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防堵漏技术措施
防漏堵漏技术措施
一、2017年井漏数据统计
表1按漏失地层及井型漏失统计
漏失地层 表层 洛河 环河 安定 延长 刘家沟 水平井 4 1 3 定向井 3 2 1 1 气井 1 1 合计 8 3 1 1 3 1 今年启动以来,表层漏失井较多,占漏失井口数47%,洛河、环河、安定为失返性漏失,水平井延长组和气井刘家沟为渗透性漏失。
二、表层防漏堵漏措施
(一)表层防漏措施
1、部分井可根据周围地形土质判断黄土层特性
部分海拔较高的井场,可以根据井场四周土质(红胶泥、沙土)来确定表层土质,如果是红胶泥果断采用白土浆开钻表层,如果是黄沙土,可以采用聚合物开钻。
2、参数控制要求
表层开钻必须控制好排量,打开回水,随着井深增加,逐渐关回水,例如每钻2根关半圈,在扩眼下导管后或胀眼器使用后,也不能一次性关死回水,依旧缓慢关回水,给井筒一个适应过程。
现场采用低钻压,一般钻压控制在60--100KN;小排量,采用开回水的方法控制排量,钻进过程中一般排量控制在7—15 l/s;低机械钻速,一般黄土层上部井段(0--120米)钻进中钻进速度控制在20-25分钟/单根;并且接单根过程中开泵要缓,采取早开泵、晚停泵,控制上提下放速度等措施。
3、钻时、循环时间控制
表层钻进过程中必须控制钻时的同时,每钻完2-3根循环5-10分钟,并测量出口密度,若密度高于1.05g/cm3,可提高泥浆粘度并增加循环时间,直到出口密度低于1.05 g/cm3。确保钻屑带出地面,避免井筒内钻屑堆积太多钻井液密度太高压漏地层。 判断依据 队号/井号 处理方法 环空堵死 液面在井口,开泵液面不动 40008/固平65-59 起钻3柱,开泵返出后充分循环,出口最高密度1.25,接单根划眼循环 182米井漏起钻上来扶正器泥包 40656/徐67-64 胀眼80米返出正常,划眼过胀眼段又失返,抢钻5根表层完 大排量蹩漏或冲刷/钻屑浓度高 关死回水测斜时井漏 40017/固平14-63 堵漏浆静止返出钻1根又失返,抢钻3根表层完 大排量冲刷浅表层形成裂缝 压塞子至50米开泵不返,80米开始关死回水 30662/徐66-61 井口干填堵漏剂,胀眼器扩到80米返出,后续施工正常返出。 排量小,环空岩屑浓度高,停泵后岩屑下沉,再次开泵,憋漏 接单根液面下降,开泵不返 40630/剖34-11 液面在10米左右,灌浆不返,井口干填白土、PAM下压搅拌后返出,分段循环,后续未漏 (五)各井型表层施工要求
1、表层胀眼器的使用过程的改进:
以前的使用方法:
311PDC+375胀眼器或是216PDC+320胀眼器,开原井直接下入钻头+胀眼器施工,这样就很难判断胀眼器的效果。
改变胀眼器的使用方法:
表层施工分以下3种情况:
①311PDC开钻防漏施工,若无漏失直接表层施工结束下套管;
②若黄土层漏失(即浅表层裂缝),可以井口干填堵漏材料及白土,下入406胀眼器干胀(不带钻头),胀至漏层以下或井底,起钻下入311钻头开泵试返出情况;若依然不返,钻头下到底多钻3-5米,起钻下入339.7导管封漏层。
③若深表层漏失或压差漏失,见上述二段。
2、表套封洛河井(水平井)
①表层施工下入8-10根339.7导管封易塌黄土层。
②强化洛河防漏措施,避免人为导致的漏失(即不防漏)。
③若洛河发生失返性漏失,先考虑井下安全,起钻拔出导管,申请三开,加深导管至石板层,再堵漏,避免堵漏过程中黄土层坍塌发生井下复杂或事故。
3、表套封直罗井(气井)
钻黄土层卡层准确,保证406导管必须下至石板层,以防后续施工黄土层坍塌,发生井下复杂。
(六)表层漏失固井替空
1、3口表层替空井基本情况
队号 井号 基本情况 处理情况 原因分析 30110 木156 表层井深465米,钻进过程中泥浆返出正常,下完表套开泵泥浆正常返出,1小时后再次顶泵失返。固井时打入水泥浆18方,替水16方,全程不返。候凝6小时后安装封井器试全封闸板,压力打至4MPa时开始下降,检查地面设备正常,下钻探水泥塞,无塞。 下入光钻杆至450米进行打水泥作业。打入水泥浆5方,替水2.4方。起至150米时关闭封井器进行挤封水泥,挤入1.4方后,压力升至7MPa,停止挤封作业,待压力降至0后开井候凝。候凝7小时后灌浆,15秒返出,后探水泥塞383米,试压合格。 固井前发生井漏,未引起重视,固井时替量按照正常固井的方量,使得水泥浆全部漏光,无法在套管脚成塞。 30652 午244-03 表层井深172.2米,钻进过程中泥浆返出正常,下完表套开泵泥浆正常返出,2分钟后失返,继续循环20分钟,期间泥浆未再返出。固井时打入水泥浆10方,替水5.8方,全程不返。侯凝11小时后全封试压,打压至7.5M
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