全国火电厂水处理事故案例方案.ppt

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全国火电厂水处理事故案例方案

四、锅炉补给水膜处理 1.系统概述 上海焦化有限公司2003年的4万吨苯酐/年技措项目中与其配套了25 m3/h 全膜法二级除盐水系统,将超滤作为反渗透的预处理应用于锅炉补给水的制备中,具体工艺流程为:进水经100?m多介质过滤器、超滤后经二级反渗透处理,EDI处理,然后供锅炉使用。超滤预处理系统见图8-9。 2.运行中出现的问题 装置于2004年6月开始投入式生产,12月初开始,原水多介质过滤器和超滤系统发生严重堵塞,原水多介质过滤器几乎每周需要更换滤芯(以前一月一次),超滤流量下降25%,运行压力不断上升。首先,调整工艺运行参数,缩短产水时间,延长其反冲洗和正冲洗的时间,继而又对机组采取了大水量的连续反冲洗、正冲洗操作,发现效果只能维持很短的一段时间,产水量和压差等指标又重新恶化。 2.运行中出现的问题(续) 其次,拆下其中一支反冲洗后的超滤膜,发现膜入口处有棕黄色粘滑性胶状物,同时对原水水质进行分析,发现原水水质发生较大变化,尤其是COD指标变化较大。根据上述依据,初步判断超滤设备主要受到了水中有机物和微生物的污染。 3.系统改造 (1)调整加药系统,在无阀滤池前加入杀菌剂NaClO和絮凝剂(聚合铝),通过管道混合器混合后再过滤,可提高加药效果。 (2)在100?m过滤器前增加2台活性炭过滤器(1用1备)、1台反洗泵及1只电动阀,炭过滤器用于吸附原水中的绝大部分有机物、胶体等,可大幅减轻多介质过滤器和超滤设备的负担。 (3)增加现场SDI测试仪,对原水水质进行监控。 (4)在原超滤装置上增加四支膜, 保证在超滤流量下降的情况下也能满足生产用水需求。 (5)考虑到反渗透及EDI设备的化学清洗,增加一台容积150m3水箱与超滤产水箱连通,并且对有问题隐患的管道阀门进行更换。 该系统自5月份改造完成后,超滤装置进水pH为4~10,TOC小于2mg/L,产水SDI小于2,至今系统一直运行稳定。 案例2 云南滇东发电厂除盐水制备系统 1.系统概况 云南滇东能源有限责任公司滇东发电厂装机为4×600MW燃煤发电机组,属国家“西电东送” 和“云电入粤” 的重点工程。该工程配套水处理工艺流程见图8-11。 2.存在的问题 超滤装置于2005年9月投运制水。投运初期,系统最大出力为110t/h(进水压力0.18MPa,跨膜压差小于0.15MPa,进水温度为21~25℃)。2007年10月18日运行时发现1号、2号、3号超滤产水突然下降,且在两三天内便下降到55 t/h左右,跨膜压差明显上升,4号超滤基本在80t/h。由此判断前三组装置为超滤膜受污染,准备实施化学清洗。但经过多种化学清洗(酸洗、次氯酸钠碱洗及双氧水氧化法清洗)后,产水出力恢复不明显,且在较短时间内出力快速下降,3~5天内4组超滤总净产水量仅达100t/h 3.污堵现象及其原因分析 超滤调试期间及2006年2月间也曾发生过两次较为严重污染(无机高浊水、有机物两次污染),但经次氯酸钠、碱洗结合酸洗后每组出力基本能恢复到90 t/h ~100t/h。 此次多次碱洗并结合双氧水氧化法清洗仍不见效果,可以初步判断本次超滤膜污染不属常见的有机或无机污染。要找到真正的污染原因,决定解体其中一支膜组件,查看膜筒内部的膜丝真实情况。 解剖检查 在出力下降的超滤装置上取下一支组件,打开外壳进行解体检查。发现解体组件壳程(进水侧)中空纤维膜丝表面有污泥附着,为运行过程产生的滤饼及截留物,用水洗后膜丝表面呈淡黄色,为聚醚枫中空纤维膜本色;用刀片将膜丝剖开,发现组件部分膜程(产水侧)内有白色粉末状污堵物,且污堵物大多出现在组件中间段和出水端(膜外侧未见该成分物质分布);部分膜出水端口有堵塞现象。另外对反洗超滤必须加入的次氯酸钠加药箱(因原加药箱发生腐蚀于2007年8月由检修人员改造为环氧树脂材料的加药箱)内部进行检查,发现加药箱内壁防腐层损坏较严重,用手擦加药箱内壁发现有白色粉末状物质。 第五节 凝结水精处理设计缺陷 案例1 华电哈尔滨第三电厂 1.情况介绍 华电黑龙江哈尔滨第三电厂3号机组发电容量为600MW,其锅炉为哈尔滨锅炉厂生产的1型亚临界压力,一次中间再热,强制循环汽包炉。2011年1月4号机化验站发现,炉水成呈黄褐色,pH直线下降,最低时达到8.0,蒸汽氢电导率上升,整个化验站弥漫着浓烈的苦杏仁味。迅速通知相关领导,锅炉降负荷,锅炉排污门全开。 2.原因分析 现场凝结水泵突然断电,导致除氧器高压水经过精处理混床底部倒流到凝汽器,使部分树脂从混床进口跑到凝汽器。由于断电,PLC控制系统将凝结水精处理系统旁路全部打开,再送电时,旁路往往处于全开的状态,或来不及关闭,跑到凝汽器中的树脂通过旁路,进入热力系统。 3.处理 以后再遇到类似情况,断电后先关闭关混床出入口手动门。凝结水精处

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