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某火电厂湿法脱硫废水试验研究

某火电厂湿法脱硫废水试验研究   摘要:对某电厂湿法脱硫废水进行了试验研究,根据试验絮凝剂聚合硫酸铁最佳投加量为20mg/L,助凝剂聚丙烯酰胺为4mg/L。每升废水加入9.6克氢氧化钙可调节pH值至10,对重金属、氟离子的去除有明显效果,去除率分别达到90%、50%。   调节pH至10后,沉淀泥浆体积增加,占废水体积的2/3,是自然沉淀泥浆量3倍,且泥浆的脱水性能较自然沉淀有很大提高。   关键词 :脱硫废水;实验研究   中图分类号: X703文献标识码: A   1 脱硫废水系统简介   1.1 脱硫废水现有处理工艺    电厂脱硫废水处理系统工艺流程如图1.1所示。      图1.1 脱硫废水处理工艺流程   1.2 脱硫废水沉淀池核算   脱硫废水水量每天约40吨,且集中排放,设计流量为15m3/h,根据现场测量沉淀池直径为6.5m,沉淀池面积为33.17m2,沉淀区高约1.5米,沉淀区体积为49.75立方米,则沉淀池表面水力负荷为0.45m3/(m2.h),废水连续运行时水力停留时间约为3小时。根据,沉淀池设计参数满足规范要求。   2 脱硫废水混凝试验   2.1 实验依据   (1)GB/T 16881-2008《水的混凝沉淀试杯试验方法》   (2)QDG 1-H002-2008《石灰石-石膏湿法烟气脱硫废水处理设计导则》   (3)电厂提供的相关设计资料   2.2 混凝试验目的   (1)根据电厂脱硫废水现有处理工艺和参数,试验确定混凝加药的药品种类和加药量。   (2)分析出水水质指标,是否可以达到脱硫废水排放标准。   (3)分析沉淀泥浆的脱水效果。   2.3 试验水样   脱硫废水水样取自中和箱上部,水质如下表2.1所示:   表2.1 脱硫废水水质            2.4 试验材料和仪器   混凝试验所需药品有:絮凝剂10%聚合硫酸铁(PFS),助凝剂0.2%阴离子聚丙烯酰胺(PAM),优级纯氢氧化钠(≥98%),分析纯氢氧化钙(≥95%)。   试验所用仪器:500ml烧杯,磁力搅拌器,pH计,浊度仪,电感耦合等离子光谱发生仪(ICP),氟离子测定仪,电子天平等。   2.5 混凝试验步骤   (1)取等体积(500ml)的水样分别置于烧杯中;   (2)在不同烧杯中添加石灰粉调节pH为9、10,然后添加??同体积的絮凝剂和助凝剂;   (3)先快后慢搅拌水样,观察并记录搅拌过程中的现象;   (4)静止沉淀两个小时,取上清液测定水质指标。   2.6 混凝试验结果与分析   2.6.1 加药量的确定   在废水中添加不同浓度的絮凝剂PFS和助凝剂PAM,测定沉淀两小时后出水浊度和15分钟内泥层的沉降速度,测试结果如表2.2所示。   表2.2 不同加药量的处理效果            根据试验过程观察和表2.2数据,分析结果如下:   (1)仅加入聚丙烯酰胺PAM时,出水浊度大于自然沉降出水浊度,当添加浓度达到4mg/L时,废水开始产生大的矾花,泥层沉降速度加快,达到自然沉淀速度的三倍。   (2)仅加入不同浓度的聚合硫酸铁PFS时,出水浊度和沉降速度与自然沉降比较均没有大的变化。   (3)当PFS和PAM混合加入时,PAS浓度为20mg/L,PAM为40mg/L时,出水浊度最小,沉降速度最快。确定最佳加药量为PAS浓度20mg/L和PAM浓度4mg/L。   (4)因实际运行时水流为动态,水质有波动,取安全系数1.5~2.5,以每天40吨废水量计算,推荐每天加药量为聚合硫酸铁(10%含量)12~20kg,聚丙烯酰胺(0.2%含量)120~200kg   2.6.2 出水水质分析   (1)出水离子浓度分析   加入氢氧化钙或氢氧化钠调节废水pH到9和10,沉淀2小时后测定   上清液水质指标,如表2.3、2.4所示。   表2.3 脱硫废水系统出口最高污染物允许排放浓度            表2.4 沉淀2小时上清液水质            通过实验每升废水加入4.5克氢氧化钙可将废水pH值调节至9;加入9.6克氢氧化钙或者10.8克氢氧化钠可将废水pH值调节至10。根据表2.3、2.4分析结果如下:   ① 从表2.3、2.4可以看出,出水重金属含量均不超标,通过自然沉淀可以使重金属达到排放标准,调高pH≥9时对重金属的平均去除率达到90%以上,但仅加入絮凝剂和助凝剂,不调节pH时对重金属没有去除效果。   ② 从表2.4可以看出,pH值的大小对氟化物的去除影响很大,pH=9时,氟化物的去除率为13.2%,pH=10时,氟化物的去除率达到50%,出水

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