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6号机临修后启动结及滑停总结(丙值)
6号机临修后启动总结
一、整组启动过程中的主要节点操作过程:
本次启动我值操作主要有:检修后首次启动凝补水系统,闭冷水系统以及凝结水系统、启动水压试验、冲转6A小机、汽机冲转等。现将主要操作过程和相关经验教训分析,叙述如下:
检修后恢复凝补水系统,闭冷水系统,凝结水系统
接班后先进行启动凝补水和闭冷水系统之前的检查,首先启动凝补水系统。然后给闭冷水系统注水,由于本次闭冷水系统检修放水量较大,造成注水过程耗时长。特别是发现锅炉侧供回水母管等区域仍积很多空气,为了避免启动闭冷泵启动后系统大幅压力波动损坏设备,所以进行逐一排空。总结我们的经验是启动循环泵冷却水排空在启动前难见连续水流,保持少量开度即可,启动闭冷泵后见连续水流关闭;汽机17米层氢冷器必须要判断有水,还要看8.6米氢冷器母管排空处是否见水。另外发现在启动6B闭冷泵时出口门开启至18%左右即不能继续开大,后改启动6A闭冷泵,后经放大B泵出口门力矩后正常。
凝结水的恢复重点在之前都有过检修工作的三台凝泵处和精处理处。主要是按检查卡核对手动门和电动门状态,由于检查工作安排得早,时间充裕。确认凝结水系统管路打通,特别是确认混床和前置过滤器的旁路已开启,另外在注水排空时,排空管方面在就地只能听声音判断是否有连续水流,判断依据不明显,所以也在此建议将8.6米层轴加后排空管和低旁减温水母管排空门割开并且设置漏斗,便于运行人员判断已充分注水。其次是摆好再循环管路旁路门状态,注意留四圈开度保证全关到位(该门调试时遗留缺陷),否则系统压力达不到会要求造成凝泵启动条件不满足。最后是针对凝泵滤网检修项目,对凝泵进出口管路注水排空更加重视,避免凝泵气蚀和启动后压力波动。
启动水压试验
主要进行了水压试验前阀门状态确认工作,上水和启动打压泵打水压工作。首先是阀门检查卡的核查工作,过程中应注意以后抓住重点检查,重点就是检修过的阀门,包括减温水总门,过热器疏水站调节电动门等等;其次进行了各排空管道的排空和锅炉取样管一/二次门的关闭工作,发现锅炉过热器排空门存在没有标识牌的问题,建议进行补装设。
本次水压水源采用7号机凝结水箱供水,打压泵启动后出现系统无法升压现象,后停止打压查找原因。在下面异常事件中另外说明。
冲转6A小机
2月1日白班临近交班将6A小机冲转到800r/min。冲转小机之前已进行过多次,在此不做过多赘述,只是在冲转前的条件确认和跳闸信号复归要做到位,如要检查参数设置是否正确,默认临界转速是2600转到2900转,暖机时间是45分钟,根据小机冷热态状态进行适当设置即可,另小机试验画面也一定要点进去看看,防止有调门强制开启指令存在或汽门有没有全关的情况,避免小机挂闸即冲转。
汽机冲转
操作过程:
投入应力限制控制器;
确认汽机控制方式在负荷控制;
压力控制方式在限压模式;
投入高中压及补汽阀子组,设各阀阀限105%;
检查保护信号画面各信号正常;
检查主机TSI各测点信号正常;
检查旁路系统运行正常,且在自动状态;
检查锅炉燃烧稳定;
检查MARGIN满足冲转要求,最小的大于30K;
启动汽机顺控子组前先进行油泵检查子组;
全面检查汽机具备冲转条件;
启动汽机顺控子组冲转;
出现问题:
1 , 由于主油箱油位低,为防止油泵测试期间有位低于1350mm紧急供油动作,导致盘车跳闸(油泵测试时三台润滑油泵会同时运行导致油位会有所下降,今后冲转前做此试验时需注意油位留有足够裕度),事先联系检修通过滤油机给主油箱补油至1440mm
2 , 走步至13步,由于X2准则不满足,经热工强制后才继续走步,主要是因为调阀壁温低,8.5MPa的冲转压力对应的饱和温度与其相比偏差较大,X2准则就是防止调阀热冲击,因此不满足条件,解决方法有三,其一,升温升压期间就开始汽机走步使主汽门开启,调阀关闭,开启调阀前疏水进行暖阀;其二,冲转前适当降低冲转压力;其三,利用锅炉热态冲洗时间靠导热使调阀壁温提高。
二、整组启动过程发生异常事件及处理过程:
水压试验初期不能正常升压
过程和现象概况:进行了水压试验前的阀门检查工作后,我们启动打压泵系统,但是发现打压泵启动后锅炉压力上升异常缓慢,打压速率不能满足进度要求。
处理和原因:发现异常后,知会各方人员到场配合检查,并且核查系统阀门漏水点,另专人核查打压回路是否通畅。经过关闭省煤器上水电动门试验判断电动门无问题,后拆除打压泵至6号炉上水总门后逆止门阀芯进行试验,最后确定原因为该逆止门门芯无法被水压顶起,实际基本无法上水。后拆除门芯后打压正常。这个事件的发现和处理,表明我们在判断管路通畅与否和堵塞点位置方面欠缺经验,对待打压泵正常出力的特点了解不够,以后对待同类异常应该做到举一反三,准确判断。主要一点就是打压泵正常供水的话,打压泵出口压力于系统压力就差锅炉高度差,若打压泵出口
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