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捞砂工艺探索与应用
捞砂工艺探索与应用
【摘要】在油水井作业过程中,传统的作业冲砂施工容易造成入井液漏失,作业费用高,消耗时间长,入井液返排困难等不利因素。捞砂泵通过活塞的往复运动,将井筒积砂清除干净。改进后的捞砂泵不但能完成直井、斜井、水平井的清砂施工,还在抽汲排液施工中得到了广泛利用。现场应用证实,捞砂作业效率和成功率大幅提高,单井可减少占井周期6小时以上,投产时间缩短4天;通过对比分析及现场试验,抽汲泵排液效率是抽子排液效率的5-16倍。
【关键词】捞砂;抽汲;工具改进;用途扩展
在油水井作业过程中,对于地层产生亏空以及有严重漏失层的油水井,作业冲砂时入井液漏失现象在所难免,入井液的漏失既给地层带来损害,又影响修井作业的正常进程,同时利用泵车大排量洗井冲砂,存在作业费用高,消耗时间长,作业后入井液返排困难等不利因素。而捞砂泵具有作业风险小、无地层污染、捞砂效果显著、操作简单、经济实惠等特点,非常适合油水井清砂作业。早在1997年9月在L4-1井进行了首次捞砂试验,但由于捞砂效果不明显试验中止。2007-2008年再次推广捞砂泵,但由于捞砂施工成功率较低未能广泛应用。2009年通过研究,对捞砂泵进行了系统改进,捞砂成功率得到了极大提高,使用范围进一步扩大。改进后的捞砂泵不但能完成直井、斜井、水平井的清砂施工,还在抽汲排液施工中得到了广泛利用。
1 工作原理
捞砂泵在井内砂铲、沉砂管砂泵的重量有砂面支撑,当上提油管时带动活塞拉杆活塞上行,此时上部单流阀关闭,下部底阀打开,捞砂泵内形成真空,在捞砂泵内和环形空间形成压差,井内液体在此压差的作业下携带砂子高速进入沉砂管。沉砂管随井内砂面的降低而下降,沉砂管中砂子和液体上行时,砂子和液体依靠重力差分离,液体在上,砂子在下。下放油管时,活塞拉杆和活塞下行,上部单流阀打开,下部底阀关闭,砂子不能回到套管内,而上部不含砂子的液体经过单流阀和循环口又回到油套环形空间。这样往复运动,直至抽到设计要求位置或工人井底,将井筒积砂清除干净。
2 存在的问题
捞砂成功率低 2007年11月到2008年6月改进前的捞砂泵在纯梁采油厂共应用15井次,捞砂成功仅8井次,成功率为53.3%。从统计看,捞砂泵无法破除沙粒胶结及小落物是造成捞砂不成功的主要原因。适用范围较窄 改进前的捞砂泵受结构限制,砂铲在大斜度段无法关闭,不能在大斜度井和水平井进行捞砂作业,不利于捞砂工艺的推广。卡钻事故较多 2007年11月到2008年6月改进前的90mm捞砂泵在纯梁采油厂应用15井次,捞砂过程中发生卡钻事故2井次,占施工井的13.3%。
3 改进措施
3.1 合理选择泵径
针对90mm捞砂泵已发生卡钻事故,70mm捞砂泵抽汲力较小的问题,在2009年捞砂施工中,全部采用83mm捞砂泵进行施工。
3.2 不断改进泵结构
3.2.1 拉杆改进。针对改进前捞砂泵无法破除沙粒胶结及小落物的问题,将捞砂泵拉杆由原来的圆柱形改成了四方形结构,该项改进攻克了捞砂泵无法传递扭矩的难题,实现了管柱转动带动砂铲转动的目的,解决了通过砂铲破除沙粒胶结及小落物的问题。
3.2.2 砂铲改进。原捞砂泵受结构限制,砂铲在大斜度段无法关闭,不能在大斜度井和水平井进行捞砂作业。分析水平井井身结构后认为,利用沉砂管使捞砂泵置于直井(斜井)段,砂铲在水平段,并对砂铲进行改进,可以实现水平井捞砂施工。为此在砂铲中加入强制关闭的弹簧,并对砂铲结构进行改进,形成了水平井砂铲。
3.3 抽汲作业应用。鉴于抽汲绳抽汲试油(气)存在已造成污染环境、占地面积大、排液效率低、抽汲深度有限、施工安全系数不高等不足。通过对捞砂泵结构及工作原理的分析,认为堵死捞砂泵卸压孔,对捞砂泵进行固定,可完成抽汲作业。
3.3.1 抽汲泵工作原理
上提管柱(活塞上行),出液阀关闭,进液阀打开,液体通过进液阀进入泵筒,活塞上部液体通过呼吸孔进入油套管环空。下放管柱(活塞下行),出液阀打开,进液阀关闭,泵筒内柱塞以下液体,通过活塞、空心连杆进入管柱内腔排出地面,活塞上部由呼吸孔通过油套管环空补充液体。通过管柱不断上下活动,液体快速排出地面,达到抽汲目的。
3.3.2抽汲施工要点
锚定装置座封时要考虑地面管柱行程,即提升吊卡下放到自封位置,柱塞到固定凡尔距离越短越好,但不能互相碰撞,座封后如不合适可用油管短节调整。抽汲时上提行程要控制好,不要超过抽汲泵行程以防油管锚定装置不断坐封和解封。开始抽汲时注意观察活动管柱的重量,可以推断油套管液面深度,上下行程负荷变化大,可达50KN,属正常现象。柱塞以上油管要求试压25MPa,防止抽汲管柱漏失。将水龙带在井架上固定,防止水龙带损坏。
4 应用情况
4.1
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