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  • 2018-06-04 发布于河南
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液压气动技术实验报告

《液压气动技术》实验报告 分校名称: 松江 学生班级: 10秋 学生学号: 108071282 学生姓名: 高亦超 上海远程教育集团 上海电视大学 信息与工程系 2010.12 实验一:节流调速性能试验 实验目的:1.分析、比较采用节流阀的进油路调速回路中,节流阀具有不同通流面积时的速度负载特性; 2.分析、比较采用节流阀的进、回、旁三种调速回路的速度负载特性; 3.分析、比较节流阀、调速阀的调速性能。 实验内容:1、采用节流阀的进油路调速回路 2、采用节流阀的回油路调速回路 3、采用节流阀的旁油路调速回路 4、采用调速阀的进油路调速回路 实验要求:1、根据要求完成节流调速回路的调试 2、以上4个实验任选两个完成实验报告 一、 进油路 节流调速回路性能实验 1、实验步骤: 1,全部打开溢流阀B,并将电磁阀B置于中位,启动液压泵B; 2,调节溢流阀B的旋钮,使压力等于0.5; 3,转换电磁阀B的控制旋钮,使电磁阀B左右切换,排回路中的空气; 4,使活塞杆B处于退回位置; 5,全部打开溢流阀A,适当调节节流阀,并将电磁阀A置于中位,启动泵A; 6,调节溢流阀A的旋钮,使压力等于0.5; 7,转换电磁阀A的控制旋钮,使电磁阀A左右切换,排回路中的空气; 8,使活塞杆A处于退回位置; 9,用溢流阀A调节工作缸的工作压力等于4; 10,调节节流阀的通流截面积a,使工作缸的活塞运动速度等于 (大口:90mm/S, 中口:60mm/S, 小口:30mm/S) 2,进行测试: 工作缸活塞杆处于退回位置,加载缸活塞杆向前伸出,两活塞杆对顶; 用溢流阀B调节加载缸的工作压力,分别测出工作缸的活塞运动速度V,负载Fl应加到工作缸活塞不运动为止。节流阀的通流截面积a的选择: 负载FL= PB2×A1的选择:PB2--0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5(MPa) (A=π/4×D2,D=50mm) PA3—4.0(MPa) 3,关闭电源方可退出本实验. 4, 实验数据及结论 1 2 3 4 5 6 7 8 PB(MPA) 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 FL(N) 981.25 1962.5 2943.75 3925 4906.25 5887.5 6868.75 7850 S=200mm t(S) V(mm/s) a1 t 6.67 7.19 7.69 8.67 10.50 12.26 15.37 v 29.5 27.8 26.0 23.1 19.0 16.31 13.0 0 a2 t 3.52 3.73 3.99 4.50 5.45 6.37 8.62 v 56.8 53.6 50.1 44.4 36.7 31.48 23.2 0 a3 t 2.61 2.77 3.06 3.55 3.97 4.59 6.49 v 76.7 72.2 65.4 56.3 50.4 43.6 30.8 0 二、 回油路 节流调速回路性能实验 1,实验步骤: 1,全部打开溢流阀B,并将电磁阀B置于中位,启动液压泵B; 2,调节溢流阀B的旋钮,使压力等于0.5; 3,转换电磁阀B的控制旋钮,使电磁阀B左右切换,排回路中的空气; 4,使活塞杆B处于退回位置; 5,全部打开溢流阀A,适当调节节流阀,并将电磁阀A置于中位,启动泵A; 6,调节溢流阀A的旋钮,使压力等于0.5; 7,转换电磁阀A的控制旋钮,使电磁阀A左右切换,排回路中的空气; 8,使活塞杆A处于退回位置; 9,用溢流阀A调节工作缸的工作压力等于4; 10,调节节流阀的通流截面积a,使工作缸的活塞运动速度适中(60mm/S,) 2,进行测试: 工作缸活塞杆处于退回位置,加载缸活塞杆向前伸出,两活塞杆对顶; 用溢流阀B调节加载缸的工作压力,分别测出工作缸的活塞运动速度V,负载应加到工作缸活塞不运动为止。节流阀的通流截面积a的选择: 负载FL= PB2×A1的选择:PB2--0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5(MPa) (A=π/4×D2,D=50mm) PA1—4.0(MPa) 3,关闭电源方可退出本实验. 4, 实验数据及结论 S=200mm 1 2 3 4 5 6 7 8 PB(MPA) 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 F

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