烧结区域典型故障、原因分析及经验总结--[超实用!!!].docVIP

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烧结区域典型故障、原因分析及经验总结--[超实用!!!]

06年 变送器、流量显示类 烧结车间 故障现象:2006年,监控画面无流量显示 故障排查:一混水流量调节电动执行器跳电,电磁流量计也失电,后将电源送上,主机不工作,显示屏无流量,电脑上也无流量显示。因主机不工作,怀疑为电源供电问题及保险丝。查电流供电正常,220V,查看主机保险丝,正常。后将二混电磁流量计主机与一混主机对换,显示流量正常,判断流量计探头完好。故判断此次故障应是电磁流量计内部损坏引起的。 总结:多学习仪器仪表知识,做好仪器仪表的保养工作。经常检查仪器仪表的供电状况,防止断电引起的仪器仪表的损坏。 5#烧结煤气总管压力无显示故障 故障现象:2006年,4月9号早上6点多,5#烧结煤气总管压力在上位机上显示为零,此时煤气快速切断阀关闭。 故障排查:首先检查煤气总管压力变送器的24V电源,发现没有4~20mA信号输出,然后检查煤气总管压力的配电隔离器,发现隔离器上有24V电源,这说明隔离器没有提供24V电源给压力变送器,后更换配电隔离器后就恢复正常,故障排除。 总结:加强检修力度,排除隐患,把故障减小到最低,保证设备正常运行。 6#烧结B线煤气流量跑最大 故障现象:2006年,6#烧结B线煤气流量一直跑最大。 故障排查:一开始怀疑是差压变送器的问题,所以用FLUKE压力校准器再次校准,但是所显示的压力值和电流值很吻合,就断定差压变送器不存在问题;后又检查孔板的正负是否安装反,经检查,也没有问题;最后怀疑负管堵塞或是程序上有错误,在排除程序错误这个可能性后检查出负管内有大量的积水,将该管内的积水排出后有气体排出,现在煤气流量显示准确。 总结:差压变送器负管堵塞是常见的问题,很多情况都是负管内有大量的积水,所以要定期排污,保证管道通畅。 6#烧结一混进水电磁流量计画面显示断路 故障现象:2006年,6#烧结一混进水电磁流量计画面显示断路,没有显示。 故障排查:一开始估计是电磁流量计的接线有松动或未接,但是现场检查后发现接线正常;后用万用表测量电源,为AC220V,也正常,量信号输出为40多毫安,用电压档量有DC24V的电源,到配电室检查,发现经过220V电源再连接到PLC,正确接法是直接连接到PLC。电磁流量计的信号输出是无源的,后把接线改为无源后,流量正常显示。 总结:保证接线正确,避免给调试带来不必要的麻烦。 变频器类 4#烧结2#从站故障 故障现象:2006年2月11日2点45分上料,2点50分左右变频器动作,当推车推了一车后,估计在3点左右,2#从站变频器跳电,此时电脑2#从站报故障,2#从站模块无输入输出信号,后发现电源烧坏,且有一股烧焦味。 故障排查:先更换电源,再检查2#从站的所有模块的24V电源是否对地,2#从站仍然报故障;后发现IM153-1无反应,断电后更换IM153-1,这时输入模块有信号,但输出模块无信号,而且2#从站仍然报故障。之后检查硬件组态,下载硬件组态,ET200M的BF有故障,刚开始以为拨码设置为2有问题,后改成64,重新组态仍不行,再改成40,重新组态还是不行。后来检测输出模块,强制设定后,指示灯不亮,初步认为输出模块有问题。全断电后再恢复,拨码设置为2,这时网络通,但输出模块无信号,最后更换输出模块,一切恢复正常,现已正常生产。 总结:这次的原因可能是24V+与M短路,或者24V对地。 1#烧结配料系统6#子皮带变频器故障 故障现象:2006年3月28号1#烧结车间配料系统6#子皮带变频器报F0005故障代码, 故障排查:经过仪表工故障复位,重新启动变频器,仍然报F0005故障代码,立即通知维修工将传动链条拆下,电机能够正常运转,变频器工作正常,由于故障出现在配料系统缓料后,重新启动上料过程中, 启动困难。经现场检查发现6#子皮带下料钢仓内堆积料过满,造成料压住皮带,变频器启动困难。过载报警,现已通知生产主管钢仓内堆积料控制在大半仓以内,以保证生产正常。 总结:在以后工作中要注意下料速度,以免出现这类问题。 2#烧结机尾除尘ABB变频器2340故障 故障现象:2006年,2#烧结机尾除尘ABB变频器报2340故障。 故障排查:经过查阅ABB变频器说明书,发现报2340故障的可能原因是电动机短路、电线对地或主板问题,用摇表检测,发现电动机和电线对地均无问题,那判断可能是主板问题。检测到主板的电流过大,还有就是电流互感器坏,后来把电流互感器到主板的连接线去掉后再启动,变频器能启动,但是无法显示电流值,也无法报电流故障,最终判定为A2NT控制板接插件松动。 总结:电流互感器坏,需更换,否则就无法显示电流值、无法报电流故障。 烧结二分厂5#车间B线翻车行走电机 故障现象:2006年5月29号晚上20:10,5#车间B线翻车行走电机报变频器故障。 故障排查:经查,电机线在管口由于磨破导致铜丝碰到

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