并优化铸锭工艺.DOC

并优化铸锭工艺

 精功铸锭炉在运行过程中,由于加热器功率控制器前期参数设置问题以及加热棒电阻偏低,导致铸锭过程中热场不平衡,加热器A相或C相温度偏高,造成硅锭局部过热,导致粘锅。对功率控制器参数进行适当调整,并优化铸锭工艺,粘锅现象明显改善.   一、前期   硅锭破锭后发现多数硅锭红外扫描下硅锭中部存在暗线,不同硅锭暗线位置不同,同一台铸锭炉所铸硅锭暗线位置和条数也存在差异,切割时暗线位置切割存在难度,暗线位置切割出的硅片有可视杂质。部分硅锭红外扫描情况如下:   二、中期调整:   针对粘埚、暗线、杂质情况,铸锭车间和研发部人员开始查找问题原因,调整铸锭工艺,统一将铜盘水流量降至110LPM,长晶段进气量均减小为35%。   1、减少熔化段时长,降低长晶段初期TC1温度,熔化后期TC1温度设定1550稳定3小时,再由1550降至1520,生长段挡板归零不提升,JJL03-4出炉后外观2级,仍有暗线。   K3L3M3N3O3   2、实验铜盘水流量对长晶影响,将DS块提高10mm,使用之前工艺JJL04-3出炉后外观1级。   K3L3M3N3O3   3、将DS块提高10mm,熔化后期最高温度1535至熔化结束,降低长晶初期TC1设定温度由1550降至1460。JJL04-4出炉后外观2级,破锭后仍有暗线和阴影。   K3L3M3N3O3   4、调整熔化段设定最高温度,熔化后期TC1温度设定1530至熔化结束,降低长晶初期TC1设定温度由1550降至1460,JJL03-7出炉后外观2级,破锭后硅锭底部仍有暗线,颜色较浅。   K3L3M3N3O3   5、JJL09-10加热器B、C换相,均衡热场,出炉后外观2级,   仍有暗线,颜色较浅。   K3L3M3N3O3   6、JJL18-2、JJL18-3拆挡板实验,去掉挡板多晶生长基本等同于GT热场结构   其中JJL18-2、JJL18-3破锭,无阴影,无暗线,效果较为理想,无挡板实验改为JJL09。   从JJL09-12开始,调整铸锭工艺,优化工艺参数,硅锭熔化时间缩短4小时左右,整体运行时间缩短两小时左右,且硅锭外观均为一级。   下图为JJL18-3中的K3L3M3N3O3   7、加长杆试验:   JJL4-18破锭后阴影图,阴影较重,效果不理想,需继续调整工艺。   K3L3M3N3O3   JJL4-19厂家调整配方,阴影图如下   K3L3M3N3O3   从扫描图来看,阴影现很浅,整锭损失135mm,集中在BCDEJO上。   8、热交换增高试验:   11月9日下午7#炉装一DS增高块25mm进行实验,JJL7-18,破锭后CDEO四块中部杂质共损失32mm,K3L3M3N3O3阴影图如下:   JJL03-15添加10mmDS增高块后正常生产锭   W2R2M2H2C2   从以上两组数据可看出,增高块的使用能明显减少硅锭的中部阴影,对硅锭内在质量的改善有一定正面意义。   9、类单晶实验   JJL9-18W2-R2-M2-H2-C2 JJL10-18 W2-R2-M2-H2-C2      JJL10-19W2-R2-M2-H2-C2   JJL10-20W2-R2-M2-H2-C2   从阴影图可以看出,精功铸锭炉出炉的硅锭都存在阴影。精功铸锭炉是研发部做的类单晶试验,单晶面积不理想,边缘位置的硅块多晶向内延伸严重。   下图为精功铸锭炉的热场结构   综上所述,通过调整工艺,增高热交换块,去除挡板或加长吊杆等措施,阴影已由原来的颜色较深变为现在的颜色较浅,不影响硅块有效切割长度。   现在做类单晶存在的问题,籽晶的回收再利用,籽晶如不能回收会增加生产成本,籽晶的熔接问题,目前采用插玻璃棒测量后期籽晶的剩余高度,然后决定硅液是否与籽晶处于熔接状态,决定是否启动生长工艺。因此,大规模做类单晶,需要考虑投入人力及技术培养,以免出现生产事故。   从已统计的数据来看,类单晶整锭的平均效率在16.84%左右,以后的工艺改进方向为增大类单晶面积并且籽晶能回收利用,否则没有成本优势,或增加坩埚尺寸,增大投料量的同时调整工艺,降低成本。

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