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浅谈锅炉排烟温度高分析及解决措施
浅谈锅炉排烟温度高分析及解决措施
摘要:针对大庆石化公司热电厂锅炉排烟温度高,对机组的经济运行及不利的形式进行分析,提出一些可行的解决措施。
关键词:锅炉排烟温度高 降低 调整
前言
随着建设节约型企业工作的不断深入,热电厂的经营情况越来越严重,如何身处能海,还要惜能如金,是我们面临的首要课题。因此,确保机组能长期的经济运行也是非常重要的。锅炉是火力发电厂的三大设备之一,它的作用是使燃料燃烧放热,并用以一定生产数量和品质的蒸汽。煤在炉膛内燃烧过程中,必然会产生各项热损失。因此有效地减少排烟热损失,就能提高锅炉效率,
是我厂节能工作中的重中之重。
1.影响排烟热损失的因素。
我厂2#锅炉是410吨/时锅炉,由哈尔滨锅炉厂设计制造的,高压自然循环汽包炉,型号为:HG-410/11.7-11型,设计煤种的为黑龙江鹤岗12级原煤,设计排烟温度134℃锅炉热损失见下表。
从上表可以看出,影响最大的是Q2排烟热损失。
影响排烟热损失的主要因素是排烟温度和排烟量。一般来说,排烟温度每上升10℃,则排烟热损失增加0.6%~1%。排烟量主要由过剩空气系数和燃料中的水分来决定,而燃料中的水分则由入炉煤成分来决定。影响排烟温度和排烟量的主要因素有.煤质、煤粉细度、风量、燃烧过程和岗位工人的调整方法等几方面。
过去由于片面的追求制粉单耗造成操作方法不合理,使得磨煤机出口温度仅维持60℃~65℃左右,虽然设计值在65℃~75℃之间,但是我厂2#炉所燃用的煤煤最大特点就是灰分大、挥发分适中、发热量低、极度难磨。因此可适当的提高磨煤机出口温度;在调节时,粗粉分离器挡板角度又不能及时调整,这就造成了煤粉粗以及三次风温过低,从而使得煤粉燃烧不完全引起排烟温度居高不下,甚至高达150℃。制粉系统不稳定,操作不合理是引起排烟温度高的主要原因。
在目前的操作中,由于掺烧燃气多、过分的要求主汽温合格率以及调整负荷时不及时调整风量,致使上排二次风开度小,造成了一、二次风的调整及风粉配比上存在严重的不足,致使着火延迟、火焰中心上移和燃烧不??分。这样就造成燃烧不彻底而使飞灰可燃物超标。所以,运行方式不合理、调整不合理是引起飞灰可燃物高的主要原因。
当挥发份高时,由于一、二次风压高以及一次风温低就造成了炉膛温度低、煤粉着火延迟及燃烧区大大延长,使得燃烧不充分;而煤质及负荷变化大,使运行人员无法及时调整风粉的配合情况,这也就造成了排烟温度高。
另外,设备方面存在一定的原因。如风机叶片磨损、各处漏风、空气预热器堵灰等,从而引起排烟温度高。
2.锅炉运行方式的优化调整
2.1控制漏风:主要是利用大小修期间消除漏风,检查各风门的严密性,各管道漏风情况以及各风机叶片的磨损情况,尽量做到系统漏风量少。在运行中经常检查冷灰斗水封槽水位,每次吹灰后,都对看火孔和人孔门进行全面检查,关紧吹灰时吹开的看火孔,提高烟道人孔门和保温层的严密性,防止烟道漏风。
2.2防止空预器堵灰,空气预热器漏风。防止机组启停过程中油枪雾化不好。防止残垢沉积于受热面,严格执行受热面吹灰,在机组启停、入炉煤中灰分的质量分数较高时,增加吹灰次数。对炉膛和烟道定期全面吹灰,运行数据显示,对炉膛和烟道进行全面吹灰,可降低排烟温度1~2℃。因此,要对炉膛和烟道进行及时吹灰,减少飞灰堆积,停炉后及时处理空气预热器管堵及空气预热器漏风。
2.3 制粉系统方面
2.3.1保持磨煤机的最佳出力,尽量把煤粉磨细,控制R9020-25%之间,煤粉过粗,则延长燃尽时间,是火焰中心升高。
2.3.2由于我厂三次风带粉较严重,运行人员可根据煤质等情况调整制粉机系统的再循环风门,再循环开度由原来的50%开到80%,减少三次风量,降低排粉机的出口风压,三次风带粉情况有了一定的改观,且燃烧稳定性增强,但制粉出力基本保持不变。这样可使排烟温度降低4~5℃。
2.3.3启、停磨煤机的过程中要缓慢,保持运行状态稳定,调整要少,尽量做到不断煤,少抽粉,尽量减少制粉启停次数,减少漏风量。
2.4燃烧调整方面
2.4.1炉膛负压有一点点影响,负压太大,漏入的冷风多,煤粉在炉膛停留的时间短,着火延迟,火焰中心升高,则排烟温度升高。在锅炉燃烧设备和煤质一定的条件下,一次风与二次风的调节就成为决定着火和燃尽过程的关键。一次风速过高,会推迟着火,引起燃烧不稳定,甚至灭火;一次风速过低,对稳定燃烧和防止结渣也是不利的,甚至会发生堵管。配风方式不仅影响燃烧稳定性和燃烧效率,还关系到结渣,火焰中心高度的变化,炉膛出口烟温的控制,从而进一步影响过热汽温、飞灰可燃物等一系列经济效益。
2.4.2二次风的配比:二次风的调整对排烟温度有
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