混匀取料机上托轮损坏原因及改造方案.docVIP

混匀取料机上托轮损坏原因及改造方案.doc

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
混匀取料机上托轮损坏原因及改造方案

混匀取料机上托轮损坏原因及改造方案   摘要:混匀取料机被广泛的使用在港口、水泥、化工、矿山、冶金等多个矿企业的矿料储存地进行取料和混料过程中,该设备除了具备进行挖掘的能力以外,还同样具备了对于物料进行混匀处理的功能,是各个企业在混匀料场所广泛使用的设备。本篇文章文章主要针对混匀取料机上托轮出现损坏原因以及改造方案进行了全面详细的探讨,以期我为混匀取料机的故障维修提供参考。   关键词:混匀取料机;上托轮;改造   混匀取料机在运行的过程中,主要是利用都轮体进行转动,并且沿着大梁来循环移动提取物料的。双斗轮本身构成了环状结构,而斗轮体本身的径向、轴向都是完全依靠托轮的存在来进行支承的。上托轮实际上就是斗轮体所依靠的径向支撑轮,这就促使上托轮在整个混合取料机中处于一个关键的环节,如果说上托轮出现了损坏的现象,那么就会直接使得整个混匀取料机停止工作。下文主要针对混匀取料机的上托轮损坏原因以及改造方案进行了全面详细的探讨。   1 上托轮不适合混匀取料机工况的原因   1.1上托轮的作用与特点   混匀取料机之上所存在的上托轮,是对整个斗轮起到支撑作用的核心部件,其本身所起到的主要作用就是对于斗轮挖掘过程中的径向力进行承受。同时,为了能够最大限度的确保斗轮体本身在回转到中心位置的过程中,斗轮体自身的轨道能够完美的与上托轮契合在一起,就必须要在各个上托轮架上设置上相应的可调装置,以此来促使斗轮体运行过程中能够与上托轮之间保持较为合理的活动间隙,如此以来,不仅能够使得上托轮的使用寿命得到延长,还能够最大限度的保障斗轮体本身的转动平衡性。现目前,绝大多数上托轮都是使用的刚性材料,利用端面浮动密封,通过稀油来加以润滑。   1.2混匀取料机的工况特点及对上托轮的要求   混匀取料机本身是露天作业,在作业期间所提取的混匀矿实际上都是粉状的物料,而在斗轮体运行的过程中,其产生的径向荷载、轴向荷载完全由各个托轮来承担。整个取料机上的8个上托轮就负载了斗轮体所产生的全部径向再喝,如此以来,就促使上托轮的运行条??极差,无论是荷载还是粉尘都不适合上托轮的运行。因此,要对上托轮进行完善,除了要确保上托轮本身的强度、耐磨性以外,还必须要确保上托轮具有一定的弹性,以此来使得上托轮能够减少来自斗轮体的冲击力,使得整个混匀取料机的钢结构振动现象大幅度降低。   1.3不适.合的原因分析   当刚性材料被用来制作上托轮之后,虽然说能够充分的满足上托轮自身的强度需求和耐磨性需求 ,但是同样又引发了其他方面的问题,而这其中最为致命的一个原因,实际上就是上托轮无法对斗轮所造成的瞬间巨大冲击力进行抵消。从而加剧了斗轮体内轨道的磨损。而内轨道磨损后又会造成斗轮体轨道与上托轮问无法获得理想的运动问隙,从而影响斗轮体的转动平稳及上托轮的使用寿命。   我们对近3年来混匀取料机上托轮损坏因索进行了统计对比发现:因轴承损坏造成上托轮更换占上托轮更换数量的82.86% ,是造成混匀取料机上托轮损坏的主要因素。   同时我们也对近3年来内轨道测量数据进行了归纳汇总,截取了每年同期数据进行比较,统计表如下:从上表中数据叮以看出内轨道磨损不均,致使内轨道变形造成上托轮轴承受轴向力,对轴承破坏极大。因此,我们认为刚性材料上托轮不适.合混匀取料机的工况,必须进行改造。   2 改造方案及原理   2.1改造方案   经过分析和计算,我们最后确定方案。(1)斗轮体改造:加宽内轨道;(2)上托轮改造:上托轮加宽并进行聚氨醋包胶,将一单轮上托轮组改.为双轮摇臂上托轮组。   2.2聚氨醋包胶双轮摇臂上托轮组的工作原理和特点   刚性材料上托轮与内轨道为“硬碰硬”接触,采用聚氨醋包胶后,上托轮与内轨道变为柔硬柔和相处接触,可有效减少斗轮体作业过程所产牛的瞬间冲击力,减少斗轮体与上托轮的磨损。双摇臂结构上托轮组使上托轮获得一定的回转角度,可有效缓解在斗轮体作.业过程中产生的瞬问冲击.力。不但可以有效的缓解整机震动,作业时可消除上托轮组轴承承受的冲击力。   3 改造效果   3.1内轨道磨损对比   改造后,我们对斗轮体内轨道踏面取点测量数据进布了分析对比,发现内轨道磨损均匀。内轨道踏面厚度.为50mm,取点测量后得到的平均厚度为49.98rnrn ,磨损量为0.02mm,.为原尺寸的0.04%。对比改造前2008年9月至2010年9月两年间年平均磨损量1.87mm,我们可以得出,内轨道磨损量得到明显减少,有效的延长了内轨道的使用寿命。   3.2上托轮消耗对比   我们对改造前3年来混匀取料机上托轮消耗数量进行了统计,3年来上托轮年平均消耗数量.为h}个,每个上托轮一单价4420元,年合计费用为296140元。   我们对改造后2011年年消耗上托轮数

文档评论(0)

3471161553 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档