宋庄公铁立交桥试验空心板梁施工总结2.docVIP

宋庄公铁立交桥试验空心板梁施工总结2.doc

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宋庄公铁立交桥试验空心板梁施工总结2

宋庄公铁立交桥试验空心板梁施工总结 4月6日完成了宋庄公铁立交桥上结构20米空心梁板首件实验板梁的预制施工,先作施工总结如下: 一、工程概况 预制厂采用水磨石面台座,台面采用C30砼,预应力采取单向单根双控张拉,采用海绵布覆盖洒水养护。空心板共计768片,其中边板96片,中板672片,空心板在党家庄预制场预制一部分(268片)2008-3-23。 4、试验空心板其材料试验符合要求,资料附后。试验梁主要是钢筋:φ8、φ10、φ12、φ25; 14号筋为绞缝钢筋,安装时要紧贴边模。在14号筋与纵向筋之间用φ10保证14号筋紧贴模板,钢筋绑扎同时对模板进行涂脱模剂,经自检合格后报请监理验收,合格后进行模板吊装。底模与侧模连接处用橡胶海绵条封闭缝隙,侧模安装完后,开始安装梁端模,同样以海绵条封闭。 砼浇筑 采用百通商品混凝土,标号C50混凝土,运到现场所需时间为30分钟。 (1)设备准备:3个50mm振捣棒、料斗1个、空压机1台、气囊1节21米,龙门吊1台。 (2)浇筑人员安排:振捣工2名、振捣配合人员2名、放料工2名、气囊穿插及加压施工人员4名,龙门吊操作员1名、电工1名,共计12人。 (3)4月6日上午10点50分开始浇筑,混凝土出厂坍落度为150mm,到达现场实测坍落度为130 mm,损失坍落度20mm ,满足配合比要求;首先浇筑底板,厚度14cm,用龙门吊提料,采用从梁一端向另一端浇筑,注意在倒角位置的振捣。11点25分底板振捣完毕; 浇筑完底板后穿插气囊后加压,压力控制到0.02Mpa, 11点40分加压完毕。完毕后在浇筑腹板,分两层浇筑。浇筑完成后采用两次收浆后对板顶拉毛处理,每延米划11道槽,槽深在0.5-10mm;13点浇筑结束。最后覆盖洒水养护。 四、外观质量 梁体表面色泽一致,无明显错台,无露筋现象。 试验空心板梁拆模后的几何尺寸见下表: 设计长(cm) 1996 实测 1996.2 设计宽(cm) 99 实测 99 设计高(cm) 85 实测 85.1 设计内径(cm) 62 实测 61.5 通过上表可以看出板梁的尺寸符合设计及规范要求。 五、存在的主要问题 1、板梁马蹄部位气泡偏多。 2、14号铰缝预埋筋预埋过深,不容易拉出。 六、分析原因及整改措施 由于马蹄位置距离台座面太近并且钢绞线埋入过浅,振捣棒为避开钢绞线,在加上用50振捣棒无法插入,无法振捣马蹄位置,气泡无法全部冒出,因此在拆模后混凝土表面气泡过多。针对此问题经研究决定今后混凝土振捣时,在马蹄位置采取30振捣棒振捣,并用橡皮锤在模板外侧敲击,腹板位置采用50振捣棒。 由于在钢筋工绑扎14号筋时,绑扎不够牢固,导致了在安装侧模时,模板对其施加力后,其位置变化,因此出现了铰缝钢筋不容易拉出。针对此问题经研究决定今绑扎钢筋时,对14号筋位置绑扎进行加密扎丝。 严格控制混凝土坍落度在14cm左右。 七、通过以上改进后,又做了第二片板梁,效果有明显改善,主要是气泡有明显减少,我们将不断改善施工工艺,争取再上一个台阶。

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