秦岭电厂磨煤机高效动态分离器改造方案-2010317.docVIP

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秦岭电厂磨煤机高效动态分离器改造方案-2010317

华能秦岭发电厂 磨煤机性能优化改造 可 行 性 研 究 报 告 批准: 审定: 审核: 编写: 2017年03月17日 项目概况ZGM-113G型中速磨煤机,磨煤机采用静态分离器,磨煤机设计出力为63.7t/h。 由于磨煤机技术比较陈旧,存在制粉出力不能达到设计值、制粉电耗较高、系统阻力较大、煤粉细度不合格、煤粉均匀性差等问题,所以磨煤机急需进行以提出力、提指标为主要内容的改造。制粉系统是电厂的耗电大户,节能降耗存在很大空间;并且其风煤比、煤粉细度、均匀性等指标优劣将直接影响锅炉燃烧稳定性、锅炉效率和NOx的生成量。 现阶段磨煤机存在的不足如下: 1、采用低效率的静态分离器 1)煤粉细度调节性差、均匀性差 在电厂燃用不同煤种或劣质煤种的情况下,静态分离器由于结构所限对煤粉的调节性较差,且均匀性无法保证,直接影响锅炉燃烧的安全和经济性。 2)分离的效率比较低,分离出力低 返粉中包含了大量的合格煤粉,估计返粉中合格煤粉占30%~40%(对同类型分离器检测的数据)。分离器的分离效率低直接影响了磨煤机的制粉效率。 3)过度研磨严重,研磨出力低 由于分离器效率低造成合格煤粉被返回到磨碗中重新研磨,不仅仅是重复研磨的问题,煤层中含有过多的细煤粉,会大幅降低磨辊对原煤的研磨破碎效率。造成了磨辊磨碗的研磨出力明显下降,也造成了制粉电耗和磨损增加。如下图所示。 过度研磨 高效研磨 2、磨内流场不合理,存在很大惰性空间,有效输送出力低 磨煤机内热风的流场不合理,导致磨盘上方存在较大的惰性区域,该区域内存在大量优质煤粉,不能被及时的输送到分离器,所以气流的有效输送出力低,同时这些优质煤粉会重新落回磨盘被过度研磨。 3、磨煤机负荷风设计不合理,干燥出力低 原煤被研磨和被烘干的顺序颠倒了,理想状态是入磨原煤先被热风烘干大幅提高原煤的可磨性,然后进入研磨;但实际情况是原煤由中心落煤管落到磨盘上,随磨盘的转动向周边扩散,到达磨辊区域被磨辊碾压研磨,之后从磨盘边缘溢出,此时才与磨盘下方上升的热风混合被干燥。所以热风对原煤的干燥并没有达到良好的效果。 4、磨盘风环设计不合理 现状磨煤机风环形式如右图所示,运行过程中风环上方会形成大颗粒煤沸腾区,类似喷泉,造成风环磨损严重;一次风高速吹起,无法扫略磨盘中部上方区域,在该区域形成惰性区域,而且造成该区域内气流很弱,不能将已经研磨到合格细度的煤粉及时带走,使其回落到磨盘被重复研磨,造成磨煤机出力下降、电耗升高、磨损加剧。 实施方案 将现在的静态分离器改为高效节能动态分离器。高效节能动态分离器解决了目前阻力型动态分离器存在的诸多问题,其分离效率的提高会直接带来磨煤机出力的提高。同时由于其独特的结构,使得磨煤机内部的流场发生改变,减小了磨盘上方的惰性区域,从而间接提高了磨煤机的输送出力和研磨出力。分离器的电机功率只是传统阻力型动态分离器的50--70%。 2、对现有风环进行改造 将现在的静风环改为高效翼型动风环,可以综合改善磨煤机的内部流场,提高一次风的携粉能力,减少合格煤粉的过碾磨。新型风环采用渐变式通流,翼形导流,可以更加合理地分配入磨一次风,消弱了涡流的干扰,消除了沸腾区,避免了不必要的冲刷磨损,降低了风环处的风速,同时还能减少石子煤量。 3、进一步优化磨内流场 在保持入磨总风量不变的前提下,设计一路风对原煤进行预干燥,从而提高磨煤机的研磨出力。预干燥风的加入使得磨煤机内的流场得到进一步优化,最终使磨煤机内惰性区域消失,可显著提高磨煤机的输送出力和研磨出力。 4、改造后预期效果 A、制粉指标优化 同等工况下,以目前秦岭电厂每台磨ZGM113G煤机出力59t/h为基础,磨煤机优化后: 1) 单磨出力提高15%~20%; 2)制粉单位电耗下降10%~20%; 3)磨煤机阻力下降20%~30%,通风电耗大幅降低; 4)煤粉细度有较大提高空间,R90=12%~30%; 5)磨辊、磨碗、风环磨损情况改善。 B、锅炉运行方式优化 1)由于单磨出力和细度明显提高,运行方式可由原来的满负荷时6台磨煤机全部运行改为5运1备,至少节省1台磨的运行及维检成本。 2)可实现磨煤机定期轮修,降低设备缺陷率,提高设备可靠性。 由于满负荷时能够确保有一台备用磨,机组运行期间即可周期性对6台磨轮流小修(如磨辊修复,备件更换等),及时消除设备隐患和故障,保持磨煤机出力和各项指标在最优状态。 3)可降低磨煤机风煤比,实现宽幅调节煤粉细度,显著优化锅炉燃烧。 通过实施改造,降低了磨煤机风煤比从而明显减少了一次风量,增加了锅炉热二次风率,降低了锅炉排烟温度,提高了锅炉效率0.2%以上,并且EDC型高效动态分离器能够适应复杂煤种和劣质煤种,

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