QC延长上料泵使用寿.ppt.pptVIP

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QC成果报告 质量管理小组成果报告 质量管理小组成果报告 * 长庆井下助剂公司 化工集团井下助剂公司生产保障QC小组 * 发布人:陈海建 延长上料泵平均使用寿命 小 组 概 况 选 题 理 由 现 状 调 查 设定目标 原因分析 对策制定 对策实施 巩固措施 要因确认 下一步打算 目录 一、小组概况 随着车间产量的逐年增加,泵的使用频率和强度势必增大。泵使用寿命短,更换频繁,成为制约车间生产稳步提升的瓶颈。 延长上料泵平均使用寿命 二、选题理由 原料计量 泵上料 反应 检测 计量出料 产品 合格 整改 不合格 再检测 合格 车间生产工艺流程 上料泵故障,维修更换使生产过程被阻断,影响生产的正常进行 5000吨 三、现状调查 二车间现有反应釜、上料泵各15台(套) 160% 2009年全年共更换新泵24台,维修61次 泵平均使用寿命 7.5个月 年更换率 5 4 3 2 1 序 号 100 8.20 6 其它 91.81 6.56 4 噪音振动 85.25 16.40 10 泵卡死 68.86 24.59 15 泵上料速度慢 44.24 44.24 27 泵头漏料 累计百分比(%) 百分比 (%) 维修更换频次 维修更换原因 关键问题调查 泵维修更换原因排列图 68.86% 泵漏料和上料速度慢为本小组质量改进的突破口 四、目标设定 活动目标 将泵平均使用寿命延长到10个月 可行性分析 A、现有泵中有33%寿命达到或超过了10个月 B、小组成员直接从事车间生产或管理,有经验有能力实现目标值 目标可行 4 6 8 10 12 个月 现状 目标 7.5 10 泵头漏料 泵上料速度慢 气蚀 吸入空气 回料 腐蚀 磨蚀 螺栓松动 工艺憋泵 密封损坏 垫片损坏 保养不到位 齿间隙大 人为 憋泵 出料 管细 固含 量高 料管插不到液面下 酸碱 腐蚀 制度执行问题 五、原因分析 六、要因确认 确认一 人为憋泵 控制上料精度 停泵操作时,先关闭泵电机电源再关闭泵上料阀门 判断标准: 验证过程: 09年因漏料更换的泵数量为10台,占总更换量的41.67%。 冯玉芳、白旭 验证人: 结论: 要因 冯玉芳、白旭 抽查人 47次 错误操作次数 50次 抽查上料次数 3月下旬至4月上旬 抽查时间 确认二 固含量高 液体原料中有固体颗粒 判断标准: 验证过程: 1、液体原料来料检验结果表明,料液中不含固体颗粒 2、固体杂质引起磨蚀,在齿轮上磨蚀痕迹,维修人员马俊伟没有在维修的齿轮上发颗粒磨蚀痕迹 龙学莉、马俊伟 验证人: 结论: 非要因 确认三 酸碱腐蚀 齿轮泵不适用于输送酸碱性物料 判断标准: 验证过程: 2#、15#泵输送酸性物料,故障常见形式为上料速度慢,使用一段时间上料速度不到正常泵的1/3。维修检查发现,2#、15#泵齿面腐蚀严重,齿侧间隙>0.4mm。造成齿轮泵内漏。为酸腐蚀引起。 陈海建、朱明 验证人: 结论: 酸碱腐蚀是要因 确认四 制度执行 问题 设备维护保养记录 判断标准: 验证过程: 通过检查车间《设备维护保养记录》,填写完整,责任人明确。 李菊英、冯玉芳 验证人: 结论: 制度执行问题为非要因 确认五 出料管细 泵标准出口直径DN70 判断标准: 验证过程: 通过现场测量,泵的出口直径为DN40,存在工艺憋泵问题。 陈海建、马俊伟 验证人: 结论: 出料管细是要因,暂时无法整改 DN40 确认六 料管插不到液面下 上料过程吸料口处于液面下 判断标准: 验证过程: 在上料过程中,塑料管线插入桶底后,因重量轻,随着液面的下降,塑料吸料口会上浮,上料过程时而有空气吸入泵体。 直接导致泵上料过程噪音大、速度慢 李菊英、何莉 验证人: 结论: 要因 要因 1、人为憋泵 2、酸碱腐蚀 3、料管插不到液面下 2、修改上料工艺,避免料管在上完料后抽空。 4.20 朱明 二车间 1、料管安装不锈钢短节,增加吸料口重力。 使料管始终处于液面之下 改变上料口结构 料管插不到液面下 3 2、增加泵上料后洗泵用水量。 3.30 陈海建 二车间 1、2#、15#泵更换为耐酸泵。 避免酸碱对泵的腐蚀 换泵 洗泵 酸碱 腐蚀 2 2.讨论制定控制泵上料精度的有效措施。 4.30 冯玉芳 二车间 1.强化操作规程执行力度,加强培训。 杜绝先关阀再停泵 按操作规程操作 人为 憋泵 1 完成日期 负责人 地点 要因 序号 对策 目标 措施 七、制定对策 八、对策实施 对策一 按操作规程操作 措施二: 制定控制上料精度方案 强化操作规程执行力度,加强培训 措施一: 培训 考核 检查 提前计算上料量 先上计量好的半桶料 准确计量半桶料 不足:增一道工序,占了少量工时,影响可以忽略 对策二

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