机国庆临修时,拆下发电机线圈定冷水入口处的锥形滤网,发现滤网内有大量的黑色污垢,造成锥形滤网部分堵塞,并且这些污垢有很强的吸附性,采用压缩空气很难清除。如图1所示。经广东电科院化验,该物质主要由氧化铜(约80%)、氧化铁(18%)组成。      图1:3号发电机线圈定冷水入口处的锥形滤网      2 定冷水系统和氧化物的来源分析   水氢氢汽轮发电机的定子冷却水系统:包括线棒空芯铜导线、聚四氟乙烯绝缘引水管、不锈钢的汇水管,不锈钢的管道、滤网、水箱、阀门和水泵。定冷水采用除盐水,采用密封、贫氧运行方式,水箱和管道的空间充满氢气。如图2所示:      图2:3号发电机定子冷却水系统图   水氢氢汽轮发电机的定子线圈:由上下层线棒组成,线棒由实芯铜股线和空芯铜线交叉组成。上层线棒42根,每只线棒由4排组成,每排由5根绝缘空芯铜线及10根实芯铜线组成,在槽部逐根进行540°罗贝尔换位编织;下层线棒42根,每只线棒由4排组成,每排由4根绝缘空芯铜线及8根实芯铜线组成,在槽部逐根进行540°罗贝尔换位编织。空芯铜线的横截面宽7.5 mm、高 4.7mm、壁厚1.35 mm,通水的内孔宽4.8 mm、高 2.0mm,如图3所示。可以看出线棒的空芯铜线内通水通道是非常狭小而又弯曲的,当定冷水中存在杂质时很容易引起线棒局部堵塞。      图3: 上下层线棒的横截面示意图   定冷水系统中氧化物的来源,主要来自发电机定冷水系统通道的金属腐蚀。定冷水中总会含有一定量的氧和二氧化碳;定子绕组导线是电解铜制成的,它的电化特性不均匀,其特点是绕组不同部位的起始电子电位数值不同,所以含有氧和游离的二氧化碳的定冷水与线棒铜表面接触,造成电化腐蚀,铜变成铜离子溶解于定冷水中。部分铜离子被离子交换器吸收;部分铜离子与氧和二氧化碳反应生成氧化铜【CuO】;而部分铜离子在铜棒内表面上形成氢氧化铜【Cu(OH)2】,建立了保护层,从而延缓了腐蚀过程。由于定冷水系统在相对密闭的、贫氧的环境下运行,氧和二氧化碳的含量不断减少,电化腐蚀反应不断减弱。   从以上分析可知,氧起两个作用:一方面它象氧化剂一样,助长腐蚀的发展,另一方面在铜表面形成薄薄的Cu(OH)2 保护层,延缓了铜的腐蚀。而定冷水中的游离二氧化碳,会使定冷水呈弱酸性,阻碍铜表面生成这种保护层,使得铜的腐蚀加重。当定冷水呈弱碱性(PH 值在7.5-8.85 之间),这样会改善铜线的腐蚀量,减少水中铜离子含量。   查看历年来JW电厂3号发电机定冷水的水质监督记录,如表2所示。   3号

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