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危险与可操作分析培训(HAZOP)
HAZOP练习 * * HAZOP练习2 缓冲罐 LPG蒸发器 乙二醇蒸发器 N2加热器 LPG混合气制备系统 * HAZOP练习2 如图所示,压力5.3MPaG,温度25oC的LPG,进入LPG蒸发器加热到约150oC,进行气化(超临界)后,在混合器与加热到约140oC的高压氮气(约5.3MPaG)进行混合以降低LPG气体热值。混合后的气体:氮气76%,LPG24%,温度105oC,压力5.1MPaG。混合LPG气体进入缓冲罐后,分成5路送往五台煤气化炉,与纯氧燃烧作煤气化炉点火升温用途。 混合气体里LPG含量过高,将会导致热值过高烧毁煤气化炉烧嘴; 过低,将会导致煤气化炉过氧。; PG加热后,将处于超临界状态; 缓冲罐的混合LPG,静置时间过长,将可能分层或析出; 乙二醇蒸发器由1.0MPaG,180oC低压蒸汽加热气话后,在LPG蒸发器加热和气化LPG。注意LPG流量将根据工艺要求和气化炉数目不同,在100~5,000kg/h之间波动。 试对此工艺装置进行HAZOP分析。 LPG混合气制备系统 * HAZOP 练习3 原油段塞流捕集器系统 * HAZOP 练习3 上图所示,从另外一个平台过来的原油,通过一根长约10公里的、设计压力为3.0MPaG的6英寸海底管线,经压力回路PIC9022减压后,进入段塞流捕集器V-2412的油水气三相分离池进行油水气分离。气体通过压力调节回路PIC2405,送往火炬系统焚烧。水从底部的管线,经油水界面仪调节回路LIC2401控制,把水从底部排往废水处理系统。油从顶部溢流进入集油池,并经液位调节回路LIC2402控制,进入下游进一步进行油水分离。 段塞流捕集器正常操作压力为0.9MPaG,设计压力1.3MPaG。该系统在运行过程中出现的主要问题,是PV2401A过大,一打开就开度过大,造成原油管线的气体出现严重的段塞流,对段塞流捕集器造成严重冲击,并造成火炬系统出现火雨,及下游的废水处理系统和油水分离系统的瞬时处理量超过设计负荷。同时,油水界位仪LI2401由于设计错误,导致长期搁置而造成油水分离系统工艺混乱。 请针对上述实际问题,进行HAZOP并提出改进意见 原油段塞流捕集器系统 * HAZOP 练习 如图所示为某天然气制乙炔装置的合成气乙炔洗涤系统,合成气的组分为乙炔10%,一氧化碳30%,氢气60%。 压力为1.0MPaa,温度为摄氏40度的合成气,进入乙炔洗涤塔03T340。洗涤塔上部通过NMP溶液对合成气的乙炔进行洗涤,并从塔底送往下游解吸出纯乙炔。 分离出乙炔的合成气,送往下游压缩机压缩到8.0MPaa后,送往甲醇合成塔。合成塔温度约300度。 合成气乙炔洗涤系统 * 练习4:合成气乙炔洗涤系统 * * * 上图所示,从另外一个平台过来的原油,通过一根长约10公里的、设计压力为3.0MPaG的6英寸海底管线,经压力回路PIC9022减压后,进入段塞流捕集器V-2412的油水气三相分离池进行油水气分离。气体通过压力调节回路PIC2405,送往火炬系统焚烧。水从底部的管线,经油水界面仪调节回路LIC2401控制,把水从底部排往废水处理系统。油从顶部溢流进入集油池,并经液位调节回路LIC2402控制,进入下游进一步进行油水分离。 段塞流捕集器正常操作压力为0.9MPaG,设计压力1.3MPaG。该系统在运行过程中出现的主要问题,是PV2401A过大,一打开就开度过大,造成原油管线的气体出现严重的段塞流,对段塞流捕集器造成严重冲击,并造成火炬系统出现火雨,及下游的废水处理系统和油水分离系统的瞬时处理量超过设计负荷。同时,油水界位仪LI2401由于设计错误,导致长期搁置而造成油水分离系统工艺混乱。 针对上述实际问题,油田计划进行工艺改造。试进行HAZOP并提出改进意见 * 上图所示,从另外一个平台过来的原油,通过一根长约10公里的、设计压力为3.0MPaG的6英寸海底管线,经压力回路PIC9022减压后,进入段塞流捕集器V-2412的油水气三相分离池进行油水气分离。气体通过压力调节回路PIC2405,送往火炬系统焚烧。水从底部的管线,经油水界面仪调节回路LIC2401控制,把水从底部排往废水处理系统。油从顶部溢流进入集油池,并经液位调节回路LIC2402控制,进入下游进一步进行油水分离。 段塞流捕集器正常操作压力为0.9MPaG,设计压力1.3MPaG。该系统在运行过程中出现的主要问题,是PV2401A过大,一打开就开度过大,造成原油管线的气体出现严重的段塞流,对段塞流捕集器造成严重冲击,并造成火炬系统出现火雨,及下游的废水处理系统和油水分离系统的瞬时处理量超过设计负荷。同时,油水界位仪LI2401由于设计错误,导致长期搁置而造成油水分离系统工艺混乱。 针对上述实际问题,油田计划进行
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