节能降耗改善研讨.pptVIP

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  • 2018-07-04 发布于河南
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节能降耗改善研讨

一、背景资料 天津顶益原有空压机为小天鹅空压机、阿特拉斯空压机,均为建厂初期所购置,至今已十年有余。各机台均存在不同程度的磨损及问题。虽经历年的多次修整,但由于磨损严重,内部螺杆精度下降,造成效率下降及噪音高、油耗高、维修费用高、耗电高、故障率高等现象,且供气压力偏低、气压不稳定(4.2㎏/c㎡----4.7 ㎏/c㎡)严重制约着制费单耗,至使能源费用居高不下。以制面三处两条线生产为例:开启小天鹅空压机两台,电机功率为74KW(单台为37KW),运行电流为120A----130A,耗电量占三处总电量的42%。袋面单箱压缩空气的耗量:0.04度/箱。随着三处生产线的不断增加,此设备将会成为生产持续扩大发展的瓶颈,已不能满足生产需求,急待改善。 二、改善措施 根据各车间的生产需要,经过调研考察及多次的反复论证及对比,拟采用“英格索兰”变频一体空压机,作为此次空压机设备的更新改造。 四、效果分析 此次设备的更新改善,已于2005年至2006年上半年陆续完成,并投入运行。 该设备电机功率为75KW,输出空压气流量为:12立方米/分钟 经过对该设备的测试数据如下: 生产线数量:四条生产线。 运行电流:85A。 运行噪音:低。 输出压力:5.4 ㎏/c㎡----5.5 ㎏/c㎡。 电量占比:为三处用电量的8.2%。袋面单箱空压气耗量:0.018度/箱。较以前下降55%。

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